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查看: 4197|回复: 13

[求助] 齿形、齿向问题

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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-3-26 22:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
设备从老厂搬迁到新厂,油是抽出来再倒进去的,按照原来的参数设置渗碳淬火回火工艺,可是齿形、齿向偏差大,还请大家给些方向建议。

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-3-26 23:10:40 | 显示全部楼层

原材料问题

你的工件的原材料和预备热处理做好了吗?还是和原先的一样吗?

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-3-27 21:43:20 | 显示全部楼层
齿形、齿向偏差大的问题不一定出在热处理工艺参数上,前面的机加工过程有变化吗?
另外淬火油温度是否和以前一致?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2009-3-28 22:31:29 | 显示全部楼层
其他参数设置都是照以前一样,应该不存在这方面的问题
除了这些方面,我就只觉得是淬火油的问题了,怀疑油变质了。已经送去检验油质。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-3-29 12:21:07 | 显示全部楼层
建议楼主看一下淬火油实际控制温度是否有改变。

签到天数: 1865 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-3-29 20:17:15 | 显示全部楼层
是没倒过来,还是倒多了,还是乱。
1.没倒过来,可能是油老化,冷速不够。
2.倒多了,就不是油老化的问题了,很有可能是材料淬透性好的原因,还有热前产品可以检一下J9的硬度。
3.乱了,那原因就多了,比如是没磨好就拿去测,轴的话,有可能顶尖孔不干净等等。
也要看是什么产品,后续加工。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-3-31 20:26:51 | 显示全部楼层
我觉得是不是设备搬了后有什么参数变了,或者是硬件和软件产生了偏移,导致虽然参数是一样的,可实际有了偏差?

签到天数: 582 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-4-1 00:27:30 | 显示全部楼层
你们可以把油检测看看

签到天数: 679 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-4-1 19:33:24 | 显示全部楼层
你先看一下渗碳前的齿形齿向怎么样?

签到天数: 1711 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-4-3 21:34:08 | 显示全部楼层
不可能是油变质,到可能是油冷却性能变好了,因为拆迁,肯定要停一段时间,油里的杂质和水等都沉淀到池底,再从面上抽起来,油品质量提高,过去再点新油,冷速提高所以变形大了.
另外也不排除机加工拆迁环境变动,生产出来的产品和以前尺寸有变动

签到天数: 582 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-4-4 02:37:46 | 显示全部楼层
我们也有这样的现象,可能是你们这批材料有问题??

该用户从未签到

发表于 2009-4-5 09:52:45 | 显示全部楼层
有没有可能是你倒回去的油是同一种油,但是是由多台炉子抽出来的,而不是同一台炉子里出来的油,我们以前也碰到过,加入的油是同一种,但是是由其他炉子抽出来的,产品怎么做怎么不对,后面全部换新油,OK了。

[ 本帖最后由 17qqwzh 于 2009-4-5 09:54 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2009-4-6 15:10:45 | 显示全部楼层
硬件和软件产生了偏移~可能是这样

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2009-4-9 11:46:35 | 显示全部楼层
谢谢大家提了这么多可能性,我整理下编排好分析,再次谢谢!
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