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[讨论] 开裂原因分析

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[LV.9]以坛为家II

发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
公司生产一批截齿,产品如下,工艺:材质35MnBH-1,中频感应加热钎焊,钎焊温度950-980℃,冷却至880℃PAG液淬火+180℃回火,随后产品做压力测试,在测试的时候发现有些产品断裂异常,对产品进行磁力探伤发现有开裂情况,如下图,金相结果一并附上,麻烦各位专家帮我分析下是什么原因造成的,是淬火开裂还是原材料问题等?

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[LV.Master]伴坛终老

发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
  建议把异常的和正常的做一下金相检测、硬度对比分析。
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[LV.8]以坛为家I

发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
大概率是淬火液的冷速过快导致的。
请确认淬火液的冷却速度。以及当时的淬火液温度。
浓度只通过糖度计进行测量的话,有时候会被假浓度值误导。
实绩浓度会比糖度计显示的值要低很多。
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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-7-1 11:29
建议把异常的和正常的做一下金相检测、硬度对比分析。

金相和正常的组织金相几乎无差异!
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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-7-1 12:38
大概率是淬火液的冷速过快导致的。
请确认淬火液的冷却速度。以及当时的淬火液温度。
浓度只通过糖度计进行 ...

35Mnb材料的淬透性比较差!
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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
这是样件2金相,有裂纹边缘和尾部及正常金相组织

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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-7-1 12:38
大概率是淬火液的冷速过快导致的。
请确认淬火液的冷却速度。以及当时的淬火液温度。
浓度只通过糖度计进行 ...

我们正常用折光仪检测,遮光浓度7%左右,另外淬火温度不超过880℃!
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[LV.8]以坛为家I

发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljjsunny 于 2025-7-1 14:22 编辑
liuwu4520 发表于 2025-7-1 13:08
我们正常用折光仪检测,遮光浓度7%左右,另外淬火温度不超过880℃!


你们这个淬火液使用了多久了?有没有浮油,液体是否呈现乳白色?
在淬火的时候,淬火液是否正好进行过浓度调整?
再次强调一下,水基淬火液只通过糖度计(遮光计)进行浓度管理的话,会出现浓度偏差越来越大的情况,并且使用者无法发现这个偏差。

另外,楼主我之前的提问是问淬火液的温度,不是淬火的温度。
对于新材料,新产品的淬裂敏感性测试也是必要。这样可以作处有效措施,避免发生裂纹发生。
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[LV.7]常住居民III

发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
这个看起就是淬火裂纹,建议你调整哈加热的温度,或者PAG的搅拌速度
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[LV.Master]伴坛终老

发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
liuwu4520 发表于 2025-7-1 13:07
这是样件2金相,有裂纹边缘和尾部及正常金相组织

   像上面老师说的,先排查淬火裂纹情况。刚刚开始我以为你是一些压裂一些没有压裂,担心存在组织差异。
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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-7-1 14:19
你们这个淬火液使用了多久了?有没有浮油,液体是否呈现乳白色?
在淬火的时候,淬火液是否正好进行过浓 ...

老师,您好!淬火液用了8个月左右,没有浮油或者乳白色,但是发现个问题,我们刚开始淬火液遮光浓度5%,因为是热态钢体,水会蒸发,用到后面浓度7%,淬火液是常温状态,带冷却塔冷却,夏天淬火油温度40℃左右。
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[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-7-1 12:38
大概率是淬火液的冷速过快导致的。
请确认淬火液的冷却速度。以及当时的淬火液温度。
浓度只通过糖度计进行 ...

淬火液槽带气动胶棒,淬火液温度刚开始30℃左右,带冷却塔,后续稳定在40℃以内,我们浓度用折光仪检测。
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
淬火液需要定期检测冷却速度以及v300.,a淬火液是否存在假浓度。
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