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[已解决] 20#钢渗碳淬火--硬度起不来

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签到天数: 236 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-7-16 11:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
前天做了一炉20#钢的止推片,厚4mm;外圆54mm;内孔32mm。
920度渗碳,860度淬油,渗碳层深1mm。170度回火。
硬度就只的33~35HRC,72~74HRA
请指点下改进工艺
下午准备淬水试试

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-7-16 11:14:11 | 显示全部楼层
如果渗层没有偏差,应该从冷却上想办法。对于20钢应该采用水冷却的效果较好。但变形应该比用油淬火的大些。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-16 18:05:56 | 显示全部楼层
我们有20号钢滲碳后820度水淬的,也是轴套类零件,但厚度有25MM,你的是4MM油淬应该可以的哦,你的是降温淬火的吗

签到天数: 236 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2008-7-16 20:50:57 | 显示全部楼层

已解决

我们有20号钢滲碳后820度水淬的,也是轴套类零件,但厚度有25MM,你的是4MM油淬应该可以的哦,
是呀!我也认为厚度4mm用快速冷却油淬应该可以的,但降温后860度直接淬火就只有36HRC.
下午用水淬,,880度保温10分钟,水温37度,硬度有63HRC;
硬度好了明天想办法解小变形

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参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
stigershu + 10 感谢反馈处理情况。

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签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-17 22:00:27 | 显示全部楼层
880度淬火温度太高了吧,830度就可以的,温度高了小心裂哦或变形大啊。

签到天数: 809 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-7-18 10:54:03 | 显示全部楼层
这么小的零件不会裂。

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-7-18 16:55:19 | 显示全部楼层
估计因为你的零件太薄,实际淬火温度没有达到要求,所以淬不硬

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-18 17:12:11 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

淬火冷却时工件的密集程度一样吗?
是否渗碳降温后860度直接淬油时比较密集?

签到天数: 236 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2008-7-20 09:09:36 | 显示全部楼层

回复 8# 的帖子

是的渗碳降温后860度直接淬油时止推片摆放比较密集,数量共2000只,摆放方式为品形叠放,冷却油为机床废机油,油温39度,无搅拌器,冷却时产生的气膜较多在650度~400度温度区冷却速度不足很难避开C曲线鼻尖,导致硬度不高。
10只返工880度水淬(搅拌剧烈)变形过大硬度63HRC,10只返工860度水淬(无搅拌)变形还是过大,硬度56~58HRC。20#钢渗碳后表面含碳量相当于T8~T10钢。
2只跟别的产品一起渗碳返工,渗层达1.5mm,840直接淬油,160度回火,硬度40~41HRC,
领导重别的厂家取经了渗碳工艺,910度强渗5小时,降温至850度,均温1小时出炉直接淬油。
900只重新返工,强渗5小时,渗层达到1.5mm,止推片基本已渗透,860度直接淬油,硬度42~51HRC(末回火),取样部位:上方第一层随取一只,
已不符合图纸技术要求渗碳层深0.3~0.7mm,硬度56~62HRC。
我个人到是淬火介质换成含乳化液5%的乳化水溶液(有搅拌),液火有可能将硬度淬到56HRC,但不知变形情况需试验。

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stigershu + 5 感谢补充

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签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-20 10:04:53 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

信息收到。
1、渗淬后还要磨削加工吧?磨量多少?技术要求渗碳层深0.3~0.7mm包括磨量吗?
2、叠放不好,重叠面会渗碳不足,造成软面。建议用1mm多铁丝编起来,现保证渗碳均匀。当然麻烦些但没有好办法。
3、碳素钢薄片件渗淬变形不好解决。我干过类似的止推片,变形报废太多,最后外协了,自己干赔本呢
4、以你的渗层要求,强渗2h降温扩散1h足够,并且在上限。

签到天数: 365 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-7-20 10:54:02 | 显示全部楼层

回复 9# 的帖子

1.对于碳钢最好选用碳氮共渗工艺,采用快速油甚至超速油,用硝盐淬火应该更好.
2.对于采用降温淬火,采用现有的工艺设备,你可以考虑减少装炉量,采用串装,工件之间采用铁条隔开,便于渗碳淬火.
3.对于返修件考虑硝盐淬火,温度790-860℃,具体多少试验,牵扯变形及硬度.

签到天数: 236 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2008-7-20 12:57:22 | 显示全部楼层
这止推片我公司从柴油机厂接来的外协,人家图纸上材料写的是20#钢。
精车后渗碳淬火后留的磨余量小。
其实我知道这种叉车变速箱上用的止推片,我在以前一家公司就职时用GCr15钢管截料、淬火(网带炉)、平磨就行,主要是用于齿轮间的挡片,耐磨就行。
我问了公司,以前做过一批,用20CrMnTi料头做的,原材料直径60mm,车外圆,钻内孔,(加工成本也高)淬火、平磨,渗碳淬火硬度是达到要求的。而这些用20#钢的料头加工生产的,小弟刚去这家公司2个月,还有很多流程不清楚
我提出这批20#钢的止推片返工困难,只能作报废处理。

该用户从未签到

发表于 2008-7-20 17:54:59 | 显示全部楼层
如果有盐浴炉的话,建议渗碳后不要直接淬火而缓冷,然后在盐浴炉里淬火。估计问题出冷速上上。所以盐浴炉淬火时零件之间要有间隔。另外20#钢渗碳富化剂的量要比合金钢要大一些。

该用户从未签到

发表于 2008-7-21 16:08:45 | 显示全部楼层
20#钢的止推片,厚4mm;外圆54mm;内孔32mm。
920度渗碳,860度淬油,渗碳层深1mm。应该能淬硬的.估计问题出冷却上的冷速不够.

签到天数: 333 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-7-21 17:03:20 | 显示全部楼层
估计正如10楼兄弟第二条所言.
建议先检查一下渗层,如果符合要求.
基本就可确定,在冷速上有问题!

该用户从未签到

发表于 2008-7-21 20:53:18 | 显示全部楼层
只能采用碳氮共渗工艺,渗碳是不行的

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-8-4 19:08:43 | 显示全部楼层
20钢渗碳淬火4MM厚的用油是可以淬硬的,不过最好使用超速油,否则用提高淬火温度的方法会造成变形量太大,增加后续的加工成本

签到天数: 56 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-8-4 19:52:01 | 显示全部楼层
油的冷却能力差所致,你可以考虑用好富顿介质冷却

该用户从未签到

发表于 2008-8-5 10:46:08 | 显示全部楼层
我个人感觉是冷却速度出了问题,淬火出炉到零件完全淬入淬火油中时间多长呢,你们那里面所用的淬火油应该冷却能力不行吧,建议你检查下,先入油的零件的表面硬度,如果先入油的和最后入油的零件表面硬度差的很大的话,建议你通过装炉以及控制淬火转移速度的方向去改善

该用户从未签到

发表于 2008-8-5 19:18:54 | 显示全部楼层
淬水后,油冷,就好了,
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