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[求助] 渗碳后无碳层问题

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该用户从未签到

发表于 2009-6-4 12:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
设备为井式炉,介质为煤油和甲醇.介质无质量问题,从火苗来看炉压没问题,没漏气现象.从进炉到出炉前后时间为12小时.结果看试块的时候发现居然一点碳层都没有,(略为什么直接到时间就出炉)请赐教.

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-6-4 12:27:33 | 显示全部楼层
前后12小时,渗碳时间怎么也有8个小时吧。
渗碳整个过程中滴量多少?以前没做过相关工艺吗?
怎样看的渗层?

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-4 12:33:34 | 显示全部楼层
切个活看看~~试块放错了~

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-4 12:34:43 | 显示全部楼层
前后12小时,渗碳时间怎么也有8个小时吧。
渗碳整个过程中滴量多少?以前没做过相关工艺吗?
怎样看的渗层?
  用的就是以前的工艺,滴量不存在问题的,就是很郁闷,弄不清问题在哪里了.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-4 12:36:25 | 显示全部楼层
原帖由 大齿轮 于 2009-6-4 12:33 发表
切个活看看~~试块放错了~

呵呵,试块还有滴量===没问题的,因为干这个已经有好多年了.

该用户从未签到

发表于 2009-6-4 14:25:38 | 显示全部楼层
1、试块:
      试块材料是否对:割开磨一下非渗碳部位的火花,和以前的试块对比一下。
2、设备:
      培根是否损坏漏气?
      炉胆是否损坏?
      炉盖 是否损坏漏气或冷却水进入炉子?
      炉温是否对(某区是否断相)?

设备问题的话,后续生产也会发生同样的情况,如果后续生产正常,可以排除这些原因。
3、操作问题:
     渗碳阶段是否盖好排气孔?
     煤油和甲醇滴量和比例是否搞错?
如果不是你自己参与生产的,不要相信操作工人所说。

4、线切割或其它方法在工件的非渗碳耐磨工作面取一小块(不能影响工件的后续使用),看看是否正常,如果工件正常,那么就是试块问题,或许试块根本就没放入或卡在取样口。

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-4 14:46:14 | 显示全部楼层
风扇正常吗?

签到天数: 409 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-6-4 15:13:02 | 显示全部楼层
赞成大齿轮的,先切个零件看一下。如果零件也没C层,再去找设备的原因。
楼上朋友,就算没风扇也应该有C层的,最多不均匀而已。

[ 本帖最后由 hy0808hy 于 2009-6-4 15:14 编辑 ]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-4 15:43:25 | 显示全部楼层
原帖由 凌云谷 于 2009-6-4 14:25 发表
1、试块:
      试块材料是否对:割开磨一下非渗碳部位的火花,和以前的试块对比一下。
2、设备:
      培根是否损坏漏气?
      炉胆是否损坏?
      炉盖 是否损坏漏气或冷却水进入炉子?
      炉温是否 ...

谢谢详细的解析,我们也正在努力查找原因.

该用户从未签到

发表于 2009-6-4 15:45:03 | 显示全部楼层

有点怪!

如果是一直没排好气,就关孔了,没什么碳势吧!造成碳浓度低,渗不进去吧!
但是时间又有点长了,应该能渗,检查设备是否完备!

[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-5 08:04 编辑 ]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-4 15:45:21 | 显示全部楼层
原帖由 凌云谷 于 2009-6-4 14:25 发表
1、试块:
      试块材料是否对:割开磨一下非渗碳部位的火花,和以前的试块对比一下。
2、设备:
      培根是否损坏漏气?
      炉胆是否损坏?
      炉盖 是否损坏漏气或冷却水进入炉子?
      炉温是否 ...

我还想问问,如果以上都没问题呢?还有别的原因吗?我并没有直接参与,但我相信我的操作工人.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-4 15:46:48 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2009-6-4 15:13 发表
赞成大齿轮的,先切个零件看一下。如果零件也没C层,再去找设备的原因。
楼上朋友,就算没风扇也应该有C层的,最多不均匀而已。

切不了的,呵呵,切了赔不起,如果是设备的原因,会是在哪里??

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-4 15:48:16 | 显示全部楼层
原帖由 qiucming 于 2009-6-4 15:45 发表
如果是一直没排好气,就关孔了,没什么碳势吧!造成碳浓度低,伸不进去吧!
但是时间又有点长了,应该能渗,检查设备是否完备!

是啊,我们也说呢,再怎么也应该有点层深的吧,但是一点也没有.不解中.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-4 15:51:53 | 显示全部楼层
原帖由 大齿轮 于 2009-6-4 12:33 发表
切个活看看~~试块放错了~

试块材质为20CrMoTi  零件材质为20Cr2Ni4  试块一直用的一种材质的,以前看出来的也没有这样情况的.

签到天数: 409 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-6-4 15:53:41 | 显示全部楼层

回复 12# 渗碳班 的帖子

切不了零件,你可以在零件上检查下硬度,或者看一下零件表面的组织哦!

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 楼主| 发表于 2009-6-4 15:56:11 | 显示全部楼层
原帖由 渗碳班 于 2009-6-4 15:51 发表

试块材质为20CrMoTi  零件

材质为20Cr2Ni4  试块一直用的一种材质的,以前看出来的也没有这样情况的.

不好意思,试快材质为20CrMnTi 一着急写错了,见谅

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-4 15:57:31 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2009-6-4 15:53 发表
切不了零件,你可以在零件上检查下硬度,或者看一下零件表面的组织哦!

由于着急要活,所以又第二次进炉了.十分郁闷.

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-4 16:04:22 | 显示全部楼层

回复 8# hy0808hy 的帖子

哈,我只是猜测-----假如风叶脱落或不转了而试块又处于气氛循环的盲区.........

如果说是试块材料问题,那么什么材料渗不进碳去呢?

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[LV.7]常住居民III

发表于 2009-6-4 16:21:05 | 显示全部楼层
渗剂可能没有活性了!

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-6-4 16:49:24 | 显示全部楼层

回复 17# 渗碳班 的帖子

好大的胆子啊, 两批都废了可不得了啊。还是先排查原因再生产吧。人、机、料、法、环一项项找原因。
15楼说得有理,先测下硬度再说,淬火没有?
放了几个试块,全没渗层吗?
一般是根据试块层深才出炉的呀。
老工艺,那就是不该出问题的地方出问题了——这句话忘了是哪位坛友说的了。
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