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[讨论] 引起汽车钢板弹簧淬火回弹变形因素有哪些?

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[LV.1]初来乍到

发表于 2011-10-27 15:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
最近两天汽车板簧淬火,出现淬火后回弹变形,即液压压型夹具松开后钢板发生回弹,回弹量有20mm,使弧度变大,弧高变小。以前也发生过类似情况,主要是材料问题,升高加热温度就可以解决;现在这一招不灵了。请教各位专家前辈,好什么好招吗?是低温冷速太大吗?一直是油淬;不过最近把普通机械油改造成高速淬火油了。但是以前PAG水溶液淬火,冷速要比油快得多,也没有发生回弹变形的。

该用户从未签到

发表于 2011-10-27 20:06:58 | 显示全部楼层
材料采用65Mn还是60Si2Mn?后者应该没问题吧?
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-10-28 08:43:15 | 显示全部楼层
材料为60Si2Mn。昨天对改造后的淬火油进行了冷却性能检查,发现最高冷速只有63℃/S,t300℃冷速达到40℃/S,说明油中又渗进了水。
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-10-28 10:11:55 | 显示全部楼层
出油温度高一点试一下。
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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-11-13 20:58:54 | 显示全部楼层
有人告诉我:“主要是材料问题,原材材料的上下面内部组织密度不一样造成的,就像是双金属片一样。让其反面淬火再试,看是否淬火后变直,要是那就对了,解决的办法是加长定型时间到1.5分钟即可。供你参考

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该用户从未签到

发表于 2012-1-5 16:51:14 | 显示全部楼层
出现淬火后回弹变形的问题,在汽车板簧生产上是常见的问题,温度不均匀,冷却太快,材料问题都会造成回弹现象,回弹的产品经过再一次热处理就不会回弹了,回弹一般都是一批一批的。回弹这一批过去后,下一批就不会回弹了,我想应该是材料的问题比较大,

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