热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 1102|回复: 12

[求助] 2738正火开裂了

[复制链接]

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2024-9-20 10:16:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
1.2738锻件,尺寸1100×2000×2050,锻造结束后风冷到300度进炉待料,待料保温250度,装满炉后升温正火,出炉后发现冒口端约500毫米处开裂,请问大师们是什么原因导致?

签到天数: 344 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
最好是退火下料后再打,问一下现场锻造老师傅就明白了,冒口处本身就有缺陷,估计他们打的过程中就看到裂纹了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2024-9-20 10:21:48 | 显示全部楼层
若是正火开裂,那就是升温速度不合理导致,还有就是正火后怎么冷的?有没有可能是锻造后空冷就裂了呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2024-9-20 10:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2024-9-20 10:21
若是正火开裂,那就是升温速度不合理导致,还有就是正火后怎么冷的?有没有可能是锻造后空冷就裂了呢?

锻后是用风机吹了,300度进炉保温待料,待料期间是250度保温的,就是待料时间有点长,有两天!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1050 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2024-9-20 13:42:10 | 显示全部楼层
锻件哪来的冒口,。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 255 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2024-9-20 15:07:03 | 显示全部楼层
虽然过程描述的不是很清晰,但是从工艺角度分析锻造开裂的因素很大,要想证实取个样看下金相便知
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2024-9-21 15:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2024-9-20 13:42
锻件哪来的冒口,。。。。。。。。

钢锭没有切冒口直接锻的,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 253 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2024-9-21 22:47:34 | 显示全部楼层
冒口与基体的成分相差太大,应力就会产生偏差。为什么不将冒口先去除?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 253 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2024-9-21 22:49:41 | 显示全部楼层
在生产中要尽量避免异常,制造异常就会有不可预测的事件发生。让问题变得复杂难以预料。必要的规矩一定要遵守,有任何改动都要慎重处理,做好科学实验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1169 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
检测一下吧,应该是合金偏析导致局部应力集中,冷却配合v不当导致开裂
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
个人觉得,锻造之后要进行探伤的。判断是否锻造期间就出现了裂纹
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
锻造或者正火时冷快了,容易裂
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 539 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 前天 09:08 | 显示全部楼层
感觉像是正火冷却的时候速度快了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-9-29 11:26 , Processed in 0.052894 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表