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[求助] 风电大齿轮本体硬度不足

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签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
现在有一批风电的大齿轮,在更换了材料厂家后,发现齿轮本体硬度不足(53-55HRC),然而齿形样检测合格,目前已经排查了原材料的成分、淬透性都是合格的,热处理工艺没有变动,现在不知道还有其他撒因素。

签到天数: 1859 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
   在发现硬度不合格的时候,就需要研究一下为什么检测到的硬度这么低,先从样块出发进行分析(表面残奥、碳化物、马氏体、层深等等)
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签到天数: 277 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
考虑随炉样件与产品之间的装载方式差异导致的冷却变化。
即,随炉样件处在冷却速度较快的地方,而齿轮本体处于相对慢的地方。
另外更换材料厂家是指钢厂,锻造厂,机加工厂家?需要详细说明一下。
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签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-6-3 10:40
考虑随炉样件与产品之间的装载方式差异导致的冷却变化。
即,随炉样件处在冷却速度较快的地方,而齿轮本体 ...

我们的渗碳和淬火的装炉量都不大,和以前的方式是一致的,更换的是钢厂
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签到天数: 277 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
现在是表面硬度不够吗?渗碳件的硬度梯度如何?渗碳层是否有变浅?本体的检测共检测了多少位置点,各点的硬度如何?合格的规格是多少?以前正常时的硬度水平如何?齿圈本体与随炉样件的检测方法是否一致?本体与试样的淬火完成后的外观是否一样,本体是不是要更黑一些?
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-6-3 13:22
在发现硬度不合格的时候,就需要研究一下为什么检测到的硬度这么低,先从样块出发进行分析(表面残奥、 ...

主要是齿形样是合格的,包括金相组织和硬度梯度
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[LV.8]以坛为家I

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljjsunny 于 2025-6-3 14:12 编辑

楼主你的齿形样是哪里取的材料?有没有可能在外部加工的工厂,出现了混料?
或者齿形样不是取自新钢厂的材料批次,而是之前材料批次的齿形样
另外,可以着手分析齿圈本体了。
是不是担心需要破坏齿圈,成本太大,不想去?、
齿形样只是合格吗?与之前生产时有没有明显的品质数据差异?
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签到天数: 136 天

[LV.7]常住居民III

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
破坏一个齿圈,检测以下,有些地方不要看广告,式样就是广告,除非你家监理24小时跟踪,否则。。。。。
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签到天数: 1859 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
weibo520 发表于 2025-6-3 13:39
主要是齿形样是合格的,包括金相组织和硬度梯度

   那就从本体想办法了,之前看一家客户做产品,100-200㎏的齿轮,样块不足2两,这具代表性啊真不好说。
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签到天数: 1259 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
加热没问题,冷却环节有毛病导致工件厚的部位硬度低
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 前天 10:25 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-6-4 10:03
那就从本体想办法了,之前看一家客户做产品,100-200㎏的齿轮,样块不足2两,这具代表性啊真不好说。 ...

这个不存在的,我们的试样是差不多本体一样的试样环上切的带三个齿的样,一个有一二十公斤
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 前天 10:26 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2025-6-4 11:25
加热没问题,冷却环节有毛病导致工件厚的部位硬度低

不存在局部厚薄的问题,行星轮对称的环形件
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[LV.Master]伴坛终老

发表于 前天 13:11 | 显示全部楼层
weibo520 发表于 2025-6-5 10:25
这个不存在的,我们的试样是差不多本体一样的试样环上切的带三个齿的样,一个有一二十公斤 ...

  样品是合格的,而且是也是从齿轮上面切取的,那这个情况就是产品不合格了,在想不出问题的情况下,只能切产品了。
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[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 前天 13:42 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-6-5 13:11
样品是合格的,而且是也是从齿轮上面切取的,那这个情况就是产品不合格了,在想不出问题的情况下,只能 ...

嗯,目前在检查本体了
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签到天数: 265 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 前天 13:45 | 显示全部楼层
weibo520 发表于 2025-6-5 13:42
嗯,目前在检查本体了

随炉试样合格,本体不合格,那说明工艺,设备,冷却都没有问题了。那就换个思路,产品的质量效应引起的,,也就是说本体太大,你们的淬火介质冷却能力满足不了本体的冷却,或者是同样的渗碳环境,本体跟试块的吸碳能力不同了,导致本体硬度低,有条件的话,检测下本体跟试块的表面碳浓度看看。
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[LV.10]以坛为家III

发表于 昨天 12:55 | 显示全部楼层
二家材料的成分也可以对比一下,是否现在的这家部分合金元素偏下限?
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