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[求助] 高频感应淬火表面有软点

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[LV.6]常住居民II

发表于 2013-4-15 17:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
各位高手帮我看看,这是我们公司做的产品,材质是GGr15的,高频感应淬火的,外径9.5mm长度20mm,但是表面总是有屈氏体,有大约0.20mm的深度,很头痛,因为这个产品硬度要求在HRC63以上,但是磨削量只有0.08mm,不知道到底是水冷不够,还是加热不够,我们是用的100KW的高频淬火炉。

签到天数: 1068 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-4-15 20:42:03 | 显示全部楼层
可能是加热温度过高所致
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签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-4-15 21:42:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 hexu0123 于 2013-4-15 21:45 编辑
郑纺院热811 发表于 2013-4-15 20:42
可能是加热温度过高所致


你好,请问,为什么温度过高导致有屈氏体?
温度过高有脱碳,才有软点么?
我也兼顾高频淬火,打打酱油,请教
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签到天数: 146 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-4-15 22:21:37 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况,我只做过42CrMo
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签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2013-4-15 23:17:45 | 显示全部楼层
检查材料有无问题
检查淬火工艺有无问题
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该用户从未签到

发表于 2013-4-15 23:47:42 | 显示全部楼层
hexu0123 发表于 2013-4-15 21:42
你好,请问,为什么温度过高导致有屈氏体?
温度过高有脱碳,才有软点么?
我也兼顾高频淬火,打打酱 ...

         您提的问题非常有道理,我赞同!!
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该用户从未签到

发表于 2013-4-15 23:53:27 | 显示全部楼层
    楼主:这样的工件何不用盐浴快速加热呢?工作效率要高多少倍呢!
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该用户从未签到

发表于 2013-4-16 09:07:18 | 显示全部楼层
我有个客户的产品跟你的差不多,GCr15滚子轴承,用的高频淬火机床做的,好像没这种问题,快速加热和冷却,0.6-0.7S加热时间
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该用户从未签到

发表于 2013-4-16 09:49:52 | 显示全部楼层
"不知道到底是水冷不够,还是加热不够"-----发张热后的金相图上来看看,大家讨论一下,就知道了。
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签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-4-16 09:51:02 | 显示全部楼层
hexu0123 发表于 2013-4-15 21:42
你好,请问,为什么温度过高导致有屈氏体?
温度过高有脱碳,才有软点么?
我也兼顾高频淬火,打打酱 ...

温度过高的话看晶粒大小应该可以看出来
温度过高感觉还是因为残奥多会导致硬度低,脱碳的话应该是整个表面硬度都低,不太会产生软点吧
出现屈氏体的话感觉还是要排除加热不足或冷却不足的原因
不同件之间的软点位置是不是相似?
不太清楚淬火部位,是不是有返水等情况,lz不妨把产品图纸发一下
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2013-4-16 11:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-4-15 23:53
楼主:这样的工件何不用盐浴快速加热呢?工作效率要高多少倍呢!

这个工件两端还要各留出3个毫米的调质区
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该用户从未签到

发表于 2013-4-16 13:46:42 | 显示全部楼层
八成是冷却不足的问题。很简单做两个试验就行了。1.提高淬火功率;2.加大淬火液流量。看看改哪个好了就是哪个有问题。另外,还可以关注一下喷淋口是否有堵塞,淬火液浓度是否合格,淬火液泡沫是否太多
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[LV.5]常住居民I

发表于 2013-4-16 16:06:14 | 显示全部楼层
高频加热除非时间特别长一般不会过热,看看原始的球化组织呢
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2013-4-16 18:25:42 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2013-4-16 09:49
"不知道到底是水冷不够,还是加热不够"-----发张热后的金相图上来看看,大家讨论一下,就知道了。

就是这个东西,我们的产品是自由落体的,加热位置离淬火液面有50公分的距离,加热时间为1.8s,因为需要有效深度为2.0mm,所以就出现这种问题,时有时没有的很苦脑

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-4-16 19:38:24 | 显示全部楼层
过烧了吧!!还有就是冷却不良~!
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[LV.5]常住居民I

发表于 2013-4-17 10:06:36 | 显示全部楼层
轴承钢高频表面脱碳导致硬度过度这种情况很少,主要表现于;是否过热(金相分析就可以),因该材料含碳量较高,加热温度不能太高,当然高频是测不出温度的,把功率降低,或加热停留时间缩短,冷却速度快一些(水压大点,保证不淬裂为前提),浓度可降低至1.5刻(折光计),或者是增加研磨量。
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[LV.1]初来乍到

发表于 2013-4-17 10:31:54 | 显示全部楼层
楼主您好,1,使用15%的淬火液(均匀性要不自来水好,存在软点的可能性较小
          2,如果是入夜冷而不是喷淋淬火,水槽要有搅拌装置,加强流动性
          3,不知楼主的液温是否有控制?
                    
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[LV.7]常住居民III

发表于 2013-4-17 11:28:46 | 显示全部楼层
其实你的这个问题很好解决的:先做原材料的检验,再就淬火机床的改进,关键是冷却!
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[LV.7]常住居民III

发表于 2013-4-17 11:29:37 | 显示全部楼层
几个回合就可以解决了!
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该用户从未签到

发表于 2013-4-19 15:36:18 | 显示全部楼层
材料轻微脱碳有木有?  冷却反水也会有这个现象
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