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[求助] 20MnCr5的正火缺陷

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该用户从未签到

发表于 2009-5-4 09:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
日前我们等温正火处理了一批零件,检测结果如图(图一 X400,图二 X100)。请问各位,是什么原因导致这种结果的?处理工艺:920-930℃加热2.5h----风冷3-8分钟----560-580℃等温炉保温2h----风冷,出炉。



[ 本帖最后由 hlqhlq 于 2009-5-4 10:15 编辑 ]

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签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-5-4 10:45:41 | 显示全部楼层
你的正火组织还可以吗!应该讲没有什么明显缺陷。
不知该组织的硬度有多高?请楼主检测一下。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-5-4 10:59:40 | 显示全部楼层
尽管风冷了3~8分钟,但风冷强度不足、时间太短或均匀性有问题。

签到天数: 659 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-5-4 11:14:04 | 显示全部楼层
同意老热工的说法:风冷了3~8分钟,由于风冷强度不足、时间太短或均匀性有问题。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-4 11:19:24 | 显示全部楼层

回复 2# qinqiang268 的帖子

硬度是175-180HB 。我们感觉组织粗大,与常规的组织不同。请见下图

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签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-5-4 16:43:34 | 显示全部楼层
跟上面图片比,下面图片中的组织细些!
但组织结构是一样的,这可能与其原始组织情况有关。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-4 17:15:36 | 显示全部楼层
对啊,客户也是认为上面的晶粒粗大,不合格。各位能说说如何解决吗?

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-5-4 17:57:37 | 显示全部楼层
客户是否有晶粒度大小要求?如果没有客户认为不合格是没有道理的!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-4 20:51:01 | 显示全部楼层
有要求,5级以上。还有个问题就是,两张图片的零件是同批材料、同批正火处理的,可出来的结果不同。想不明白问题出在哪里。

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-12-22 09:30:29 | 显示全部楼层
原因3#已说明白了。

该用户从未签到

发表于 2009-12-22 10:27:17 | 显示全部楼层
重新进路 正火  如果 风机无法调整强度 就调整距离

签到天数: 659 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-12-22 15:23:00 | 显示全部楼层
你把正火处理的工艺改一下:870~900℃加热2.5h----风冷6-8分钟----650~680℃等温炉保温6h----再出炉风冷。
仅供参考.

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[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-12-22 15:25:15 | 显示全部楼层
希望你把试验的结果和金相照片再发上来.

该用户从未签到

发表于 2009-12-22 15:31:58 | 显示全部楼层
风冷时间短,强度低,产品堆积内外冷却不均匀。造成晶粒不均匀。

签到天数: 105 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2015-6-26 16:24:36 | 显示全部楼层
cezjk 发表于 2009-12-22 15:23
你把正火处理的工艺改一下:870~900℃加热2.5h----风冷6-8分钟----650~680℃等温炉保温6h----再出炉风冷。
...

您好:
         不知你说的等温温度要多少较好?可否帮看看   我最近也有一批20MnCr5锻件正火不合格,920度正火   等温炉620度保温1小时, 晶粒粗大 ,混晶   硬度HB180-190 。如图

  

  然后更改工艺为正火900度加热2.2小时  650-680度入等温炉,620度等温保温1小时,组织应该还可以,但仍有少量单颗粒混晶,硬度HB170左右。不知如何可以更好???如图

此批料为南京钢厂提供,我的等温时间是否够     等温温度是否OK??     谢谢!!!

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该用户从未签到

发表于 2015-6-26 16:30:54 | 显示全部楼层
楼上你更改后工艺做的产品是一次正火件,还是把原来的产品再返工二次正火?
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[LV.6]常住居民II

发表于 2015-6-26 16:35:53 | 显示全部楼层
cezjk 发表于 2009-12-22 15:23
你把正火处理的工艺改一下:870~900℃加热2.5h----风冷6-8分钟----650~680℃等温炉保温6h----再出炉风冷。
...

您好:
     我正火的零件重量890g,均匀摆放两层,更改工艺后未吹风,经提升机构空冷再进入等温炉的;怕材料淬透性太好没敢吹风 ,齿部带状1级,心部较高位置带状2级。 目前还未解决
,请指教下  谢谢!!!!
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[LV.6]常住居民II

发表于 2015-6-26 16:41:13 | 显示全部楼层
wangbin217 发表于 2015-6-26 16:30
楼上你更改后工艺做的产品是一次正火件,还是把原来的产品再返工二次正火?

你好:

     上面发的是返工产品,属第二次正火。  下图为一起试验的一次正火产品,如图:
有点网状

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该用户从未签到

发表于 2015-6-26 17:22:39 | 显示全部楼层
觉得你第二次的工艺和第一次的工艺做出来的产品改变不大。再结合二次正火的产品组织因该是锻造后晶粒较粗大,不是你热处理温度高新产生的。还是建议920度延长保温时间,看能否改善。这毛病个人认为因该是终锻温度过高,或原材料偏析,组织粗大。你产品锻造形变大吗?
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该用户从未签到

发表于 2015-6-26 17:26:34 | 显示全部楼层
我这南京钢厂45钢正火,原材料料头正火组织粗大,有2级晶粒。锻造后的产品正火晶粒正常。不行就二次正火吧
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