热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 油水混淬

[讨论] S136的缩水问题!!

[复制链接]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-11-12 20:15:29 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
谢谢楼上的朋友提出的宝贵意见!!采纳!!

签到天数: 62 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-12-14 23:53:48 | 显示全部楼层
原帖由 yanxiaorui 于 2007-11-7 22:36 发表

400度不能解决缩水问题,还会使抛光性和耐蚀性恶化。避免切记切记!

不知楼上的闫工说的有何依据,我记得有书上说的是400度以上是对抛光性和耐蚀性会产生影响,而400度是中间值,另外应该对线切割电火花影响也不大吧。
楼主说的总是我知道,主要是国产材料的疏松太严重。淬不硬的主要是由于含碳量偏低。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
油水混淬 + 10 我很赞同!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2008-1-22 07:01:45 | 显示全部楼层
改善方法:1增加深冷处理 2.提高回火温度至500-530度,可有效增长外形尺寸

该用户从未签到

发表于 2008-1-28 13:49:48 | 显示全部楼层
S136淬火怎么会缩水呢?按照组织的比容体积应该是增加体积才对啊!纳闷中。。。。。。。。。。。。
望高手赐教!

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-6-9 10:54:07 | 显示全部楼层
是不是原材料的偏析严重啊?有没有检测过?

该用户从未签到

发表于 2008-6-11 22:18:49 | 显示全部楼层
不知版主的问题解决了没有,如果解决,可否将现在的工艺说来让大家分享一下?谢谢!

该用户从未签到

发表于 2008-7-19 07:51:18 | 显示全部楼层
1.增加深冷。
    2.提高回火温度至500-530度.
    3.调整淬火方式(装炉方式)

该用户从未签到

发表于 2008-7-21 09:19:56 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

该材料能不能淬硬可以从火花上判断,至于缩水的问题,请告诉我材料的尺寸,该材料是很容易缩水,我们可以从淬火方式以及回火温度上解决!其实还有一个很重要的问题:塑胶模具牵系到一个抛光性的问题,如果用上面那些工艺,这个问题也解决不了!

该用户从未签到

发表于 2008-7-31 12:18:59 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

是不是你们材料太水了。我们装炉750Kg。高压气卒出来都没有什么硬度了,是做吹头发那种吹风机的模具了。像这种塑料模做的都是别人加工好的了。都还没听到客户反应 严重缩水这种问题了

该用户从未签到

发表于 2012-4-19 23:11:22 | 显示全部楼层
能具体说下硬度要求吗

该用户从未签到

发表于 2012-4-21 08:53:46 | 显示全部楼层
我与客户一起做过试验,S136镜面模用350度回火较好.
关于缩水问题,我以前做过S136改良型,含碳量0.24左右,容易产生缩水.降温淬火(1000度),效果不错.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-18 03:46 , Processed in 0.047347 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表