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楼主: 李双喜

氮化试样真空回火后氮化硬度、渗层上不去

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签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-1-30 22:52:33 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
我可以替你试验   你的材料可以提高一般做到HV700以上

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-1-31 15:04:21 | 显示全部楼层
回复 41# 热处理技师


    我在期待这你的原因分析,说说理由吗,说出的话,给个理由

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-1-31 19:27:22 | 显示全部楼层
扩散了吧,回火温度又比氮化温度高,硬度能不下降吗?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-2-11 09:01:38 | 显示全部楼层
回复 43# hfslf


    我是氮化前高温回火,不是氮化后,我回火的目的是为了降低氮化前试样的基体硬度

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-2-19 14:04:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 李双喜 于 2011-2-19 14:07 编辑

关于这个话题,我又做了一下试验,把10来个42CrMo(即正常的试样)放入真空炉回火,加热温度和时间和原来那批硬度上不去的试样一样,只是这批试样回火完毕后用油冷,得到的试样硬度290-300HB。我把这批试样记为1#样(回火后快冷样),
正好前几天我们有一批工件需去应力,加热温度为530度(因为生产上忙先尝试做下看看,会不会重复前面缓冷时的异常),我就在这批工件中放入几个试样随工件一起处理,我把这批试样记为2#样(回火缓冷样),
把以前真空回火(600度),随炉缓冷样记为3#样(即原来出现异常的试样)
1#、2#\3#各取2个,放在氮化炉中处理,工艺530-550*30h,渗氮气氛热分解NH3,试样的处理状态几乎一样,试样出来的结果如下:
1#样,层深0.42-0.44mm,表面硬度:644,655,655HV5
2#样,层深0.40-0.43mm,表面硬度:666,655,677HV5
3#样,层深0.26-0.29mm,表面硬度:549,575,538HV5

该用户从未签到

发表于 2011-2-19 14:45:29 | 显示全部楼层
1号样并没有硬度上不去的现象啊,同样是真空回火。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-2-19 16:07:14 | 显示全部楼层
回复 46# silafu


    但是冷却速度不一样,也就是我怀疑的关键点

该用户从未签到

发表于 2011-2-19 16:59:13 | 显示全部楼层
回复 45# 李双喜


    对3#号试样的检验结果,最好不要过早下结论。

该用户从未签到

发表于 2011-2-19 17:55:44 | 显示全部楼层
我想还是先看先以前的不合格试样的整体硬度,和现在的,1号2号做个准确的对比

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-7-18 19:57:29 | 显示全部楼层
你的氮化试样表层已经粗糙疏松了,难以改变。
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