热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 9386|回复: 20

[求助] 大家帮忙分析一下这个氧化皮

[复制链接]

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-2-17 10:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们的工件(如图1)新爱协林多用炉中渗碳后在后室内降至870℃出炉,然后立即入高回炉缓冷。
再进行机加工后入旧多用炉880℃保温30分钟淬火。
现淬火低回后发现氧化严重,(还如图1)。
氧化皮薄而致密,有韧性,能成片地撕起来(如图2、3、4、5),且氧化皮可被磁铁吸起来。
请大家帮忙分析该氧化皮的成因及形成阶段,以便预防和消除。
谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-2-17 10:43:21 | 显示全部楼层
渗碳后在后室内降至870℃出炉,然后立即入高回炉缓冷,出现在这个过程。

签到天数: 365 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-2-17 10:44:23 | 显示全部楼层
渗碳后在后室内降至870℃出炉,然后立即入高回炉缓冷。就是在这一时期产生的氧化皮.
可以降到更低的温度再出炉如700℃,但最好炉有缓冷装置.可以再高回的炉中通保护气体如氮气,甲醇.出炉温度尽量低于300℃.

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2008-2-17 11:10:20 | 显示全部楼层
我也同意楼上两位的解释,而且氧化皮应为Fe3O4,它产生的温度符合这一阶段。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-2-17 19:48:22 | 显示全部楼层
这么厚的氧化皮,零件尺寸恐怕要小了。

签到天数: 335 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-2-17 21:09:29 | 显示全部楼层
氧化部位是否出现在机加工以后的面,假如不是应该是在室内降至870时所氧化.

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2008-2-17 21:37:36 | 显示全部楼层
应该不算太厚吧,渗碳后加工的部位明显没这么多。看来缓冷过程该控制了?最近连续5、6批了。

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-2-17 21:39:47 | 显示全部楼层
为什么淬火后表面的氧化皮没有掉下来呢?灰色

签到天数: 32 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-2-18 17:00:33 | 显示全部楼层
根据我的经验,应该是炉子漏气造成的,我们实际遇到过几次,都是炉内卡滞,氮气吹扫后开维护门处理,发现淬火出来的工件表面不是灰色,是淡黄色,经回火后成片剥落,相比较来说,处理故障时直接拉出来的工件,暴露在空气中自然降温倒不会出现剥落,仅仅颜色发黑而已,二次淬火后与正常工件一样.
我们后来分析认为,开维护门时炉内还原性气氛浓度很低,大量的氧气进入,一直维持在850-890度的强氧化温度,所以氧化才会很严重,相比较直接拉出来的,虽然氧气量大,但很快就避开了强氧化的温度,所以氧化不会如此严重,查一下吧.

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-2-26 09:11:05 | 显示全部楼层
这种设备我没有用过,但我可以谈谈此氧化皮的产生供大家参考。
此氧化皮为FeO而Fe3O4。前者可以成片状,后者不能;前者的形成温度在520以上,后者在200以下。所以正确认定氧化的性质可以帮助我们判定问题产生的原因。
在铁氧状态图上可以找到根据。
据此我认为9回答可靠性高。

签到天数: 365 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-2-26 16:20:45 | 显示全部楼层
我工艺为渗后空冷,由于封门时出现问题,就是再次装炉时,液化气少,空气进入炉膛(缓冷室),工件出现同样情况.

签到天数: 2301 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-2-26 19:44:25 | 显示全部楼层
遇到过一次类似的现象,是井式炉低碳钢φ10.5mm的零件920℃渗碳后冷却坑内冷却,氧化皮能成片地撕起来, 冷却过程形成不了这么厚的氧化皮。

该用户从未签到

发表于 2008-2-28 17:58:04 | 显示全部楼层
这应该是所谓的橘皮,是晶粒粗大的结果,建议进行金相分析.

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-9-8 13:40:37 | 显示全部楼层
是不是新炉没有烘好炉子造成的?以前干得怎么样?

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-9-8 20:19:29 | 显示全部楼层
相同的氧化皮情况。我们设备在故障需要停炉维修(机械动作不能动)时,冷却下来的产品就这个样子。根据你的工艺来看,问题出在回火冷却前。

该用户从未签到

发表于 2008-9-13 14:03:24 | 显示全部楼层
我们一般都是840出炉 按880出没有理由会怎么严重
还是看看炉子是不是有问题吧

签到天数: 223 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-9-13 15:18:18 | 显示全部楼层
是在冷却中转移炉子之后,在第二个炉子中形成的脱碳、氧化层,在一次淬火加热炉中的保护气氛不够再一次氧化,形成剥落这个结果。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-4-17 15:55:21 | 显示全部楼层
回复 17# wangqinghua196


    汪工,请问上述工艺路线,有没有办法预防表面氧化皮的产生呢?

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-4-17 16:01:07 | 显示全部楼层
回复 1# 察哈尔汗


    张工,不知问题最终是如何解决的,我们现在也遇到类似的问题。

该用户从未签到

发表于 2011-4-17 16:12:42 | 显示全部楼层
高温出炉时的氧化皮,二次淬过时被还原,严重的时候还会引起淬火不均匀,用油冷代替空冷,高温回火,或淬火前加喷砂处理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-19 23:30 , Processed in 0.062949 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表