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[求助] 化学成分有偏差可否用热处理工艺调整?

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-4-21 21:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
以前是经常碰到Cr12型钢的Cr含量不足,现在开始连W6Mo5Cr4V2钢都有问题了,铬含量是3.6%(不足),钼含量是4.0%(不足),碳钨钒含量都是下限,现在用正常的热处理工艺处理硬度只有60HRC左右,客户为减少损失,要求我们把硬度做到62-64HRC。各位大姐大哥帮帮忙,有什么好建议,先谢谢了!

该用户从未签到

发表于 2008-4-22 04:51:16 | 显示全部楼层
对于6-5-4-2:
建议进行渗碳处理,工艺即合理又能满足技术要求.
硬度低主要是由含碳量造成的,合金元素的影响不像碳那么大.

该用户从未签到

发表于 2008-4-22 15:25:44 | 显示全部楼层
楼上能讲讲渗碳工艺吗?还以为这东西不能渗碳呢

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-4-22 19:13:54 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

高手,对你的建议虽然有些怀疑,还是谢谢了!渗碳后硬度提高跟我们客户的使用条件相左,不敢采用。我们的含碳量是下限,但还是有0.81%。主要由于Cr Mo含量不足抗回火稳定性较差,现在将淬火温度提高15℃,淬火后有62-63HRC,正在用520℃回火,看看回火后硬度是否下降明显,再向大家汇报。

该用户从未签到

发表于 2008-4-22 21:38:47 | 显示全部楼层
Cr,Mo提高 淬透性,Mo,W,V出现二次硬化,W,V细化晶粒.
不知您的产品作何用途,刀具还是模具,具体尺寸多大?具体加工工序如何?
520℃回火只有Cr,Mo的碳化物析出和残奥的转变,对于红硬性無多大帮助.该温度回火韧性较差,如果处于交变应力下工作,寿命未必很好.
提高淬火温度,由于温度很高及W,V含量不足可能导致晶粒长大性能变坏.
渗碳处理即可保证表面的红硬性,耐磨性又使心部韧性满足要求,跟客户的使用条件相左,不太明白.
对于您提到的淬火温度提高15℃,淬火后有62-63HRC,本人从经验判断非温度导致效果明显提高,应从其他方面查查原因.
以上所述,仅供参考.

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-4-22 22:20:19 | 显示全部楼层

回复 5# 的帖子

楼上的高手,我们客户做的是一种刀具(该产品已经在我们单位做了近十年,真空炉油冷),刃口在厚度的二分之一处,并且在使用时要经常磨。你所说得有一定道理,但我们也是应客户要求 “将死马当活马医”,在保证硬度和交货期的一种“办法”。再就是我们的淬火温度是较以前的高15℃(现在是1215℃),应该还不足以导致晶粒长大使性能变坏(先保证硬度,谁叫他材料不对 ),现在一次回火后刚刚出来,硬度勉强62HRC,等下再用500℃回火交货算了。
        是我的悟性太差,你的渗碳工艺真的很不好理解,能不能请您说说具体工艺?并请有过相关经验的高手谈谈自己的看法。谢谢!

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该用户从未签到

发表于 2008-4-22 22:26:56 | 显示全部楼层

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这种情况也只能这样把淬火温度提高,整个工艺都进行调整.

其他的解决方法还希望大家补充

该用户从未签到

发表于 2008-4-23 12:22:25 | 显示全部楼层
不建议渗碳,此工序费时,麻烦,而且实际效果并不好。
简单点,就是稍微提高奥氏体化温度或延长奥氏体化时间,至于是否会有晶粒粗化,可做晶粒度看看。一般情况下,这种钢有很宽的淬火温度范围。

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[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-4-23 20:52:17 | 显示全部楼层
看过金相组织,没有问题。另一个班又做了一炉,淬火后用540℃回火1次,520℃二次,硬度62-64HRC。楼上userwuq 说得没错“提高奥氏体化温度或延长奥氏体化时间”,这个班做时就是这样考虑的,还有是预冷时保证在970℃左右下油(昨天那班预冷也是有点问题,误导大家了,抱歉!)谢谢大家!

该用户从未签到

发表于 2008-4-23 21:36:48 | 显示全部楼层
我的渗碳经验:6-5-4-2
有一次处理车刀,由于真空度失控造成表面Cr挥发,表面硬度只有HRC30而心部HRC64根本不能使用.
对于其余产品的返修:890°C固体渗碳随炉冷至600出炉,具体时间方法不便透露.
重新淬火表面HRC63-64.

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[LV.1]初来乍到

发表于 2008-4-23 22:50:24 | 显示全部楼层
问题解决了就好
不知道采用什么炉了加热的
我们用可控做5H12时时常遇到脱碳的问题,到成品时出现局部加工量少的地方出现硬度低的情况

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[LV.1]初来乍到

发表于 2008-5-3 09:26:27 | 显示全部楼层

回复 6# 的帖子

建议看看金粒度,尤其是边角的金粒度和过热,我们以前也用此办法做过,但发现模具边角有过热现象。
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