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连杆脱碳层超标

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该用户从未签到

发表于 2008-8-12 17:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
连杆锻造后脱碳层超标!
工艺过程为:感应加热连续锻造,流水线作业,锻坯在热处理前检查脱碳层超标。
现分析有两种可能性:1、加热时间长造成(缩短加热1分钟时间无明显改善);2、原材料可能有脱碳层。
请教各位高手,谁知道原因?有经验的高手请指教!

签到天数: 106 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-8-12 19:38:07 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

如果是材质就有脱碳层超差可以通过金相分析检测。加热过程出现的脱碳层过深可以提高加热温度降低加热时间。(也就是缩短加热时间)。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-8-13 08:15:40 | 显示全部楼层
楼主已经分析的很透彻了,根据您分析的结果进行验证就可以。

脱碳超标跟原材料的关系应该大一点,因为感应加热时间很短,不可能产生大范围的脱碳现象

签到天数: 188 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-1-21 14:13:30 | 显示全部楼层
正常锻造1.5分钟一件,脱碳层小于0.2 mm。如连杆局部脱碳超标,应考虑模具设计问题,

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-1-21 22:19:59 | 显示全部楼层
可以在热处理炉里富碳加热做补碳处理改善产品质量

签到天数: 483 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-1-22 08:26:50 | 显示全部楼层
连杆体表面的脱碳以及抛丸强化的效果,直接影响到连杆的疲劳性能。说到脱碳,一般棒料均用感应加热,锻造流程也较短,过程中如正常流转,以中等缸径柴油机连杆为例,脱碳小于0.35mm没问题。问题常出在原材料上。直径70~80mm的棒料,热轧后表面的脱碳层按GB/T3077-99第8.8款规定,允许不大于直径或厚度的1.5%,对于直径70~80mm,就意味着允许脱碳1.05~1.2mm(单边0.5~0.6mm)。如果不对此采取措施,就无法控制连杆锻造及热处理对脱碳的影响!--措施:锻造前对要求严格的连杆材料剥皮!
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