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[求助] 套圈内径涨大量超差

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签到天数: 94 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-1-13 12:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
各位     我们的22232轴承内圈内径再热处理后涨大了   现在造成磨加工困难  ,一部分已经报废。
        求涨大原因。   
         套圈有效壁厚  20mm
        处理前留量+50------+70     处理后留量  +25-----+40  
        热处理设备    网带炉    快速光亮淬火油   
        工艺      淬火温度      855   860    860   860     加热时间    70分钟     油温    80度      窜网速度55次/分
         热清洗   冷清洗   
         回火温度      175    时间  240分钟   
        
   请各位大侠指点     
       还有  我们元月曾经干过这个型号     当时没有什么问题。
     谢谢大家

签到天数: 132 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-1-13 14:00:53 | 显示全部楼层
退火组织的不同会造成涨量的差异,车工应力也会造成涨量的差异。

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-1-13 16:15:20 | 显示全部楼层
是不是快速淬火油的温度太高了?你是哪的?元旦的时候正是冷空气南下,冷的时候。这几天有些热了!你们还用80度的油,指不定什么时候油温超标呢!

签到天数: 1834 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-13 20:33:29 | 显示全部楼层
建议:热处理前的预处理找找原因。

签到天数: 94 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-1-24 12:59:06 | 显示全部楼层
自己顶一下      这个问题搞的我们热处理是全公司都知道      好像真的是我们的责任  。   希望大家给以指导。   迅速!!!!!!!!
加热温度难道影响那么大?
如果降低温度的话,   那么怎样保证轴承的硬度?   怎样保证轴承的金像?  又怎样保证轴承的寿命??

签到天数: 108 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-1-25 07:57:58 | 显示全部楼层
如果降低温度的话 就看你们的客户的组织要求了 ,有的是1~5合格  有的是2~4合格  ,还是有一点过的调整空间的

签到天数: 94 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-1-25 09:54:06 | 显示全部楼层
我们是大批量生产的    没有什么客户做特殊的要求。  现在真的是不知道怎么办才好???\
下一次又要面对着大量的产品,   我们只有降低温度和时间来作。但我想是不是能到到机械部推荐的标准,如果产品到了用户的手里的时候,就硬度一项就够我们受得了。

另外公司领导已经把产品的样品送到了洛阳轴承研究所去做鉴定,结果这几天就快回来了,到时间和大家汇报一下结果。但是真的是不知道怎么搞才好??   据我所计算的   ,轴承的涨大量应该在尺寸的千分之十三左右,但是残余奥斯提的量的变化影响的那么大???如果是材料有变的话,是不是这次???

签到天数: 1393 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2011-1-25 10:05:04 | 显示全部楼层
建议-------     工艺      淬火温度      840  845   850   845    回火温度      160  时间  240分钟

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-1-25 10:44:08 | 显示全部楼层
淬火温度最好不要超过850

该用户从未签到

发表于 2011-1-25 16:28:36 | 显示全部楼层
回复 9# luxueying2006


    由于网带炉的生产特性,建议在批量生产前,先用马弗炉做一下试验,再确定工艺,比较稳妥。

签到天数: 94 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-1-25 17:53:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 excellence 于 2012-2-9 11:21 编辑

现在的问题是我们的硬度已经在62一下,尤其是回过火后的硬度仅仅就是58---60的样子,如果温度降到850   那么硬度能够达到要求吗?     尤其是这么厚的产品,其心部能够淬透吗 ?  
  。

签到天数: 94 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-1-25 18:04:58 | 显示全部楼层
我们也曾经和质检科的人员打过交道,他们只认硬度和金像,不管什么尺寸变化和变形的。
   很是难做的
  也许我懑真的做的不到位。

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-1-25 21:38:21 | 显示全部楼层
那么请问楼主,材料硬度达到要求,金相是怎样?一般组织级别在1~4级之间,5级以上在过热了,不过有的单位确定是4级以上判过热的
看楼主系列描述经过淬火出来硬度达到62以下是吧,回火后硬度值在58~60之间;
关于质检科人员说只认硬度和金相也是不对的,硬度和金相是质量一方面,尺寸的变化和变形也是质检科人员解决的问题,也是需要解释此类的原因所在,以便指导性的解决问题
2楼的说法也是有道理的
原始材料的组织怎样?是否合理?
这么厚的材料,一般来说,860是可以的,但是组织怎样,我就不清楚,不妨在850~855之间来做试试,保温时间你们是四个区,不妨适当延长点时间,
楼主是否提供初步金相组织情况呢

签到天数: 1393 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2011-1-26 10:18:06 | 显示全部楼层
适当延长点时间,摆放工件不要太多太密实!

签到天数: 94 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-1-27 18:35:37 | 显示全部楼层
谢谢大家关心      金像组织没有看过     不过在做和这个相近的型号的时候,看过的。硬度3mm以内基本可以满足要求,金像也还可以   2---3级,以外不行。金像表现为冷却不足的针状屈氏体。当时的套圈壁厚没有这个厚的、。
欢迎大家继续指点

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-1-27 23:05:46 | 显示全部楼层
检查你们的回火炉温度是不是正常,gcr15尺寸涨大和回火温度有关,220的温度左右才会涨大。你用的淬火温度偏上限。

签到天数: 89 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-1-28 15:23:17 | 显示全部楼层
一是预备热处理(球化退火)是否合格;
二是建议在油冷速、油温、油槽搅拌上进行提高,即提高冷却效果,从而可以降低淬火加热温度,在满足硬度金相的情况下减小涨大量。

签到天数: 94 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-1-29 09:28:02 | 显示全部楼层
球化处理使我们做得   设备还可以   我们呢自己做的    等温球化退火炉    160千瓦的路子 。退货的时候没有看过金像   不知道是什么样子      另外   55次的窜网速度已经是最快的   不能再快了。循环泵是固定的  喷淋泵也是固定的   没有什么办法改变的     只有不能降温度了   860我们是不得以而为之的。

该用户从未签到

发表于 2011-2-8 19:23:30 | 显示全部楼层
将3  4  区的温度降低之850    时间不变

该用户从未签到

发表于 2011-2-9 17:14:06 | 显示全部楼层
建议你測一下油的冷速是冷速低了也不行,高了也会影响胀大量。像这个尺寸的我们这里做的胀量不会超过10丝|
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