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[求助] ZG40Mn2热处理,拉伸试验数据见下,各位帮忙分析下!急~~

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该用户从未签到

发表于 2013-5-23 20:00:36 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
看一下冲击,如果冲击值也低可能材料不问题。

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签到天数: 296 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-2-26 09:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
提高一下回火温度吧。对了,硬度没打吗?
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签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-2-26 22:51:10 | 显示全部楼层
可查一下金相织侧面看一下调质效果。
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签到天数: 120 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-2-27 10:46:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuyufeng 于 2013-2-27 10:52 编辑
尚贺军 发表于 2013-2-26 09:04
提高一下回火温度吧。对了,硬度没打吗?

硬度打了,在HRC28-35之间。
再回火一次,调高下温度是吧?
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签到天数: 1582 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-2-25 17:13:37 | 显示全部楼层
调质工艺不是很好,性能肯定达不到。
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-2-25 11:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wuyufeng 于 2013-2-25 11:18 编辑

我厂的轮毂材料为ZG40Mn2,有效厚度30-40mm,要求调质HRC28-35,现在我们铸造后进行正火+回火,粗车后进行调质处理,工艺参数及试验数据见下:
正火:860℃保2小时,空冷,回火:600℃保2小时20分钟,空冷。
淬火:850℃保2小时,油冷,回火:540℃保2小时30分钟,油冷。
试验拉伸数据:抗拉强度1039Mpa。屈服972Mpa,伸长率10.3%,收缩率14%。
标准是:依次是835,685,13%,45%。收缩相差太多了。。。
请各位帮忙分析下~~~~
热处理设备是:RJJ-75-9,RJJ-90-9,井式电阻炉,油是N32油。

该用户从未签到

发表于 2013-2-26 21:52:29 | 显示全部楼层
你这调质到Q65至Q70间,明显和硬度对不住啊。。。一般Q65-Q70,你按HB250来试试,580回火试试。。。。
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-2-26 20:29:58 | 显示全部楼层
[color=Red]  仅从拉伸数据来看,抗拉和屈服都还有很大的下降空间哦!1、降低产品回火后硬度(达至下限),使抗拉和屈服下降,延伸率和收缩率自然就升起来了!2、缩短产品在炉内的保温时间,使产品心部不要淬透,表面硬度达到要求(前提是工艺没有心部硬度要求的情况下),心部硬度低于工艺要求最下限。应该可以解决你说的问题!做之前最好先边缘和中心都切样看看硬度和组织就好下判定了!  根据你的产品---轮毂,个人认为是无须淬透的!!!
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-3-17 13:47:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuyufeng 于 2013-3-17 13:48 编辑
尚贺军 发表于 2013-2-26 09:04
提高一下回火温度吧。对了,硬度没打吗?


调质的回火温度提高了,且正火+回火机械性能都符合标准;
调质:850度淬火+580度回火,抗拉950、屈服820、伸长率12%、收缩率20%,请大家帮我分析下,到底是什么原因,怎么改进工艺?硬度也打了在HRC26-28之间,已经最低了。
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-3-20 11:51:02 | 显示全部楼层
没有人回答吗,现在我想进行退火+调质的试验了!
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-3-25 14:55:14 | 显示全部楼层
最新的调质性能为抗拉927Mpa、屈服782Mpa、伸长13.33%、收缩34.72%。工艺为完全退火+调质。收缩率还是不行。
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-3-25 09:39:15 | 显示全部楼层
lzd3222 发表于 2013-3-23 11:17
请问是本体取样还是浇铸的标准试样?

工件取样和标准试棒做机械性能差不多。。。
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该用户从未签到

发表于 2013-3-23 11:17:32 | 显示全部楼层
请问是本体取样还是浇铸的标准试样?
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该用户从未签到

发表于 2013-3-23 11:18:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 lzd3222 于 2013-3-23 11:19 编辑

铸件的取样位置不同,获得的性能差别很大的。
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-3-25 16:59:11 | 显示全部楼层
再提高回火温度吧
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签到天数: 644 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-3-25 09:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
做一下金相看看夹杂物是否超标。
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-3-25 09:59:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuyufeng 于 2013-3-25 09:59 编辑
rclgy 发表于 2013-3-25 09:53
如果结构不是很复杂你可以试试水淬油冷,或者降低淬火温度,用820试一下!


能说下这中方法的具体影响吗?
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-3-25 09:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
如果结构不是很复杂你可以试试水淬油冷,或者降低淬火温度,用820试一下!
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-3-25 09:44:33 | 显示全部楼层
还请各位高工不吝赐教,最新做出的机械性能结果是927Mpa、780Mpa、13.3%、34.7%,还差一点了,我已经想不出更好的工艺方法了。
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-3-29 08:35:15 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-3-25 16:59
再提高回火温度吧

硬度已经很低了,HRC28-29,再提高回火温度硬度还会降低吧,要求是HRC28-35.
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