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[求助] LD凸模端面出现裂纹

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该用户从未签到

发表于 2009-3-18 22:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
凸模端面出现放射状裂纹、镦粗先现象我们公司是做汽车电机的,其中单向器组件中的导向筒是采用冷挤压成型的,凸模是采用的LD材料,不论是TD处理还是我们自己淬火处理的,寿命都不理想,一般挤压3000~4000件凸模就会从工作带端面出现放射装裂纹(TD稍微好些),并且挤压1000件左右时凸模就会出现镦粗现象.凸模端面为平面,中间有个18mm的通孔,配芯轴用于成型导向筒中孔!!!采用反挤方式,变形程度53%左右,挤压力21MPa(630吨25MPa机床),挤压力较大.
我们自己热处理工艺大致为盐浴加热到1080度半个小时,然后200°回火2个半小时3次,淬火硬度HRC60~61.
我们挤压的毛坯为20CrMo材料,退火硬度要求HRB60~70,但是外协热处理厂家退火硬度及磷化皂化质量控制不是很好,是否跟这个有关系!!!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-3-19 18:44:03 | 显示全部楼层

今天在我们金相室拍的照片

这是今天在我们公司金相室拍的几张照片,是从破损的凸模工作带上取下来的标样!!!!凸模工作带群损一块!!!

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该用户从未签到

发表于 2009-3-19 19:54:46 | 显示全部楼层

回复 1# wanghui834 的帖子

我建议更改热处理工艺,
一:用现在的温度淬火,提高回火的温度,500--530回火
二:用1150淬火,回火温度550。提高材料的韧性

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参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!

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签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-3-20 09:53:16 | 显示全部楼层
好像有带状组织,正火可消除

该用户从未签到

发表于 2009-3-20 10:59:58 | 显示全部楼层
谢谢,看了就要回帖。

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参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!

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签到天数: 223 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-3-20 18:54:02 | 显示全部楼层

回复 2# wanghui834 的帖子

热处理工艺问题,回火不充分!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-3-20 19:39:22 | 显示全部楼层

回复 6# wangqinghua196 的帖子

但是回火温度提高了的话会不会降低了淬火硬度啊,目前淬火硬度为61HRC,但是已经出现镦粗现象!!!

该用户从未签到

发表于 2009-3-20 23:52:50 | 显示全部楼层

关于 “LD凸模端面出现裂纹”的问题

斑主的“LD凸模端面出现裂纹” 写得较细,  但有一个漏洞    “盐浴加热到1080度半个小时,然后200°回火2个半小时3次,淬火硬度HRC60~61”      
    1) 我从事近二十年热处理金相工作,经常接触LD材料,LD材料 不可能只用200°回火,  用盐浴加热到1080度  (淬火硬度一般为HRC64  左右)  ,回火2个半小时3次一般不会变。请斑主回单位查一下。

    2}     从  图4  回火不会只200°,另 存在锻造不良的继续带状碳化物

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-3-21 17:52:20 | 显示全部楼层

回复 8# hds888good 的帖子

今天我专门询问了一下热处理分厂的主管,他告诉我说采用的是1150摄氏度淬火然后550摄氏度回火的,但是负责模具转运的人告诉我说他亲眼观察的,淬火温度1080,然后200回火!!!晕!!!!
我今天还查了一下外协TD热处理的出差报告,上面下的热处理工艺是960度左右预热6个小时,然后1150度加热1个半小时淬火,采用530度回火3小时3次!!!上面的金相就是从TD凸模上取的标样!!!
   另外我从网上查询的资料原话:7Cr7Mo3V2Si(LD)钢冷挤压凸模的低温淬火 LD钢冷挤压凸模,按常规工艺1100℃~1150℃加热淬火处理后,使用寿命仅3000~4000次。改用1050℃×25min盐浴加热油冷和200℃×2.5h回火后,获得板条马氏体+弥散碳化物组织,硬度为60HRC~61HRC,使用寿命提高到2万次。
  糊涂了!!!!!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-3-21 17:56:49 | 显示全部楼层

裂纹照片

这些照片上的凸模是我们自己热处理的!!!!热处理工艺我问了2个人有2个答案!!!无语中!!!!

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该用户从未签到

发表于 2009-3-27 22:47:21 | 显示全部楼层
我是做专门做冷模具的,LD的材料我,墩粗的原因无非就一种,就是淬火温度太低了,热处理书上说的1000度低温淬火+200度回火说可以提高寿命那是人家挤压的产品材料不硬而已了,更本不用的很多,我可以把我对这材料的经验和你说一下,LD的热处理我用过好多种工艺了,现在用的是1150度淬火+550度高温回火3次能照搬来用的,LD我以前试过1080度淬火和1100度淬火,淬火以后硬度有了可里面合金溶解不多,耐磨性是很低的,我可以肯定的告诉你,如果你用1140~1150度淬火它的耐磨性是和1080度淬火+TD处理是差不多的,不信你可以实验一下,而且LD这个好材料就应该用真空淬火+真空回火,记住,真空回火很重要,用井炉会有点变形而且表面有提高淬火温度点皮,只要就不会出现墩粗了,最多受不了压力开裂,而裂纹就和很多原因有关系了,LD硬度在62.5HRC以上使用的时候经常会出现裂纹的,而且做冲压件会出现模口大块剥落的现象,这个产品挤压的时候我估计底部吃力是最大的,应该把底部加厚些,压头不能太松否则应力集中也会出现裂纹,原材料必须退火到没硬度才能挤压

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-4-1 18:02:36 | 显示全部楼层

回复 11# xiabenyu 的帖子

感谢xiabenyu的回复!!!
今天我们这里又有一个凸模出现了裂纹,一共挤压了3600件左右!!!检测硬度HRC59~60,没有出现明显的镦粗现象,但是还是出现了裂纹!!!我们挤压的毛坯材料为20CrMo,采用球化退火,退火硬度HRB53~74,挤压件的底厚为13.5mm,挤压件的壁厚从图片可以看出来是不均匀的,最后的地方13.5mm左右!!!
我现在是完全被搞蒙了!!!!正在改正挤压方式,将反挤压方式改为复合挤压!!!

该用户从未签到

发表于 2009-4-12 22:10:46 | 显示全部楼层
没什么好说的了,LD材料要用的话我觉得必须用1130度~1150度的淬火温度,否则浪费了这好材料(1100度淬火后抗压强度只和Gr12MoV在HRC55度时差不多,耐磨性本来就是这材料的软肋,低温淬火就更不耐磨了,淬火以后就成了四不象了哈哈,不过LD我做的都是冲裁,冲孔模具,这个材料抗断裂,抗崩韧性能非常的好,冷挤压头我只用过几次,习惯了用宝钢的Gr12MoV做冷挤压头,有些压力大的直接用钨钢压了,和你说一下,我冷挤压的毛胚可是60Si2Mn和LD材料,呵呵,比你的毛胚硬了不知道多少啊,硬度退下来后,冷挤压最关键的是在材料流动的时候不能让应力集中了,不然不是凹模裂了就是凹 凸模一起墩粗,这个很关键的,不能什么都怪模具,有时候我没把毛胚放孔导流,钨钢压下去钨钢都能裂了....
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