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查看: 10314|回复: 21

大家探讨一下渗碳问题!

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签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-10-4 13:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
最近遇到20CrNiMo材料渗碳淬火硬度低于61HRC,实际60HRC,然后进行返修,硬度在58HRC,随后和20CrMo材料一起渗碳淬火,20CrMo材料的硬度HRC64,而20CrNiMo的硬度才55HRC,什么原因大家探讨一下。谢谢各位。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-10-4 13:13:47 | 显示全部楼层
我们干的20CRNIMO材料用井式滲碳炉910滲840淬火和真空滲碳980度850度淬火硬度都有63HRC的啊,楼主的零件尺寸是不是很大啊?

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2008-10-4 13:31:26 | 显示全部楼层
直径在100MM左右,打硬度的地方方是不厚的,锉刀挫硬度也可以,打硬度就不行了,

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-10-4 13:34:36 | 显示全部楼层
怎么会越返修硬度越低呢?
淬火加热温度多高?是否残奥过多导致硬度降低?

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-10-4 13:41:21 | 显示全部楼层
用的便携式里氏硬度计还是洛氏硬度计啊?检测过程中的操作是否有问题,可以用锯条掰断后用断面滑滲碳部位,可以判断硬度的,我经常用这个方法,锯条多次滑过后,可以再掰断,新的断面又可以用了。这样可以保证检测的准确性。

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-10-4 15:52:53 | 显示全部楼层
返工的过程是否有脱碳,还有你返工时的工艺是怎样的。

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-10-4 16:31:43 | 显示全部楼层
建议楼主解剖有问题的零件,看个金相,应可清楚问题所在。
     另外提醒楼主,请注意提问方式,尽量把相关信息如:零件尺寸、装炉方式、渗碳淬火工艺、每次返修的工艺、验收要求等提供清楚(越详细越好)。要不然大家在应助前还得先向楼主索要信息,影响效率。

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2008-10-4 16:31:44 | 显示全部楼层
渗碳温度和淬火温度都没有问题,和它一起操作的材料就能够达到HRC64.也通过便携硬度计校对硬度更低HRC50,锉刀挫打滑。硬化深度也不会出现问题。

签到天数: 223 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-10-4 17:01:44 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

估计不是20CrNiMo材料。

签到天数: 223 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-10-4 17:06:38 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

看来材料的含碳量是否是20;其二:合金元素正常,残奥过多!
这里只是猜测,还是要做实物的全面分析。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-10-4 18:18:38 | 显示全部楼层
和20CrMo材料一起渗碳淬火的那些20CrNiMo件是新的还是返修的?
如果是返修的,检查一下碳浓度是否偏高?是否是碳浓度偏高导致残奥多硬度低?

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-10-4 19:55:05 | 显示全部楼层
第一次淬火时是不是温度过高,冷速不够。后续返修可能残奥依旧没有改善。

该用户从未签到

发表于 2008-10-5 17:58:21 | 显示全部楼层
看一下金相,来确定硬度低的根本原因.

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-10-6 18:52:55 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

产品的残余奥氏体级别是否过高?表面的碳浓度是否过低?(有无脱碳贫碳的现象?)

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-10-21 16:35:25 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题,最好用金相方法确定一下组织,是脱碳还是残A过多。如果没有条件,返工淬火之前最好先高温回火一次,可以使残A分解。淬火前的组织状态也好一些.

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-10-21 20:21:21 | 显示全部楼层
大家最好别猜了,楼主看了金相后提供照片大家在做分析。以免浪费时间.

该用户从未签到

发表于 2008-10-21 21:41:46 | 显示全部楼层
金相结果出来后,才好分析原因所在,望楼主尽快提供金相报告

该用户从未签到

发表于 2008-10-22 22:47:15 | 显示全部楼层
先抛丸,高回后补渗1-2小时,降至850°保30分钟再淬火。

签到天数: 2312 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-11-2 10:06:29 | 显示全部楼层
气氛可能控制不好,表面脱碳,或者淬火温度高造成的!

该用户从未签到

发表于 2008-11-2 21:20:30 | 显示全部楼层
含Ni的渗碳钢,一般都纯在这种现象,最好降低淬火温度,应该不会有脱碳现象,越返越低肯定是残余奥氏体过多导致的,重新退火再进行淬火,应该就可以了!
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