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楼主: 马路天使

[求助] 产品氮碳共渗后整体脆性很大

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该用户从未签到

发表于 2012-2-12 17:46:17 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
马路天使 发表于 2012-2-12 16:56
做了白亮层金相分析  白亮层深度是35um  可能是白亮层太厚了造成整体脆性大  有没有补救办法

   根据你在主题和上面帖子里的描述,你的产品脆性与氮化白亮层的脆性关系不大。你可以采用GB/T11354—2005检测其实际脆性,看看脆性在什么级别?

签到天数: 329 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-2-13 11:29:32 | 显示全部楼层
个人觉得主要是产品结构造成的。不知道你所说的脆性表现形式是怎样的。

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-2-13 13:23:04 | 显示全部楼层
就是产品从2米高的地方摔下来 就断成两三节了

该用户从未签到

发表于 2012-2-13 13:55:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-2-13 17:21 编辑
马路天使 发表于 2012-2-13 13:23
就是产品从2米高的地方摔下来 就断成两三节了


   氮化产品如果像你描述的,从一定高度摔下来,就断成几节了,那绝不是白亮层脆性所能造成的,请检查工件材质、基体硬度、及基体的金相组织。

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[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-2-13 15:41:32 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2012-2-13 13:23
就是产品从2米高的地方摔下来 就断成两三节了

个人认为这种情况是正常的。
另 这是检验项目吗?与实际使用性能是如何关联的?

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-2-17 12:09:30 | 显示全部楼层
材料经金相分析表现为大量铁素体,在其中分布有较少的珠光体 ,

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-2-17 17:30:11 | 显示全部楼层
现在已经共渗的产品有没有补救措施 ,谢谢。

该用户从未签到

发表于 2012-2-17 17:35:56 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2012-2-17 12:09
材料经金相分析表现为大量铁素体,在其中分布有较少的珠光体 ,

   这个结论与“掉在地上就会摔成几截”相悖,因为铁素体是强度很低而塑性良好的组织,怎么会表现出楼主所描述的脆性呢?

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-2-17 18:07:24 | 显示全部楼层
材料经金相分析表现为大量铁素体,在其中分布有较少的珠光体 .这个是我们委托外面的检测机构,检测的结果
  

该用户从未签到

发表于 2012-2-21 10:56:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 一张餐巾纸 于 2012-2-21 11:04 编辑

   碳钢软氮化,出现如此大的脆性,属罕见,也令人感兴趣。
   由于没有亲手处理个这种零件,本没有发言权。就所学得的某些相关知识和一 些实践经验,以不足为凭的推测,说一点个人看法。
   1,从理论上说,碳素钢氮碳共渗,白亮层固然有一定的脆性,与合金钢表面的白亮层相比,并不很大。又由于厚度占整个零件的比例不大,尚不至于有如此严重的影响。但是,如果碳添加剂过多,白亮层中会出现过剩碳化物(FeXC),白亮层的脆性将增大:且过剩碳化物越多,脆性越大。因此,碳添加剂的种类和添加量是需要控制的——这个问题,尚未被普遍重视或被接受。
   2,对碳素钢而言,氮渗入白亮层下面基体组织(扩散层)中的铁素体,随着共渗温度提高溶解度增大,到590℃时溶解度可达0.1%,但不明显提高基体的硬度,但可造成塑性下降。这种扩散层,在实例实施工艺处理后将 >0.6mm。
   3,上述情况的发生,如果共渗冷却较慢,具有高氮浓度白亮层中可能出现 Fe2N(ζ) 相,脆性更大;基体中铁素体中也会析出Fe4N相,同样会增大脆性。零件过簿时,扩散层将基本穿透,波及到整个零件。
   4,按照上述知识,可以这样探索一下:
   ① 降低渗氮温度。降低多少?480~540℃范围内寻找,时间:以达到 10~15μm 即可。
  注:要求硬度400HV 以上,此情况下,检测硬度的试验力 HV1 不合理,应当减小(建议在认可的零件上实测,来决定试验力和硬度要求值,也就是按样件订技术要求)。
   ②纯氨气渗氮,不用碳添加剂。
   ③用试验方法,如果变形问题允许,可直接出炉在避风的地方空气冷却。
   5, 还有一种观点,气体氮碳共渗存在着氢脆(甚至有氢损伤)问题,这种氢损伤随温度的升高和时间的延长而加剧。如果是这个问题,则须另行考虑措施。

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-2-22 20:49:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 马路天使 于 2012-2-22 20:50 编辑

现在氮碳共渗整体很脆的产品经过750度退火后脆性已经合格了  但是产品有氧化皮  如果用真空退火可以吗

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-2-26 10:52:32 | 显示全部楼层

本帖最后由 excellence 于 2012-2-26 14:06 编辑

现在氮碳共渗整体很脆的产品经过保护气氛正火后,再软氮化 产品已经全部合格。

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[LV.6]常住居民II

发表于 2012-2-26 13:12:45 | 显示全部楼层
软氮化的工艺没有变化吗?还和以前的一样吗?

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-2-27 11:32:00 | 显示全部楼层
雁南飞 发表于 2012-2-26 13:12
软氮化的工艺没有变化吗?还和以前的一样吗?

是的 工艺一模一样的  是不是说明原材料本身有问题
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