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[求助] 20Cr韧性低没有纤维状

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[LV.6]常住居民II

发表于 2012-4-16 19:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-4-17 09:30 编辑

20Cr材料壁厚5mm外径70mm高200mm,渗碳层0.8硬度58-62.工艺930 渗碳1小时 碳势1.2 930 扩撒1小时 碳势0.7 880保温30分淬火 快速搅拌30分 工间摆放距离2cm 金像组织心部铁素体有析出 断口没有纤维状 韧性差 温度已测925度 淬火油以检 到底怎么回事

签到天数: 1088 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-4-16 19:52:03 | 显示全部楼层
淬火转移时间多久?是不是转移时间长了?还有原材料没问题吧?

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-4-17 08:02:42 | 显示全部楼层
热火 发表于 2012-4-16 19:52
淬火转移时间多久?是不是转移时间长了?还有原材料没问题吧?

1吨多用炉,20cr材料没有问题

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-4-17 08:07:21 | 显示全部楼层
这个客户有两个热处理外协另外一家的韧性极高,同样的炉型,郁闷!!

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-4-17 08:29:32 | 显示全部楼层

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-4-17 08:32:55 | 显示全部楼层

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该用户从未签到

发表于 2012-4-17 09:38:43 | 显示全部楼层
明明 发表于 2012-4-17 08:32

   看这个工件的断口形貌,应该是过热(甚至有过烧倾向)引起的石状断口。
   不知楼主这个产品坯件锻打后是否经过正火?正火后的质量情况?现在仅从楼主的渗碳工艺上看,20Cr采用930度渗碳,所选择的温度本身也为过热、组织粗化提供了条件。

   个人一管之见,仅供参考。

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-4-17 09:46:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-17 09:38
看这个工件的断口形貌,应该是过热(甚至有过烧倾向)引起的石状断口。
   不知楼主这个产品坯件锻打 ...

杨工谢谢回帖,温度试验从880-900-930全试过,铁素体始终析出,韧性930最高,880铁素体析出严重。

该用户从未签到

发表于 2012-4-17 09:48:28 | 显示全部楼层
明明 发表于 2012-4-17 09:46
杨工谢谢回帖,温度试验从880-900-930全试过,铁素体始终析出,韧性930最高,880铁素体析出严重。

    坯料金相组织及晶粒度检查过吗?

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[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-4-17 09:55:43 | 显示全部楼层
20Cr最好是二次加热淬火,我这几天也在头痛这个材料.

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-4-17 10:03:57 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-4-17 09:55
20Cr最好是二次加热淬火,我这几天也在头痛这个材料.

李工您好,二次淬火成本,变形,都是问题,人家做的很好呀。

该用户从未签到

发表于 2012-4-17 10:49:39 | 显示全部楼层
明明 发表于 2012-4-17 10:03
李工您好,二次淬火成本,变形,都是问题,人家做的很好呀。

   人家做的很好,你就去“人家”那里取取经噻。

该用户从未签到

发表于 2012-4-17 10:52:09 | 显示全部楼层
心部组织保留一定的铁素体对于提高韧性是有利的,客户对心部铁素体有要求吗?渗碳温度与淬火温度过高。

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-4-17 13:26:41 | 显示全部楼层
水淬油冷 发表于 2012-4-17 10:52
心部组织保留一定的铁素体对于提高韧性是有利的,客户对心部铁素体有要求吗?渗碳温度与淬火温度过高。

没要求,铁素体沿晶析出,提高温度是为增加淬透性,似乎作用不大,但多少还管点事。

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-4-17 13:29:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-17 10:49
人家做的很好,你就去“人家”那里取取经噻。

那人家也得让咱取呀,哈哈

该用户从未签到

发表于 2012-4-17 13:35:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-4-17 13:38 编辑
明明 发表于 2012-4-17 13:29
那人家也得让咱取呀,哈哈


    我给你回这个帖子的用意在于:你所讲的“人家就是这样干的,而且干得还挺好”可能仅仅是基于“渗碳后直接淬火”这种表象而得出的结论。
    那么,“人家”的坯件金相组织和晶粒度情况与你的是否相同?“人家”的渗碳后直接降温淬火工艺参数与你的是否相同?

    我可以很负责任地告诉你:就20Cr这个材料而言,只要原始组织和晶粒度合格,渗碳后直接降温淬火是没有任何问题的。而且,即使“原始组织和晶粒度合格”,采用渗碳后直接降温淬火的方案,要想取得满意的结果,930度渗碳也是不可行的。

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-4-17 14:05:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-17 13:35
我给你回这个帖子的用意在于:你所讲的“人家就是这样干的,而且干得还挺好”可能仅仅是基于“渗碳 ...

930只是单次试验温度,一般这种工件渗碳900度淬火840度,人家的独到之处对我来说是个迷,怎么也解不开,880度也试过找不到感觉,材料是同一批次的相同工件做的就是没有人家的好,而且差一大截。

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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-4-17 14:12:34 | 显示全部楼层
原工艺900度30分  900度碳势1.2一小时  900碳势0.85一小时 降温840碳势0.85半小时,淬火华丽快速光亮淬火油30分快速搅拌 200度回火4小时

签到天数: 165 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-4-17 14:28:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-17 13:35
我给你回这个帖子的用意在于:你所讲的“人家就是这样干的,而且干得还挺好”可能仅仅是基于“渗碳 ...

杨工指的原始组织具体包括哪些,对后续铁素体析出的影响,又是哪些组织,请指教!谢谢!

该用户从未签到

发表于 2012-4-17 14:29:29 | 显示全部楼层
明明 发表于 2012-4-17 14:05
930只是单次试验温度,一般这种工件渗碳900度淬火840度,人家的独到之处对我来说是个迷,怎么也解不开,8 ...

    我个人猜测:“人家”的坯件和你的坯件,其金相组织和原始晶粒度并不相同。你能提供你的坯件金相组织和晶粒度检测结果吗?
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