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[讨论] Cr12MoV热处理后线割出现裂痕

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该用户从未签到

发表于 2011-3-29 23:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2011-3-30 09:29 编辑

有一块120*120*450的锻打Cr12MoV,1020度热处理后高温回火一次6小时,低温回火一次10小时,硬度60度,线切割后出现裂纹,裂纹不规则,会不会是材料有问题?锻打比不够经线切割应力造成的开裂呢?

该用户从未签到

发表于 2011-3-30 09:39:02 | 显示全部楼层
回复 1# wdj5800


    楼主看看这个材料http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=63939&fromuid=31405

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-3-30 20:49:50 | 显示全部楼层
谢谢,但是我用的是高温回火的,为什么还是会有裂纹呢?能不能提供一些关于锻打材料的知识,我一个做材料的朋友说:有可能是锻打比不够,刚好割到隔层,应力增大导致开裂,有没有这种可能呢?

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 楼主| 发表于 2011-3-30 20:50:36 | 显示全部楼层
还有线切割一般都需要注意一些什么呢?

该用户从未签到

发表于 2011-3-30 22:25:55 | 显示全部楼层
回复 3# wdj5800


     建议直接用高温回火三次.
如果有较大的型腔,最好预开腔.

该用户从未签到

发表于 2011-3-31 09:27:00 | 显示全部楼层
谢谢,但是我用的是高温回火的,为什么还是会有裂纹呢?能不能提供一些关于锻打材料的知识,我一个做材料的 ...
wdj5800 发表于 2011-3-30 20:49



    记得论坛有一个帖子,其内容是说:对于一个工件(或产品)淬火后进行回火时,如果根据工件的有效厚度估算,4小时回火能够保证透烧的情况下,在某一温度进行依回火15小时的效果是否等同于5小时X3次的回火效果?

签到天数: 53 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-3-31 16:46:02 | 显示全部楼层
回火的问题最大

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-3-31 19:25:25 | 显示全部楼层
还有就是:这个材料只有一边有螺丝孔,每次裂都是在有孔的那边,会不会模具设计就有问题

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该用户从未签到

发表于 2011-4-2 17:40:10 | 显示全部楼层
为什么老是把问题说到材料和设计,,你的工艺有问题了,,

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-4-2 22:45:44 | 显示全部楼层
应该是工艺有问题吧,现在我们改低温再回火两次!!哪位大哥还有更好的建议?

签到天数: 52 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-4-4 12:04:38 | 显示全部楼层
我认为不是材料的原因,应该是你第一次高温回火时间不够,心部组织没有充分转变,应力没有完全释放,第二次的低温回火只能整体降低应力,最终心部和边部的受力状态是不同的,当你有线切割经过时,应力导致开裂。裂纹走向问题我认为也属正常,单边有孔使该侧应力情况变复杂,在交变的应力影响下更容易导致裂纹的延伸。

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2011-4-4 21:48:04 | 显示全部楼层
楼主,你的高温回火,温度到底是多少度?每个人对高温的理解不一定相同呢。

签到天数: 257 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-4-7 15:37:49 | 显示全部楼层
做个金相看看。如果共晶碳化物级别高的话,碳化有堆积现象严重,跟材料的锻造工艺有很大的关系!材料中碳化物偏析严重往往会在线割中出现裂纹

该用户从未签到

发表于 2011-4-10 12:54:08 | 显示全部楼层
是锻打比不够或超标,,,以后有这样的材料请用汽淬炉做,能降低爆裂的机率,我们厂做的都是大的厚的模具,但我们全是用汽淬的!《以前用油淬出现过你说的事》

该用户从未签到

发表于 2011-4-17 22:53:50 | 显示全部楼层
做下贝氏体后高温回火

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-4-29 15:30:21 | 显示全部楼层
我们的高温回火是500度到530度

该用户从未签到

发表于 2011-5-1 21:33:57 | 显示全部楼层
与线切割没有关系,组织应力没有除掉!建议高温高回3次

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-5-5 22:34:02 | 显示全部楼层
回火次数3次

该用户从未签到

发表于 2011-5-6 17:01:04 | 显示全部楼层
这个尺寸在我们这里也有,但是没有说出现过你这样的情况。
回火存在问题。
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