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查看: 4887|回复: 7

[讨论] 还是关于齿轮渗碳变形的问题

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-5-20 00:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
今天朋友打来电话说他们公司最近买了一台多用炉,用其进行齿轮渗碳淬火并回火后,内孔又胀大了,变形严重影响了齿轮的精度,材料是20CrMnTi。还说用以前的井式炉渗碳的就不会,唯独用这个新买的多用炉就会,一时又没有找到合适的处理方法,因此搞的他很是头痛。我在论坛搜索了一下,发现也有好多这样的问题。其实这是个老材料了,应该说技术已经非常成熟,为什么这些问题却迟迟得不到解决呢?我认为这个问题得从渗碳工件的表层和芯部的相变机理上着手(比较原材料的影响毕竟是少数的),结合加热炉的结构及工作原理后加以推敲,挖掘渗碳淬火变形产生的原因,处理过程做到有的放矢,可望从根本上解决问题。为集思广益,我想请各位同仁再讨论讨论,渗碳工件变形产生的过程、如何预防、变形吼如何校正。谢谢!!

该用户从未签到

发表于 2011-5-20 07:08:30 | 显示全部楼层
我认为是炉温和碳势对变形的影响
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该用户从未签到

发表于 2011-5-20 09:52:59 | 显示全部楼层
我认为变形因素有,1、渗碳时选择的工艺温度,2、淬火油。3、淬火油池搅拌的均匀性。我公司的炉子也出现过同样的问题,客户做太阳轮时,内孔变形,后来把科润的快油换成等温淬火油后,该变形问题解决。
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[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2011-5-20 09:56:55 | 显示全部楼层
回复 4# 多用炉业务员


    选用淬火冷却速度慢一点的介质可以有效减少工件的变形
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该用户从未签到

发表于 2011-5-30 21:04:46 | 显示全部楼层
回复 4# lcp0408


    用好富顿的等温分级淬火油,适当降低淬火温度。
淬火前均温的时间至少要1小时。
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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-5-30 22:11:22 | 显示全部楼层
不同的热处理系统,因为其装炉方式、装炉量、淬火系统搅拌性能等的差异,会导致产品淬火变形的差异化,更何况井式炉和多用炉的两种不同的系统。
因此这就是考究一个企业技术人员的能力的时候了,如何去调整这些生产参数来均匀化两个系统的变形,使之达到近似。
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该用户从未签到

发表于 2011-5-30 23:29:33 | 显示全部楼层
齿轮形状大小也有关系,可以根据变形情况,改变渗碳前的加工尺寸
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[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2011-5-31 17:04:52 | 显示全部楼层
回复 6# stigershu


    谢谢
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