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查看: 6194|回复: 9

[讨论] 关于套圈的中频淬火的硬化层深度控制

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该用户从未签到

发表于 2013-4-29 20:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
      产品其实是一个空心的凸轮片,由于没有图片,为方便理解,在这里将此假设为一个空心的圆柱形套圈,高度13,外径32,壁厚5.所用感应器高度20,内径55。产品材料为100Cr6.要求有效硬化层深度为2.7以上,总深度不超过3.4,不允许有残奥及未转变组织存在。
      冷却条件及线圈情况暂不考虑。目前的试验情况是:所用频率为13KHZ左右(频率在10-30之间可调),在加热温度基本一致的情况下,加热时间在3.5S时,边缘1mm处深度在1.8-2.0mm之间,中间最深处为3.2,但是热影响区临界穿透。 如果加热时间超过4S,会淬穿。
     此工艺该怎么做?求高人指点。  
         

签到天数: 94 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-5-2 13:38:42 | 显示全部楼层
建议用高频淬火,感应器做成仿形即可
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签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-5-3 10:06:25 | 显示全部楼层
这个感应淬火,是要不断试验的活,没有现成的经验,多试试频率和时间。
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签到天数: 608 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-5-3 10:25:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 西渡高速钢 于 2013-5-3 10:31 编辑

1、请教一下楼主,能将100Cr6材料的成分控制范围分享一下否?
2、根据楼主的陈述,是套圈边缘硬化层不足,而中部硬化层过厚,属于表面集肤效应不强所致。故建议调整方向是:
   A、优先考虑调整更高频率,优化功率输出(电压或电流的选择优化);
   B、实在不行,进一步缩小感应器的内径,尝试50或45左右的。再优化频率、和功率的参数。
   C、若还不行,将感应器宽度增加,缩小内径、增大频率、调整功率输出等方向,可使硬化层区域深度方面均匀性增强。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-5-4 22:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
gongan2008 发表于 2013-5-2 13:38 建议用高频淬火,感应器做成仿形即可

高频淬火由于设备限制,不会考虑。感应器主贴说过,暂不考虑。另外仿形是否可以很好的控制空心凸轮的硬化深度,需要验证。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-5-4 22:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-5-3 10:25 1、请教一下楼主,能将100Cr6材料的成分控制范围分享一下否? 2、根据楼主的陈述,是套圈边缘硬化层不足, ...

谢谢,该材料是美国牌号,相当于国内的GCr15。由于当时工艺时间紧张,改变感应器的方法当时是不会考虑的。根据我们的调试试验,三万的频率和一万的频率在同样的加热能量条件下,效果几乎不明显,低频率稍微好一点,但也就0.2左右深度的差别。其实我们这个还不是套圈,是个空心的凸轮,基圆部分相当于主贴中所述的套圈,重点部分是桃尖部分硬化层深度很难控制。该区域更靠近线圈,通常该处深度会大于基圆部分。但由于是空心的,存在热量扩散的影响。尖部深度够,基圆会淬穿,基圆临界淬透时,尖部边缘深度不足。这种矛盾始终无法消除。以后该产品可降低磨削余量其实即可解决。不好意思,由于这会用的手机,无法给你看凸轮的形状。很感谢你的指点回复。
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-5-5 06:28:49 | 显示全部楼层
寒_亦 发表于 2013-5-4 22:24
谢谢,该材料是美国牌号,相当于国内的GCr15。由于当时工艺时间紧张,改变感应器的方法当时是不会考虑的。 ...

    也谢谢你的交流,从前文描述,我大致的印象是,因时间紧,同时因是凸轮轴的形状,近基圆部分是个内孔,故此,感应加热,因热量的堆积,使得非桃尖处被淬透,否则,考虑了非桃尖处,又导致桃尖处硬化层不足,因此,苦闷中。

    因是凸轮形状,当然最好设计制作专用感应器来完成。如果没有,桃尖又不过分凸起,用圆形感应器应对的话,除上述方法外,建议是否尝试将基圆内孔处填塞一棒料的办法试试?——我的设想是:因原凸轮内孔状,工件中心无吸热之能,易导致热透。若中心塞棒料(可长出原工件两端),犹如整体,被感应加热区域仅磁场感应之功能被加热至淬火温度,稍远处,温度传递,因热量被吸收至芯棒中,使温度终不及淬火之温。

    请楼主不妨一试,静待佳音!
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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2013-5-5 23:16:55 | 显示全部楼层
频率调高,然后内孔喷水冷却。

就是有点费电,还得做专用感应器。
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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-5-13 22:42:23 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-5-5 06:28
也谢谢你的交流,从前文描述,我大致的印象是,因时间紧,同时因是凸轮轴的形状,近基圆部分是个内孔 ...

感谢您的建议。
    我们凸轮感应淬火,做的专用工装就是一根不锈钢的芯棒,将凸轮套进去卡紧完成感应淬火。在我们淬火试验阶段发现这个芯棒和凸轮内孔的间隙非常重要,如果间隙太大,凸轮基圆部分会热穿透,如果间隙太小,冷却阶段会收缩,淬火完无法顺利将凸轮取下。目前我们做的芯棒尺寸刚好,也就是凸轮重复淬火超过两次由于收缩会取不下来。从实际效果来看,芯棒吸热来缓冲基圆的热量效果有限。(PS,以前将许多凸轮套入芯棒串起来进行扫描淬火,在凸轮与凸轮之间的硬化层不一致就是这个道理)。
   根据我们目前的试验结果看,1万的频率和3万的频率几乎没有差别。因此没有再做频率方面的考虑。远离感应圈的基圆部分硬化层大于靠近线圈的凸尖部分樱花层深度,主要是由于热传导引起的,也就是加热是过长引起,而凸轮中间部分硬化层深,两边浅,也就是所说的正月牙也是加热时间长所致。
    你所说的专用感应器不知道是什么,如果说是仿形感应器,我并不会赞同。缩小目前感应器的内径是必须步骤。
    因此经过不断试验,我们将加热时间锁定到2S以内,快速加热,许多问题便解决了。
    由于牵扯到公司技术机密问题,不便多说,仅做技术交流。
    感谢您的参与,谢谢。
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-5-14 06:52:49 | 显示全部楼层
寒_亦 发表于 2013-5-13 22:42
感谢您的建议。
    我们凸轮感应淬火,做的专用工装就是一根不锈钢的芯棒,将凸轮套进去卡紧完成感应淬 ...

    非常高兴知道你们已经解决凸轮感应淬火的硬化层深度问题。也许对凸轮轴感应淬火单位,你们确实需要所谓的技术保密,我理解。
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