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查看: 4042|回复: 7

[求助] 渗氮阀杆摔断,求帮助,热处理的悲哀。

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该用户从未签到

发表于 2010-6-3 16:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本厂的25Cr2MoV阀杆,直径30mm,长度345mm,980度正火1.5h,680回火1.5h,后拿去氮化,氮化是外协的。拿回来以后从1.5m左右的高度掉下来就断了,后来又拿了一根摔了一下又断了。请问这是怎么回事?需要说明的是:本厂的油箱特别小,且是用了几十年的机油,所以只能正火,油冷的话零件根本放不了几个,而且没有冷却系统,孤立的一个油箱,并且我知道几十年的油早就失效了,根本就达不到淬火的效果,所以就选择了正火加回火。是因为没有调整才导致断的吗?我也和领导提过好多次了,领导也都是忽悠,没换油箱,还口口声声说重视热处理工艺,哎。。。没话说了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-3 16:32:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdjlovehxq438 于 2010-6-3 16:55 编辑

敬请各位专家帮忙分析断的原因,我也为我厂的落后的热处理感到悲哀啊,有那么多的合金钢需要淬火,竟然没有像样的油冷系统。补充一点,25Cr2MoV的阀杆是原材料,圆钢回来直接处理的,这没错吧?还是原材料本身的问题。

该用户从未签到

发表于 2010-6-3 17:48:34 | 显示全部楼层
检查下金相晶粒是不是很粗!应该出在原材料,或你正火工艺的问题多点!

该用户从未签到

发表于 2010-6-3 21:31:54 | 显示全部楼层
哎,我觉得不应该是氮化的问题,你渗氮能渗多深嘛,跟直径不是一个数量级的,即便有脆性也不可能那么大。从一点几米的高度落下来就断了,我也遇到过,不过是那种电阻板,长期高温应用,晶粒超级粗大,基本眼睛都能分辨的出来,建议你检查一下原材料,希望不会有这么粗大。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-4 10:38:45 | 显示全部楼层
厂里没有金相设备。。。端口磨平后打了硬度又HRC30左右,估计是硬度过高了,没有达到调质硬度。

该用户从未签到

发表于 2010-6-4 12:53:49 | 显示全部楼层
其实这个硬度也不算是很高,可能是还是正火加回火不合适,晶粒粗大,加上可能产生了回火脆性,所以在外力作用下就容易脆性断裂.

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-6-5 00:50:20 | 显示全部楼层
会不会是渗氮时产生的氢脆现象。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-6-5 11:56:54 | 显示全部楼层
980正火跑温了吗?
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