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楼主: lidaozhi1985

[讨论] H13水冷淬火后金相组织是否有问题?

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签到天数: 289 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2014-9-8 20:13:12 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
龙井茶 发表于 2014-9-2 18:39
我个人觉得用水淬火容易造成内应力过高使磨具钢冲击降低

这个可能有一定的关系吧,我觉得水冷会造成变形较大,且在低温下回火,应力较难完全消除。和冲击功的关系不是太大吧?
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[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2014-9-8 20:22:49 | 显示全部楼层
leomet 发表于 2014-9-6 10:26
淬火加热1020℃,水冷却到300℃,空冷到200℃入电炉回火

空冷到200℃后的殘奧有几%? 送入电炉回火殘奧會 ...

您好!这个锻件一次回火后空冷到室温后进行第二次回火。我认为空冷到室温残奥转变为马氏体,第二次回火转变为回火索氏体,可以消除残奥了。老师在金相照片里是否发现还有残奥保留下来了?H13在这个温度下晶粒长大的速度应该不是太快,我们在检验奥氏体晶粒度的时候都在7.5级以上,还没有发现低于7级的。
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该用户从未签到

发表于 2014-9-9 09:53:29 | 显示全部楼层
我感觉碳化物析出不足,而且晶粒有点粗大,我们也做过这个,效果比你的好多了,冲击功都在150J以上
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[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2014-9-9 18:07:37 | 显示全部楼层
jealin000 发表于 2014-9-9 09:53
我感觉碳化物析出不足,而且晶粒有点粗大,我们也做过这个,效果比你的好多了,冲击功都在150J以上

你的冲击功是否是无缺口的?
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该用户从未签到

发表于 2014-9-10 08:05:20 | 显示全部楼层
恩,是无缺口的:):):):)
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该用户从未签到

发表于 2014-9-10 11:17:18 | 显示全部楼层
这钢敢水冷,你得多大的勇气啊!气冷最好
我的意见:1020保温时间太长了,工件厚的话多设几次阶梯升温850,950这样的,最好回3次回。我这做300mm直径保温只有150min,
回火空冷
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[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2014-9-11 20:02:30 | 显示全部楼层
jealin000 发表于 2014-9-10 08:05
恩,是无缺口的

无缺口的冲击功可以做到300J以上的。
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该用户从未签到

发表于 2014-9-12 09:03:37 | 显示全部楼层
恩,有的也是300以上,不过组织比你的看起来好多了
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2014-9-26 17:03:56 | 显示全部楼层
H13材质,我们都是油冷的,水冷真不敢试,请教楼主,冷却是一次冷至300摄氏度还是水空水空……
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2014-9-26 17:05:24 | 显示全部楼层
jealin000 发表于 2014-9-9 09:53
我感觉碳化物析出不足,而且晶粒有点粗大,我们也做过这个,效果比你的好多了,冲击功都在150J以上

H13材质冲击150J,请教是如何处理的?
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签到天数: 195 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-9-28 15:42:56 | 显示全部楼层
是不是原材料有网状碳化物?可以测一下。感觉原材料不是很好,图片中晶界较清晰。
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[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-9-28 21:29:10 | 显示全部楼层
leomet 发表于 2014-9-6 10:26
淬火加热1020℃,水冷却到300℃,空冷到200℃入电炉回火

空冷到200℃后的殘奧有几%? 送入电炉回火殘奧會 ...


这是精铸的H13件的铸态组织,请leomet老师点评一下组织情况吧,谢谢!

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-9-28 21:46:45 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2014-9-28 21:29
这是精铸的H13件的铸态组织,请leomet老师点评一下组织情况吧,谢谢!

精鑄溫高又緩冷 Austenite 肥大,緩冷使 晶界&晶癖面 易生碳化物.

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[LV.10]以坛为家III

发表于 2014-9-30 23:16:32 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2014-9-28 21:29
这是精铸的H13件的铸态组织,请leomet老师点评一下组织情况吧,谢谢!

从这个图中还可以看到 贝氏体;图中那些长长的黑针就是贝氏体;楼主可以取样高温回火,那些黑针会呈现为白色,形态很漂亮,以前我称之为回火贝氏体。
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-10-15 16:14:55 | 显示全部楼层
从楼主的金相组织看,热处理加热温度的选择还是比较妥的。

至于水冷H13锻件,因楼主的工件相对较大,采用水冷式,是行得通的,主要材料本身实际冷却速度的保证正常的组织转变,未开裂即可。

另外,我建议注意下述两点,望改善:
1、回火似乎不太充分,再增加回火次数,间隔过程确保空冷至室温。
2、冲击值偏低,这需要考察试样取样部位、方向,以及兼顾锻件的密实度。尤其对楼主提到的较大H13锻件,材料的密实度高,不仅冲击值可大大提高,连带材料的抗拉强度、延伸率等都会大大提高。
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该用户从未签到

发表于 2014-10-15 16:30:18 | 显示全部楼层
淬火温度是否有点低了
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[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2014-10-19 19:06:02 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-10-15 16:14
从楼主的金相组织看,热处理加热温度的选择还是比较妥的。

至于水冷H13锻件,因楼主的工件相对较大,采用 ...

谢谢您的建议。这个材料的冲击功值特别不稳定,高的可以做到38J,低的也就6-8J。热处理结果的稳定性较差啊!
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[LV.1]初来乍到

发表于 2014-10-23 14:53:38 | 显示全部楼层
回火的实际温度多半没有在你说的那个温度范围内,而是正好落在了 H13回火二次硬化峰上,材料出现了回火脆性,无法逆转,已经报废了,无补救措施,只能回炉。检查检查你们的炉子热电偶和温控系统是否正常。
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[LV.6]常住居民II

发表于 2014-11-5 16:56:10 | 显示全部楼层
lwz520fy 发表于 2014-9-2 15:35
俺做过  300~400直径的H13水淬,
工艺上大致没问题   主要就是水冷操作的问题,有明显的晶界是导致脆断的主 ...

比较认同您的说法,他的图片晶界比较明显的。 是加强冷却速度的话,是不是可以说晶界上的东西都是在淬火/回火冷却中形成的呢?;后面他有说回火随炉冷却 .....
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[LV.6]常住居民II

发表于 2014-11-5 17:03:00 | 显示全部楼层
lidaozhi1985 发表于 2014-9-8 20:09
回火冷却是按照随炉冷却的

楼主为什么会选择回火随炉冷却呢? 得多长时间才能冷下来? 这样回火脆性容易出现些吧
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