热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4600|回复: 9

[讨论] 外圈表面淬火开裂的原因

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-6-3 21:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
材料65Mn 沿沟道方向开裂 调整工艺参数后开裂处距表面50u 长度100u左右 开裂处1-2处/工件
表面高频淬火 频率17KHZ左右 功率145KW 时间8.2S 10%水溶性淬火液
工件未回火 淬火完成马上进行制样 时间大概1.5H

关于裂纹产生的原因 希望各位高手不吝赐教 谢谢。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-3 21:34:14 | 显示全部楼层

回复 1# qiufeng_8973 的帖子

后期我们有精磨和研磨 可以将裂纹处磨削掉 但我只想找到原因...

淬火液浓度提高了 冷却时间降低了 功率我们也进行过实验 但仍找不出原因 本人刚接触热处理 大学学的是机械  希望大家多多指教

签到天数: 803 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-6-4 08:58:11 | 显示全部楼层
请楼主介绍下套圈的加工流程,毛坯是钢管还是锻造的,沟道是如何加工成型的?另外裂纹的比例是多少,全部吗?

该用户从未签到

发表于 2009-6-4 09:38:10 | 显示全部楼层
没看到工件,以下只是猜测:
1、有可能是尖角效应引起的,裂纹在淬火时产生,裂纹内应该没有氧化色:加热后预冷0.3-0.6S后淬火,淬火液浓度再次调高到,如12%,加热时间或功率可以进一步下降。
2、也有可能是材料有发纹引起的:则在裂纹两侧有氧化现象;如果这个原因,则是原材料问题,表面缺陷没有车削干净,建议棒料规格放大,以便将表面缺陷车削干净。

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
xhlhz + 5 感谢支持!

查看全部评分

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-6-4 10:21:22 | 显示全部楼层
个人看法——感应加热淬火的尖角效应导致温度高而淬火开裂!

评分

参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-4 21:00:58 | 显示全部楼层

回复 3# zHANG_999567 的帖子

毛胚锻造件 沟道经过粗车,精车成型 不是仿形车 毛胚我们检验过 初期出现问题 后来进行返工球化退火 组织和硬度都已达到要求
每个感应淬火件都出现了裂纹 每个工件1-2条裂纹...伤脑筋 离表面很近的位置 3-5个丝

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-4 21:03:45 | 显示全部楼层

回复 4# 凌云谷 的帖子

尖角效应我们猜测过 但精车沟道时在两沟道之间的过渡圆柱面我们设计了C1的倒角
不知这样是否还会出现尖角效应  请指教

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-4 21:06:12 | 显示全部楼层
我们用科润的淬火液 目前的浓度在11-12%  如果加热时间或者功率降低的话担心出现硬度偏低的现象

签到天数: 1393 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-6-5 10:34:52 | 显示全部楼层
降功率,用油冷。

该用户从未签到

发表于 2009-6-5 11:08:14 | 显示全部楼层
如果不影响使用功能,倒角加大到C1.5以上试试。
顺便问一下,检查过裂纹部位的金相从而判断出是淬火时产生而不是毛坯问题吗?
另外,尖角部位的槽侧先于外圆侧冷却开裂可能会好些(台阶轴同样问题)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-17 16:12 , Processed in 0.048930 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表