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[求助] 4Cr13怎么控制退火硬度控制在160~170左右

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该用户从未签到

发表于 2012-1-26 15:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
请教各位一个问题,怎么样把4Cr13的退火硬度控制在160~170左右?

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-1-26 18:52:34 | 显示全部楼层
你是否使用800℃加热出来看看硬度多少,然后调整看看

签到天数: 1406 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-1-27 06:56:50 | 显示全部楼层
楼主,你原来的退火工艺是什么?
      可以考虑等温球化工艺来降低退火硬度,

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-27 11:59:50 | 显示全部楼层
我是退火出来黑皮的硬度在165~175之间,经过车床加工之后硬度达到210~220之间,这是为什么,客户的要求是车床加工之后认可的硬度在180左右

该用户从未签到

发表于 2012-1-28 00:47:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 周建国 于 2012-1-28 09:13 编辑

第一点,加热速度可能过快,第二点,冷却速度也可能过快。你可以考虑适当降低加热速度,或降低冷却速度。从这两个方面着手。另外就是保温时间短或随炉冷却出炉温度高。因为不知道你的具体工艺所以只能给出大概建议。

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-1-28 10:37:36 | 显示全部楼层
只有用等温退火的方法来试试了.
你当初就不应该答应客户的这种要求,现在麻烦来了!
做技术的一定要慎重啊.

签到天数: 692 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-1-29 08:20:21 | 显示全部楼层
经纬锻造 发表于 2012-1-27 11:59
我是退火出来黑皮的硬度在165~175之间,经过车床加工之后硬度达到210~220之间,这是为什么,客户的要求是车 ...

165-175HBS车床加工后能达到210-220HBS?这差距是很大的呀,用布氏硬度机来打机加前后硬度我认为不会有那么大差别。

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-1-29 11:05:54 | 显示全部楼层
这种表面和芯部的硬度差别,是因为不同的温差和冷速造成的.也就是说温度不同和冷却速度不同.
最好是做个金相分析一下.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-30 08:20:56 | 显示全部楼层
退火工艺是这样走的,升温到880度,花了5小时,然后保温至720度,花了7个小时,最后是缓冷至330度,花了24小时,最后出炉是温度在330度左右

该用户从未签到

发表于 2012-1-30 10:14:13 | 显示全部楼层
升温到880度无保温时间就降至720度?330出炉温度还是有些高。

该用户从未签到

发表于 2012-1-30 11:23:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 周建国 于 2012-2-8 19:14 编辑

符合球化退火,如果硬度确实下不去可以考虑修改工艺,第一种可以再退火前增添一个正火。或者采用摆动退火法。(摆动退火法适合小批量的)再有就是降低缓冷速度试试。或者采用一次高温回火试试。这些没法给你确定工艺温度,一般这些都是在实际生产中根据现有设备总结温度。一般降温到Ar1以下,保温时间是前一个保温时间的1.5倍。或者你可以考虑适当再延长一下你现在的保温时间。一般冷却到500度左右就可以了,不需要冷却到300度左右。你可以考虑适当提高缓冷保温时间,或温度。你可以试试在720温度下保温8-9小时。再随炉冷却在880降到720这段时间考虑降低冷却速度保证在每小时降温20-50°。
     4Cr13的Ac1是820,Ar1的温度没有就按3Cr13的温度780计算吧那么工艺应该是
     840-850保温按工件1cm保温1h算。不知道你的工件大小暂定是5小时吧,那么下面的工艺就好办了。具体工艺如下:
    850保温5小时(每小时按20-50°降温)  这个降温时间你根据情况而定,因为如果时间过慢会使晶粒长大。
    750保温7.5小时-9小时
    每小时按50-80°降温到450°空冷就可以了,如果不放心你可以降温到300°
    如果以上工艺还是不能满足要求,你就要考虑是不是有网状碳化物了,需要正火处理。
    对于以前的工件你可以考虑进行一次高温回火。
   最后HRS能保证在200一下就可以。一般在160-200之间切削性能是最好的。

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[LV.7]常住居民III

发表于 2012-1-30 23:06:55 | 显示全部楼层
退火工艺我感觉应该拿出来和大伙分享下,我怀疑是工艺过程或检验过程没有得到控制,我曾做过个类似材料的,反映出来是加工后变硬了,不过是冷压成型,由于晶格变形肯定是变硬了。而车加工只是可以稍微变硬,一般可以忽略的。但绝对变不那么硬。

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-2-1 10:12:34 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2012-1-30 23:06
退火工艺我感觉应该拿出来和大伙分享下,我怀疑是工艺过程或检验过程没有得到控制,我曾做过个类似材料的, ...

是的,变不了那么硬,用抛光机刨平的话,硬度在200~220之间,如果磨下去30丝,硬度在170左右,如磨深一点,是165左右,退火工艺是,升温880度,花了5个多小时,再保温至720度,花了7个小时,最后是缓冷至330或者是130度出炉,大概花了24小时

签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-2-1 10:25:25 | 显示全部楼层
温度在500即可出炉,工艺时间太长了有些时间可以省去的。我有个最保险的方案,但是为了降低实际生产中的效率,你可试下我这个处理工艺,温度用730,保温2-3小时,然后炉冷至500出炉。

该用户从未签到

发表于 2012-2-2 14:42:05 | 显示全部楼层
经纬锻造 发表于 2012-1-30 08:20
退火工艺是这样走的,升温到880度,花了5小时,然后保温至720度,花了7个小时,最后是缓冷至330度,花了24小 ...

你这工艺,热处理费用很高了吧?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-2-3 12:50:46 | 显示全部楼层
是的,为了达到客户的要求,我们要做好质量

该用户从未签到

发表于 2012-2-7 23:38:30 | 显示全部楼层
经纬锻造 发表于 2012-1-30 08:20
退火工艺是这样走的,升温到880度,花了5小时,然后保温至720度,花了7个小时,最后是缓冷至330度,花了24小 ...

保温时间不对,工件心部温度200度以下出炉为好

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-2-8 10:28:47 | 显示全部楼层
谁能给我提供一个更好的退火工艺?谢谢~~

签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-2-8 19:37:26 | 显示全部楼层
再结晶退火。可以搞下因为温度大概是溶化温度的一半。时间自己掌握……

该用户从未签到

发表于 2012-2-8 20:42:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 冰剑 于 2012-2-8 21:30 编辑

如果你的工件没有消除组织缺陷的需要仅仅是为了加工降低硬度,建议你用780,或者800保温5-10小时,然后闭电随炉冷却到550出炉就可以了。不知道你工件的尺寸没法给你详细的保温时间。
如果不能确定材料的组织是不是存在缺陷,又怕给以后的热处理带来不便,还是按照你的工艺,其中加热温度改为850保温30分钟,然后冷却到750保温5小时,然后随炉冷却到550出炉。
出炉温度550其实已经可以了,如果你确实不放心,随炉冷却到350出炉吧,其实没必要。其实对于不锈钢这个材料本身就粘刀,其实硬度稍微高点反而有利于切削,在200-230试试。
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