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[求助] 20Cr2Ni4的工艺

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该用户从未签到

发表于 2010-8-3 22:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
多用炉做得,渗碳+高回+淬火+回火 后硬度只在HRC56~58之间,怎样才能达到59以上,高回时间,低回温度170~230都试过了,硬度就是上不来,请问各位是怎么回事,有没有更好的工艺,谢谢了

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-8-3 22:53:49 | 显示全部楼层
不知楼主的具体工艺参数,请问淬火后硬度检测过吗,有多高?再看下组织有无异常。

该用户从未签到

发表于 2010-8-4 07:27:43 | 显示全部楼层
回复 1# mishq


    请详细描述一下你的渗碳工艺参数。

该用户从未签到

发表于 2010-8-4 11:02:21 | 显示全部楼层
强渗碳势扩散碳势,强扩时间比,高回温度、次数,淬火温度、碳势,低回温度等等都是关键参数。如果有冰冷设备,此材料用渗碳加直接淬火工艺都可以保证硬度在60左右,如没有,掌握好上述参数,达到58应该不成问题。

签到天数: 48 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-8-4 17:46:10 | 显示全部楼层
冷处理一下就知道了

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-8-4 18:23:43 | 显示全部楼层
930度渗碳,强扩比约为3:1,850度气冷出炉后冷至室温后650度高回6~8小时,也试过2次和3次650度3小时回火
800~820度的温度区间都淬过,回火180度后只有54HRC,加220度回火后56~57,230度再回后达到57~58左右,就是达不到59以上,我们没有深冷设备,都是冷至室温检验,试样结果都小于2级。

该用户从未签到

发表于 2010-8-7 11:48:45 | 显示全部楼层
为什么回火温度提高了,硬度反而也提高了那?

该用户从未签到

发表于 2010-8-7 11:54:50 | 显示全部楼层
马氏体残奥2级之内的话,应该高回没有问题,也用不着深冷处理了!还是得从表面组织上找原因吧~个人观点!仅供参考!

该用户从未签到

发表于 2010-8-7 11:56:41 | 显示全部楼层
就是淬火时候得油温是不是过高,或者淬火瞬间的温度过低!最好打一下淬火后的硬度!

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-8-8 20:37:35 | 显示全部楼层
要检查一下金相组织,看看到底是残余奥氏体含量过多的原因还是最终 表面含碳量太低,再进行工艺调整。

该用户从未签到

发表于 2010-8-8 23:52:40 | 显示全部楼层
你应该把表面的碳浓度提高一些,0.95应该没问题。

该用户从未签到

发表于 2010-8-9 11:25:25 | 显示全部楼层
还是先检查一下表面

签到天数: 129 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-8-10 21:19:39 | 显示全部楼层
900度*0.8的碳势渗,降温到800度保温1小时直接淬!
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