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[求助] 渗碳齿轮心部硬度偏高

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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-1-22 18:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
各位大侠,请教一个问题,我这的行星齿轮模数:8.481,齿数:10,材料:20CRMOH。采用105KW井式炉渗碳淬火,装炉量:587件,最后淬火温度是:815,815。现在是心部硬度偏高,43~44HRC。技术要求是:32~42HRC。请问造成心部硬度偏高这是什么原因。急求,谢谢了!
     是不是炉温不准偏高,还是由于含碳量偏高?那么如果次材料的含碳量在上限,淬火温度应该是多少?最高的硬度能达到多少,谢谢高手指教!!!
     这还与渗碳工艺有关吗?金相组织:K:1,AR:2,M:2,F:2!表面硬度是:60HRC。

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-1-24 18:27 编辑 ]

签到天数: 364 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-1-22 18:33:33 | 显示全部楼层
造成心部硬度偏高,一般由于原材料含碳量高造成的。与淬火温度,淬火介质关系不是很大。要降低心部硬度,可以适当降低淬火温度,采用冷速慢的淬火油。淬火温度可以780-810之间,可能有铁素体析出。淬火时下油后静止,降低冷速。炉温偏高可以从工件淬火后的金相看出来,根据你的检验结果可以看出与炉温无关.

签到天数: 659 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-1-22 19:00:04 | 显示全部楼层
材料为:20CrMoH钢的行星齿轮,模数是:8.481,齿数:10,这种齿轮渗碳后直接降温,815度淬火.一般心部硬度不会这高的.

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-1-22 19:45:56 | 显示全部楼层
楼上的,现在楼主的产品已经产生心部硬度超高了。渗碳淬火后的产品心部硬度过高,应该和材质的淬透性,原始材质的含碳量,淬火的温度,淬火的油及冷却方法,搅拌的烈度都有关系。应该从这几个方面考虑一下。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2008-1-22 19:53:46 | 显示全部楼层
恩!可是淬火温度我觉得已经很低了,我是新手,在工艺上应该怎么来调整呢?

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-1-22 20:11:25 | 显示全部楼层
你的产品心部组织,已经显示有铁素体析出,说明淬火温度不能降低了。应该从淬火冷却方法上考虑。

签到天数: 659 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-1-22 20:49:18 | 显示全部楼层
材料为:20CrMoH钢的行星齿轮,模数是:8.481,齿数:10,这种齿轮渗碳后降温直接淬火,一般心部硬度不会这高的.实在不行,你可以用790度淬火.试一下.

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-1-23 21:09:57 | 显示全部楼层
如果有条件,可以换一种冷速慢点淬火油,效果会比调工艺来得明显。

该用户从未签到

发表于 2008-1-23 22:21:58 | 显示全部楼层
降低出炉温度780-800或者提高油温

签到天数: 69 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-1-24 13:24:55 | 显示全部楼层

均温时间太短了

1 你用105kw井式炉渗碳后降温到815℃是需要很长时间的,估计心部没有降到温。这是很容易被忽视的问题,一定要对你的设备和装炉量以及降温速率有所了解,才能够胸有成竹。
2 建议最好测一下炉罐内实际温度和热电偶偏差,尤其是降温到温后的实际温度(炉子这么大,温度滞后现象一定挺大。)
3 不可抗拒的因素:原材料原始含碳量偏高(0.21%以上),淬火油冷速快等无法立即进行改变。补救措施只能是降低淬火温度、先淬静油45-60S再开搅拌..........。

签到天数: 270 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-1-24 17:44:50 | 显示全部楼层
8个多模数的齿轮,105KW的炉子,装炉量可以有500多吗

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2008-1-31 09:59:14 | 显示全部楼层

受教了

是的,我们这的装炉量是那么大,只零件就严重超载,这是以前工艺规定的,我是新手!不过看了各位的指导,我深受教导,谢谢了!1111

该用户从未签到

发表于 2008-1-31 15:52:55 | 显示全部楼层
估计你的淬火温度不好降下来,如果能提高油温,或者先静油瞬间,再开搅拌,应该有效果,有一点你必须确认,那就是工件的实际温度是否真的降到温了(最好先检测以下,这是首要的),先试着来吧,这种材料还是很不错的,也很常见,如果你的设备有条件,淬火油搅拌可调速的话(装有变频器),可以调节搅拌器的速度,那最容易了,当然最后如果还不行,建议换一种冷速慢点的油,不过表面硬度也是个问题(现在正好,再低点恐怕不行)

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2008-1-31 16:17:51 | 显示全部楼层
我们这的淬火油是自然流动冷却!!不能调频,油温在40-100!不过现在好些了!!!!!!我也不知道什么原因 ,工艺还是原来的工艺,郁闷!

该用户从未签到

发表于 2008-2-1 08:51:53 | 显示全部楼层
降低淬火温度,改换其他的淬火介质,

该用户从未签到

发表于 2008-5-1 13:25:58 | 显示全部楼层
我看应该是原始材料的问题,部分渗碳钢淬火后常出现心部硬度高的现象,这和合金成分有关

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-5-1 23:27:25 | 显示全部楼层
我同意先化验下材料,看是否含碳量超标,以前也遇见过此类问题,检验结果是材料含碳量超过标准喊碳量.

该用户从未签到

发表于 2008-5-2 00:53:02 | 显示全部楼层

回答.

齿轮渗碳淬火后心部硬度偏高,一般来说都是和淬火温度有关的.

该用户从未签到

发表于 2008-5-3 20:36:43 | 显示全部楼层
厂里以前也遇到过这种现象,先进行材质化验,炉温校对,后发现是炉出了问题.

该用户从未签到

发表于 2008-5-11 20:22:09 | 显示全部楼层
我建议你在最后一段,即降到815度这里等温<30到50>分钟.在淬火后工件出油温度适当高点.
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