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[求助] 马氏体油淬圈锥度如何控制

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该用户从未签到

发表于 2014-8-26 12:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 qixguo74 于 2014-8-26 12:21 编辑

我们生产的圈(主要是DGBB)热处理完后锥度有点大,请教一下,该如何减小热处理后圈的锥度呢?我们的型号是DGBB,外径260,高度55,厚度23.现在的锥度是0.15-0.3mm。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-8-27 15:57:36 | 显示全部楼层
各位大侠,都没有这方面的经验吗?
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该用户从未签到

发表于 2014-8-28 08:28:19 | 显示全部楼层
锥度是由加热和冷却不均匀产生:延长加热时间,不要堆多层,前区升温慢点,可使加热均匀;冷却要快,也就是落到提升网带时,表面应该有马氏体形成。
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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2014-9-4 09:26:19 | 显示全部楼层
qixguo74 发表于 2014-8-27 15:57
各位大侠,都没有这方面的经验吗?

控制一下胀量能适当的提高锥度的合格率  一般改一下车加工时的尺寸来的能快一点
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-9-5 07:35:02 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2014-9-4 09:26
控制一下胀量能适当的提高锥度的合格率  一般改一下车加工时的尺寸来的能快一点

你是说在软车时,把圈车成相反锥度,热处理后就补过来了,对吧?
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签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2014-9-15 08:58:28 | 显示全部楼层
qixguo74 发表于 2014-9-5 07:35
你是说在软车时,把圈车成相反锥度,热处理后就补过来了,对吧?

呵呵 就是这个意思~~~~~~~~~~~~~
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签到天数: 120 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-9-15 10:50:54 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2014-9-15 08:58
呵呵 就是这个意思~~~~~~~~~~~~~

不过这是一个冒险的方法呀,哈哈!最好搜集好数据,然后再在车工件上动手脚,这样稳妥一些,毕竟变形量大小不一!
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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2014-9-16 16:30:15 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2014-9-15 10:50
不过这是一个冒险的方法呀,哈哈!最好搜集好数据,然后再在车工件上动手脚,这样稳妥一些,毕竟变形量大 ...

这个说那么详细就没意思了不是????????、

我快要启程了 一个漫长的旅途希望有好的事情发生。
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签到天数: 73 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-9-17 09:04:07 | 显示全部楼层
靠车切削来拨乱反正,是否确定热处理圈不同位置、每炉出来的工件锥度、涨量一致?
如何保证拨乱反正的工件的方向到装炉的工件方向一致?
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[LV.7]常住居民III

发表于 2014-9-17 12:52:05 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2014-9-16 16:30
这个说那么详细就没意思了不是????????、

我快要启程了 一个漫长的旅途希望有好的事情发生。

老大旅途愉快!反正这个问题不好解决,使用盐炉就好了,效果很好!油淬火,解决的办法不是很多呀
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签到天数: 423 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-9-17 13:56:56 | 显示全部楼层
淬火不均匀所引起的现象
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-9-18 07:45:55 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2014-9-17 12:52
老大旅途愉快!反正这个问题不好解决,使用盐炉就好了,效果很好!油淬火,解决的办法不是很多呀

问题的跟进:我们又用盐淬火试了一下,(不是盐炉,是用盐淬火)锥度得到了改善,原来是0.2,现在可以降到0.1,不过听老外说,改变软车是他们那边的方法,我们现在还没有这样做。
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[LV.7]常住居民III

发表于 2014-9-18 09:55:46 | 显示全部楼层
qixguo74 发表于 2014-9-18 07:45
问题的跟进:我们又用盐淬火试了一下,(不是盐炉,是用盐淬火)锥度得到了改善,原来是0.2,现在可以降到 ...

嗯,是盐淬火,呵呵
锥度达到0.1mm感觉也很不错啦,你们要求好高啊!
增加一道工序那是增加成本啊
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签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2014-9-26 15:05:00 | 显示全部楼层
你们的炉子是直落料还是斜落料?一排产品锥度有没有统计过?比如锥度大小及一排产品的分布等。
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-11-16 16:55:02 | 显示全部楼层
可以适当提高搅拌试试
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该用户从未签到

发表于 2014-11-20 14:23:59 | 显示全部楼层
锥度是由加热和冷却不均匀产生,加热均匀,不要堆多层,前区中温均热;冷却要快,也就是落到油槽时均匀冷却。
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该用户从未签到

发表于 2014-11-20 14:25:56 | 显示全部楼层
这些问题可以问不同的热处理炉子生产工厂,通过你的能力就可以解决。
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