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[求助] 渗碳的马氏体总是不合格,达6-7级?

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签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-10-16 16:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
产品名称:启动链轮
材料牌号:20CrMnTi
工艺线路:毛坯渗碳0.70-0.90mm缓冷---机加工车掉链盘的渗碳层制齿,保留轴颈的渗碳层---渗碳淬火,链盘部位0.40-0.70mm,轴颈部位1.00-1.20mm,表面硬度HRC58-63,M1-5级,F1-4级,K1-4级。
第一次渗碳920度,强渗3h,扩散2h.缓冷。第二次880度,强渗2h,扩散1h,降温830度淬火,180度回火3h。现在出现的问题是轴颈部位的M总是不合格6-7级。 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-10-18 08:42 编辑

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-10-16 18:08:34 | 显示全部楼层
1# 孙家见


轴颈部位因为经过两次的渗碳处理,而其它部位是在第一次渗碳后车削后再进行加工处理。如果渗碳的碳浓度过高最终会影响轴颈部位的M级别,不知你的渗碳的碳势是多少?可以透露一下吗?

签到天数: 364 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-10-16 18:56:12 | 显示全部楼层
可能渗碳时碳势偏低造成的.

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-10-16 22:27:26 | 显示全部楼层
检测过轴颈部位的心部或过度区的组织没有,是否也存在组织粗大现象?

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-10-17 17:43:00 | 显示全部楼层
我们是手动滴注控制。
心部组织不粗大。
其他的产品没有问题。

该用户从未签到

发表于 2009-10-18 11:48:24 | 显示全部楼层
建议检查一下渗碳前的原始组织,看是否晶粒粗大、存在魏氏组织和混晶现象?

该用户从未签到

发表于 2009-10-18 16:01:25 | 显示全部楼层
20CrMnTi为本质细晶粒钢,在一般的渗碳温度,晶粒是不会长大的,亦即淬火后马氏体亦不应粗化,看你的渗碳温度不高,渗碳时间也不长,马氏体超标应不是渗碳淬火引起,楼主的确应该检查一下坯件的原始组织,或检查渗碳淬火后的试块原奥氏体晶粒度。

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-10-18 16:22:38 | 显示全部楼层
渗碳工艺没问题,检查毛坯组织是否粗大。

签到天数: 582 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-10-18 17:50:27 | 显示全部楼层
你们的原材料没有正火吗???

签到天数: 611 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-10-20 18:14:05 | 显示全部楼层
你的观察试样在强渗后期,取出退火(放在炉边石棉下面),然后看金相,是否有过共析层,是否有网状碳化物,如果有网状碳化物存在,说明不是碳势低的原因,最起码碳势要也大于1.0。

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签到天数: 2301 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-10-21 21:04:52 | 显示全部楼层
1# 孙家见

同意 2楼。
1.同一工件经过两次渗碳,两处心部晶粒度级别相同。奥氏体晶粒度对马氏体级别的影响相同
2.轴颈部经过两次渗碳, 渗碳层碳化物形状,表面C%量(不平衡状态)与链盘部不同,淬火后颈部硬化层残留奥氏体级别、马氏体级别比链部高。
3.建议:降低残留奥氏体级别
不改变渗碳温度与滴注剂。提高渗速,降低表面C%量,800℃淬火。供参考

签到天数: 1088 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-10-21 21:17:05 | 显示全部楼层
同一工件,而且总是颈部出现M级别偏高 故不可能是材料方面的问题。建议二次渗碳时碳势降低:0.75%(供参考)扩散时间长些。

签到天数: 238 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-10-21 21:32:46 | 显示全部楼层
第一次渗碳920度,强渗3h,扩散2h.缓冷。第二次880度,强渗2h,扩散1h,降温830度淬火,180度回火3h。?????
第二次850度淬火,180度回火3h即可。为什么要880度?第二次加热温度过高!

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-10-22 09:22:07 | 显示全部楼层
13# yangxinshan

第二次还要渗碳啊,要保证链盘部位的渗碳层深度0.40-0.70mm。

签到天数: 238 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-10-22 11:26:23 | 显示全部楼层
建议:
重新设计工艺,调整加工余量,一次保证链盘部位的渗碳层深度0.40-0.70mm,重新加热淬火即可!

该用户从未签到

发表于 2009-10-26 02:27:32 | 显示全部楼层
情深时间太长,温度可降低
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