热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 6154|回复: 16

[已解决] 20CrMo渗碳后碳化物超标如何返工

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-2-25 18:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
齿轮轴的渗碳淬火。材料是20CrMo  ,渗碳采用甲醇,丙酮。由于渗碳过程中丙酮打入量过高,导致组织碳化物超标,且淬硬层比要求深


返修如果重新淬火 ,势必淬硬层会更深····

大家看 返工应该怎么处理·

[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:32 编辑 ]

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
ltw369258 + 10 提出了一个很好的具有实际意义的讨论 ...

查看全部评分

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-2-26 07:53:36 | 显示全部楼层
应是渗层也深吧。
如果渗层深了就不好处理了,若单是淬硬层深,返一下没问题的,降一下保温温度就可以的。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-2-26 15:52:07 | 显示全部楼层
这样的产品应该没有返工的必要,本身硬化层深度就深,经过二次翻修会更深

该用户从未签到

发表于 2008-2-26 19:02:56 | 显示全部楼层

不是棘手的问题,我可以帮助你

实际上渗碳时碳化物级别超标(大于4级)很常见,尤其井式炉无碳势控制的情况下.即使有碳势控制的滴控炉由于合金元素偏于上限也会出现类似问题.
我常用的两种办法:
1.低碳势(只滴甲醇),在渗碳温度保温,出炉空冷,重新淬火.比较容易操作.
2.低碳势(只滴甲醇),在渗碳温度保温降温淬火,需要技巧.
渗碳层和淬硬层是两个技术指标,一般渗碳层比淬硬层深0.1-0.15(渗碳层检测执行汽标,淬硬层至HV513),在高温保温实际上扩散速度很慢,不要担心过深,前提工件淬硬层合格.
您可以将工件的技术指标和检测情况告诉我,以便提供具体参数.

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
sdust + 10 感谢支持!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2008-2-26 20:32:26 | 显示全部楼层
1.从新返工,扩散至碳化物合格后出炉淬火。
2.进行高温回火。
3.二次淬火。

理由:经过高温回火的渗层会减少。但扩散返工,会加深渗层。二者冲减,所以需要工艺试验。
我们高温回火后,二次淬火,渗层会少掉零点几毫米。
自己琢磨着办吧......

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
sdust + 10 感谢支持!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2008-2-26 20:36:21 | 显示全部楼层

回复 #1 woxiaoaxiao 的帖子

王广生著<<热处理缺陷分析及案例>>在对有关此问题有论述及解决方案.请查阅

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-2-26 21:25:17 | 显示全部楼层

回复 #5 fengfeng 的帖子

高温回火后 进行淬火应该比较好···

现在我 采用的是 600度回火 ··通大量氮气保护·

该用户从未签到

发表于 2008-2-26 21:31:38 | 显示全部楼层
高回后再淬火,和二次淬火有什么区别?

该用户从未签到

发表于 2008-2-26 21:33:27 | 显示全部楼层
你意思是不扩散?我没有明白你的意思......

该用户从未签到

发表于 2008-2-26 21:48:50 | 显示全部楼层
他的意思是:
1.通过高温回火产生一定的氧化皮,使渗碳层减薄;
2再淬火达到要求.
但:
零件的尺寸会减小,只有零件的加工余量允许的情况下可以这样做,不然,怎么都是渗碳曾深的状况.

该用户从未签到

发表于 2008-2-26 21:54:56 | 显示全部楼层
渗层减薄通过高温回火氧化皮来实现?佩服10楼想象力。
他大量通氮气保护没看到?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-2-29 20:43:45 | 显示全部楼层

回复 #8 fengfeng 的帖子

没什么区别··不过回火用的600度,一般我 们用400度

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-2-29 20:44:57 | 显示全部楼层

回复 #9 fengfeng 的帖子

如何扩散?

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-2-29 21:12:12 | 显示全部楼层
4#和5#给的工艺都过于模糊,最好能够再具体点,使楼主能够很好的掌握返修工艺,而我们也跟着从中学到知识,以后碰到类似问题时会很好的予以解决。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-2-29 22:35:20 | 显示全部楼层

回复 #1 woxiaoaxiao 的帖子

不知碳化物是否已形成网状、马、奥级别高低,如果单纯碳化物超标,而且层深没有超过上限的20%的话,建议增加一次低温回火,时间至少保持6小时左右就行了,使用不会出现问题。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-3-1 20:23:51 | 显示全部楼层

回复 #15 霜月 的帖子

第一次 淬火后 已经形成网状··经高回后··碳化物已经比较分散了··

二次淬火了 已经··

但金相还没出来·不知道碳化物是否全部溶解··


要下周一上班才知道

该用户从未签到

发表于 2008-3-2 10:40:30 | 显示全部楼层
应通过正火来打散碳化物网.渗层深了就没办法了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-17 20:36 , Processed in 0.056864 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表