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[求助] 铝青铜的固溶处理

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[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-23 19:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
材料是A110-4-4R,850预热,930淬火,640回火的,淬火后就听到响声,回火完了拿出来看,在零件内孔位置裂了,是从内孔2个直径尺寸的接口处产生裂纹,是不是冷却时间长了啊,碱水淬的,请大家帮忙分析下,3分之2的数量裂了,都是这个位置。我觉得是冷却时间长了点,以前还没有出现过裂纹

[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-7-24 19:07 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-7-24 15:03:29 | 显示全部楼层
你的情况可能由一下原因造成;
1淬火前未进行去应力退火处理。留下了开裂的隐患。
2零件结构复杂,内孔有两个直径接口,此接口处增大了开裂倾向。
3淬火冷却时间过长,零件已冷透,造成开裂。
改进措施:
1淬火前进行退火处理。
2改进设计,接口处能否改成圆滑过渡,如不能该,则建议采用910度淬火,如零件不大的话,建议淬火时,单个淬,厚的部分先下水几秒钟,再整体入水。淬后及时回火。
3严格控制水中停留时间,保证淬透,而不冷透。
希望能对你有所帮助。

该用户从未签到

发表于 2008-7-24 18:06:52 | 显示全部楼层
再说两句:存在内应力的冷变形黄铜,铝青铜,及硅青铜,腐蚀断裂倾向较大,尤需注意进行消除内应力处理。
从你的描述看,主要原因是由于零件结构上的原因,加上冷却时间过长,造成了,你门在淬火后就听到了开裂的类似爆豆子的声音,所以裂了三分
之二,一点也不奇怪。
用碱水做冷却介质淬铝青铜,都是这样做呀。

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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2008-7-25 19:59:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友帮忙,我们的工艺没有前期的去应力退火,只是我干的时候用清水,温度920度,没有冷到底就转油了,并及时回火,这回是别人干的,我觉得他温度选择高了,再一个可能就是在就碱水力冷却时间长了,还没有及时回火,我干之前都先升个回火炉,处理完了,马上就及时回火。这个件要赔很多钱的,没有办法,现在只有往材料上推原因了,呵呵。

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该用户从未签到

发表于 2008-7-25 22:11:08 | 显示全部楼层
朋友,你的做法非常好,从热处理角度来讲,防止变形和开裂的最有效的方法就是,1降低淬火温度2严格控制水中停留时间3及时回火。

该用户从未签到

发表于 2008-7-29 13:27:24 | 显示全部楼层

我又说不,出了问题不能推
但我不认为是未除应力的问题,固溶没有相变,。只有热应力(拉应力)是处理时没有注意孔,堵一下孔就好了,

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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2008-7-29 19:53:36 | 显示全部楼层
我们这的老师傅干了2件没有裂,固溶温度920度,碱水冷却的,我估计裂的件还是操作过程中碱水冷却时间长了。
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