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[讨论] 请大家帮忙讨论一下是什么原因

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签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-7-7 02:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
丰东的多用炉,今年跟去年相比,相同的工件,相同的渗碳工艺,现在出来的硬度,深度都没有以前高和深。
想好久就是想不出来是什么原因。请大家帮忙想一想。。

[ 本帖最后由 sdust 于 2008-7-7 17:34 编辑 ]

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-7 07:38:29 | 显示全部楼层
不妨按照“设备保证工艺,工艺保证质量”的思路考虑一下:
1、设备问题:能保证你的工艺的正常实施吗?温度偏低?碳势偏低?(指实际值与设定或显示值比较)
2、工艺问题:设定工艺参数是否有变化?
3、除设备、工艺之外还应考虑钢材质量、使用渗剂质量是否有什么变化。

[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-7-7 20:24 编辑 ]

签到天数: 276 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-7-7 07:55:26 | 显示全部楼层
看看金相对比再说吧。我想主要有几方面:1 碳势变低了,2 温度变低了

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-7 09:00:53 | 显示全部楼层
热处理质量有个渐变的过程,引起的原因你可以从几方面找:
1.设备使用过程中会磨损,比如密封性和温度均匀性等
2.淬火油的冷却性能也是会变的,其一般过程是正常-慢-快。这个很关键
3.装炉方式,看装炉方式有无变化
4.材料的含碳量,查一下看材料的含碳量有没有变化

有条件做个金相看看

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签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-7 14:22:42 | 显示全部楼层
是氧探头要校了啊,碳势控制不稳造成的

签到天数: 679 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-7-7 16:34:48 | 显示全部楼层
有很多因素影响的:有可能是炉子的密封性,均匀性等也有可能是
炉子校一下温度
定一下碳势
淬火油温有没有变化
渗剂的质量有没有变化等等

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-7-7 16:46:52 | 显示全部楼层
相同的工件,相同的渗碳工艺,现在出来的硬度,深度都没有以前高和深。
设备用了多长时间,油用了多长时间,氧探头用了时间?
炉压有无变化,工件颜色有无变化?
楼主先从这几个方面检查一下。
确认后大家更好分析。

该用户从未签到

发表于 2008-7-7 18:28:30 | 显示全部楼层
如热处理工艺没有改变,请用定碳片测一下碳势,和仪表是否一致.请测一下温度,和仪表是否一致.请测一下淬火油的冷却曲线,冷却性能是否下降了.

该用户从未签到

发表于 2008-7-7 22:11:42 | 显示全部楼层
这个问题,没必大惊小怪的.我想做过多年渗碳的朋友碰到这问题已不少了.
检查各项原因(温度,渗碳介质,材质,淬火液等等能想的都想了)内容都没有什么改变,但是层深就是跟以前的相差一点,或深或浅的情况都会出现。
我们这样的情况经常出现,没别的办法只有对工艺的调整来控制(增加或减少渗碳时间,升高或隆低碳势等)。

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2008-7-8 01:03:42 | 显示全部楼层

举个例子给大家分析分析。。

补充一个工艺:20CrMo驱动轴,总长150mm,轴直径在13mm左右(估计)
                     925℃*0.7%cp*30min+
                     925℃*1.05%cp*320min+
                     925℃*0.90%cp*100min+925℃*0.82%cp*100min+
                     835℃*0.75%cp*50min直接入80℃快速光亮淬火油(出光)
           而后用160℃回火4小时
       检验结果:表面硬度57~58.5HRC(与要求低1HRC),深度:浅处0.70mm,深处0.77mm
                      金相还算正常,就是表面碳浓度低,共析层深度一般在0.30左右。

再说说这个设备的情况⑴多用炉三台,2台01年上线,一台04年上线,使用至现在氧碳头没换过没校过;
                     2台炉子用快速光亮淬火油,1台用等温淬火油,基本3天添加一次,加至使用线止;
⑵在今年春节到目前这段时间内,3台炉子先后维修了中门:更换里面的耐火棉;
⑶目前做渗碳0.7mm以下的工件和淬火的工件,情况和以前都是一样,没有什么变化。就是做 0.7mm以上的工件时,如果用去年的工艺,基本都不够。已经好几次有客户反映共析层不足;
⑷工件的装炉方式没有什么改变,只是现在做淬火件的时候,由于放的较多,每次都有比较大的火出来,不知道这个对炉子的影响大不大,由于没有例子作为依据,只能听老板和老板娘的话,每次都要多装 :( (没办法啊,谁叫厂是人家的呢。。。)

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-8 09:58 编辑 ]

签到天数: 276 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-7-8 08:55:35 | 显示全部楼层
炉子进行了维修,肯定会有变化,而且氧探头用了4年,就是进口件寿命也差不多了。

该用户从未签到

发表于 2008-7-8 09:35:50 | 显示全部楼层
看看去年和今年的数据记录仪啊,有碳势和温度的曲线的
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