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楼主: lnxcjzh

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签到天数: 187 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-9-13 08:42:15 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
我们以前的产品也出现过这种现象,1.锻造终温过高。2.正火冷却太快或表面接触到水了。
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签到天数: 1393 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-9-13 08:44:32 | 显示全部楼层
         
可能是挤压的变形量太大而导致杆头部位---摩擦---温度过高产生过热了!三步加工如何?
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签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-9-13 14:56:58 | 显示全部楼层
lnxcjzh 发表于 2013-9-12 15:17
求破解。

那就改锻造工艺,二次成型试一下呢!等你的结果!
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签到天数: 146 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-9-13 20:07:22 | 显示全部楼层
象这种锻件应该是小头先锻细,后再到模子里把另一头镦粗是否变形过大,你可以检查一下。若锻造比超过了3倍可能是过大了一些。
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签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-9-13 20:15:09 | 显示全部楼层
温度过高产生过热了,造成脱碳正火后金相不一样,正火温度不能低于850度;P
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该用户从未签到

发表于 2013-9-13 20:34:08 | 显示全部楼层
加热设备是中频感应加热,频率2500HZ,料径为60,长度为80,加热时间为15S。
这个参数暴露了内部组织和外表不符的,罪魁祸首是中频加热造成的。
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 楼主| 发表于 2013-9-14 10:35:06 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2013-9-13 08:42
我们以前的产品也出现过这种现象,1.锻造终温过高。2.正火冷却太快或表面接触到水了。

那你们怎么是解决的?
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 楼主| 发表于 2013-9-14 10:36:20 | 显示全部楼层
华海 发表于 2013-9-13 08:44
可能是挤压的变形量太大而导致杆头部位---摩擦---温度过高产生过热了!三步加工如何?

三工位可以,但生产效率降低了,成本也增加了。

还有什么办法吗?
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 楼主| 发表于 2013-9-14 10:37:36 | 显示全部楼层
meiyz 发表于 2013-9-13 20:07
象这种锻件应该是小头先锻细,后再到模子里把另一头镦粗是否变形过大,你可以检查一下。若锻造比超过了3倍可 ...

锻造比没有超过3,我们是压力机模锻呀
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 楼主| 发表于 2013-9-14 10:38:35 | 显示全部楼层
zhangrong 发表于 2013-9-13 20:15
温度过高产生过热了,造成脱碳正火后金相不一样,正火温度不能低于850度

为什么只是表面过热而心部正常啊?
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 楼主| 发表于 2013-9-14 10:40:16 | 显示全部楼层
zhangrong 发表于 2013-9-13 20:15
温度过高产生过热了,造成脱碳正火后金相不一样,正火温度不能低于850度

正火温度不能低于850度也不能消除,硬度还难保证。
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 楼主| 发表于 2013-9-14 10:41:59 | 显示全部楼层
飒爽雄鹰 发表于 2013-9-13 20:34
加热设备是中频感应加热,频率2500HZ,料径为60,长度为80,加热时间为15S。
这个参数暴露了内部组织和外表 ...

但为什么只在小杆末端产生过热呢?小杆是由棒料心部挤压成形的呀?
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-9-14 10:50:36 | 显示全部楼层
主要是过热,主要原因是加热功率太大,速度太快,使表层热态温度与时间之积过大。温度监测是测表面,测不准,且内部浅表层温度高于表面(有散热)。
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签到天数: 146 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-9-14 15:31:11 | 显示全部楼层
如果始锻温度不高,也不存在终锻温度高的问题,当然正火温度要适当,不能太低。当然正火也不能冷却太快。这个只有摸索到合理工艺。
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发表于 2013-9-15 16:27:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 热处理老兵 于 2013-9-15 16:29 编辑
lnxcjzh 发表于 2013-9-12 15:17
求破解。


   可否将具体的锻造工艺介绍一下?恐怕不会是一次成型的吧?
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发表于 2013-9-16 12:46:39 | 显示全部楼层
lnxcjzh 发表于 2013-9-12 15:17
求破解。

正火温度是多少?在正一次吧,应该会有改善
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签到天数: 48 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-9-17 08:17:46 | 显示全部楼层
850正火温高了些~~,表面有过热现象~~
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发表于 2013-9-18 12:16:50 | 显示全部楼层
温度高了,组织明显是过热组织,调整工艺。
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 楼主| 发表于 2013-9-21 15:32:01 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2013-9-14 10:50
主要是过热,主要原因是加热功率太大,速度太快,使表层热态温度与时间之积过大。温度监测是测表面,测不准 ...

有道理。过热是肯定了,是加热造成还是锻造挤压产生的呢?
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 楼主| 发表于 2013-9-21 15:34:34 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-9-15 16:27
可否将具体的锻造工艺介绍一下?恐怕不会是一次成型的吧?

中频感应加热1070-1150,红外线测温仪监控。

800吨压力机,加热一次两工位完成。
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