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楼主: 孤鸿踏雪

[讨论] 这种情况及处理办法会导致什么结果(加分鼓励)

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[LV.7]常住居民III

发表于 2011-7-24 18:08:52 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
突然间觉得我们现在用的气加热多用炉很好,呵呵,以前很少有这种感觉。
至少降温快是一大优点,有产品在后室时,后室每分钟降3度轻轻松松,这是电加热设备比不了的。
如果我们设备上产品淬火降不下去,或卡在中门,绝不会开前门,直接降温处理,最多两三个小时后就可以开门了。

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 楼主| 发表于 2011-7-24 18:25:59 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-7-24 18:08
突然间觉得我们现在用的气加热多用炉很好,呵呵,以前很少有这种感觉。
至少降温快是一大优点,有产品在后 ...

是天然气加热炉吗?这种设备的测温是不是精确度不高?

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-7-24 19:08:08 | 显示全部楼层
这种情况不管采取什么措施都会对产品有影响,因为你前门和中门已经打开了,这样的事情我碰到过很多回(不是停电,是机械故障),丰东炉子把这种故障叫“卡壳”现象,我们是这样处理的,拆掉推拉车前门那一小段“C”型槽,手动摇马达拉直链条再装上“C”型槽,然后推拉车电气复位,前后就5分钟搞定,手动重新把工件送到后室保温,手动淬火(钩子还是拉的状态),对产品没任何影响。

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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-7-24 22:39:11 | 显示全部楼层
这样的炉型一般来说,断电后会自动通氮气保护的,工艺程序没走完的情况下开炉门解决故障是有一定风险的,暂且不说影响产品质量,安全事故和设备的损坏是肯定首先考虑的,高温状况下排除这样的故障是很困难的,如果设备有空冷功能可以在保护气氛的条件下降温至500℃后开门抢修,完事直接出炉空冷,后续加热至淬火温度用扩散碳势保温1小时淬火

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-7-24 23:11:19 | 显示全部楼层
用丰东的多用炉必须要准备一套应急抢修的专用工具,脱钩、卡壳、管路堵塞等等这些故障是再正常不过了

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[LV.7]常住居民III

发表于 2011-7-24 23:37:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-24 18:25
是天然气加热炉吗?这种设备的测温是不是精确度不高?

是的,天然气加热,烧嘴外面有辐射管,加热时烧嘴通的是天然气和空气混合气体,冷却时辐射管内通入冷的空气,所以加热室降温比电加热炉快很多。
炉温均匀性问题没有那么差啊,我们1.5吨的多用炉,最好可以做到正负4度,最差也能满足正负8度。
我觉得现在电力那么紧张,以后气加热的设备大有市场前景。
话题扯远了,如果这样处理,产品氧化不是很严重的话,可能清理氧化皮后,还是需要进行一次返工淬火,不然心部组织是个问题。

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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-7-25 01:43:35 | 显示全部楼层
1、出现此种故障,绝对禁止高温下开前室炉门,轻者产品氧化而已,重者出现爆炸就伤害大了,其实这种故障可以考虑把所有机械动作回复原位后,从新动用前或后软推试着能否将料盘拉回某一个“原始”位置。如果不行的话,就随炉冷至室温或较低温度才可开炉门修正。
2、假设不考虑开炉门造成的氧化等影响,就是说假设一切都是好的。那么重新拉回后室后,不能仅仅将产品升温至淬火温度,因为之前产品冷却只740度左右,这个缓慢的冷却过程已经在渗碳层出现了大量的碳化物,所以重新加热时,必须加热温度升温到奥氏体化温度以上重新保温一定时间,此过程中不要通入富化气,只有保护气氛维持正压即可,保温结束后开始降温至淬火温度,降到温后开始重新均温并供应富化气维持碳势值。如果不考虑开前门造成的影响,这样处理后产品金相组织应该没有什么问题,而且层深影响也非常非常的小,只是可能变形稍微有所波动。

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 楼主| 发表于 2011-7-25 07:35:09 | 显示全部楼层
wwwcrazy999 发表于 2011-7-24 22:39
这样的炉型一般来说,断电后会自动通氮气保护的,工艺程序没走完的情况下开炉门解决故障是有一定风险的,暂 ...

其一,没有氮气怎么办?其二,找你这样的处理思路,那就是暂时停炉降温,待炉温降至500°C以下方可打开炉门(前门)进行检修,那另外一台或两台主炉内的产品就要进行焖炉处理,等料车恢复正常工作状态后才能出炉?如果另外两台主炉是浅渗碳产品,则最终出炉后的渗层/有效硬化层可能要100%超深。

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[LV.7]常住居民III

发表于 2011-7-25 07:46:23 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-7-24 23:37
是的,天然气加热,烧嘴外面有辐射管,加热时烧嘴通的是天然气和空气混合气体,冷却时辐射管内通入冷的空 ...

采取辐射加热方式应该不是炉子降温快的最主要原因吧。主要看炉子内衬使用什么材料,如果是耐火砖相对来说升温降温都要慢一些。现在主流一般都采用陶瓷纤维,不仅具有升温降温快而且相对比较均匀。保温性能也好。

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[LV.7]常住居民III

发表于 2011-7-25 07:59:11 | 显示全部楼层
jason0227 发表于 2011-7-25 07:46
采取辐射加热方式应该不是炉子降温快的最主要原因吧。主要看炉子内衬使用什么材料,如果是耐火砖相对来说 ...

我知道你说的天龙那样的耐火材料设计,可我们的炉子是耐火砖的,炉顶,四壁都是砖,只有中门内壁少量耐火纤维。
冷却快的原理很简单,想象一下,冷却时辐射管内持续有冷的气体在通入、在循环,整个辐射管在此时对炉膛起到了冷却作用。

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[LV.7]常住居民III

发表于 2011-7-25 08:10:24 | 显示全部楼层
      多用炉在使用过程中遇到停电,卡在中门等等突发情况,都是常见事,解决方法就不在累述了.淬火温度为820度,停电10分钟可以看做是随炉冷10分钟。此时温度相对比较高。这个时候打开中门,氧气进入后,工件表面不是很快出现氧化?后室加热元件等于也曝露在氧气中了?
另外,推拉钩的凹槽,应该跟升降台,后室连接在一起(有较小缝隙,升降台自由升降)怎么会发生弹出呢?重新加热到淬火温度出炉淬火。我觉得可能工件后续加工有一定的磨削余量吧?

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[LV.7]常住居民III

发表于 2011-7-25 08:25:42 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-7-25 07:59
我知道你说的天龙那样的耐火材料设计,可我们的炉子是耐火砖的,炉顶,四壁都是砖,只有中门内壁少量耐火 ...

通入氮气么?有气体循环毕竟还隔了层辐射管。如果通入氮气不是冷却的更快么?

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 楼主| 发表于 2011-7-25 08:35:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2013-6-11 14:42 编辑
stigershu 发表于 2011-7-25 01:43
1、出现此种故障,绝对禁止高温下开前室炉门,轻者产品氧化而已,重者出现爆炸就伤害大了,其实这种故障可以 ...


读你的回帖交流如下:
  除了与降温有关外,还与渗碳时间(尤其是强渗时间)、渗碳时所采用的碳势、材料等因素有关,现在看来,也许两个产品都属于较浅渗层的渗碳,渗碳时所采用的碳势也不高,是最终没有造成碳化物超标的原因。
   

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发表于 2011-7-25 09:48:22 | 显示全部楼层
我的看法是:你们公司有没有链条备件,(热处理设备是关键备,备件应该是有的),如有,先从外炉门处将链条的链板焊接部分磨掉,将链接销(轴)取出,手动摇退回一点,再料车移走,换上备用链条,注意调整进出炉位置。其余炉子的进出料问题可解决。出故障的炉子关掉富化气,只留甲醇保持一定的流量,炉内气氛保持正压就行(炉门口常明火一定要有,直到零件出炉),待温度降到600度左右时关掉甲醇,随炉降温。如没有链条,其余主炉按突发故障处理。前一段是想法,后一段是行动。

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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-7-26 20:55:25 | 显示全部楼层
我认为应当送入加热室升温至淬火温度保温30分(炭势达到设定值)重新淬火或工件拉入前室淬火后反修。

签到天数: 272 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-7-28 11:59:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-24 15:35
看来你我犯了一个共同的思维性错误:保守处理法,即先保住此炉产品质量不受太大影响再说。但这种思路显然 ...

我们以前的设备基本都是接近20年了,这种情况还是有的,
有那么大惊小怪的吗?
方案很好定的了

有一次凌晨2点, 单位的10个多用炉全断电了,在工艺的各个阶段都有的,我迷迷糊糊就搞定了,全合格

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发表于 2011-7-28 16:45:56 | 显示全部楼层
紧急情况也只有这么处理,如果空冷,20CrMnMoH的材料有开裂的可能,但淬火温度较低,我厂大多是升温至900度左右,再降温至淬火温度,防止产生过多的铁素体,再一个,工件表面有氧化皮包在工件上,要加强检测力度

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签到天数: 272 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-7-28 18:01:22 | 显示全部楼层
楼上的思路很不错,综合考虑

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 楼主| 发表于 2011-8-18 14:05:08 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-7-25 09:48
我的看法是:你们公司有没有链条备件,(热处理设备是关键备,备件应该是有的),如有,先从外炉门处将链条的链 ...

希望你在认真消化一下我在33#楼的回帖

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-8-18 14:49:27 | 显示全部楼层
楼主说的这种现象我遇到过几次,当时处理就是将小车前面的凹形槽固定螺丝拿掉,将链条回归到凹形槽内,用长的钢筋钩将链条拉钩挑过来使链条在推的状态,将此盘料重新推到加热室加热,保温后重新淬火。这种办法处理时不用开前门,维修人员要在前门口处理故障比较危险,还比较热。
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