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[求助] 表面至0.1mm碳化物严重如何处理

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签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-1-8 16:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
因碳控表问题扩散时碳势没降,渗碳缓冷淬火,材料20crmnmo渗层1.8-2.2mm,表面至0.1mm处碳化物大块状。渗碳层还没有到上限,扩散可以吗?需要回火吗?会出现晶界石墨化吗?以前因表面脱碳补渗出现过工件成批断裂所以有些害怕。不知如何是好

签到天数: 171 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-1-8 17:19:31 | 显示全部楼层
晶间石墨化肯定不可能,碳势0.80左右,重新加热扩散后淬火,
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[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2013-1-8 17:30:52 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2013-1-8 17:19
晶间石墨化肯定不可能,碳势0.80左右,重新加热扩散后淬火,

以前补渗缓冷在淬火同样的工件,喷砂时断裂过
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[LV.7]常住居民III

发表于 2013-1-8 17:39:20 | 显示全部楼层
明明 发表于 2013-1-8 17:30
以前补渗缓冷在淬火同样的工件,喷砂时断裂过

渗碳淬火的产品,有效硬化层不够或是碳化物超级需要返工是正常的事,没出现过你说的断裂现象。你要不放心,可以将需要返工的产品挑出几件,跟产品正常工艺走一炉,看看结果如何,硬化层可能就超标
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该用户从未签到

发表于 2013-1-8 17:53:05 | 显示全部楼层
明明 发表于 2013-1-8 17:30
以前补渗缓冷在淬火同样的工件,喷砂时断裂过

因碳控表问题扩散时碳势没降,渗碳缓冷淬火,材料20crmnmo渗层1.8-2.2mm,表面至0.1mm处碳化物大块状,可以这样考虑:零件渗碳淬火后到加工至成品需要磨去的余量是多少?这个量大于0.1mm的话碳化物不会对最终产品带来影响予以放行。否则只有依照二楼建议调低碳势重新加热扩散后淬火,以前补渗缓冷再淬火的工件喷砂时发生过断裂是否碳势还是高了,不应该是重新加热扩散后淬火措施不对,而是过程中某些具体的原因造成。
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-1-10 22:29:21 | 显示全部楼层
明明 发表于 2013-1-8 17:30
以前补渗缓冷在淬火同样的工件,喷砂时断裂过

肯定不是喷丸造成的断裂。我估计是缓冷造成的微小裂纹、在淬火后裂纹扩大。最终在喷丸时完全开裂。
可能的原因是:1 原材料存在成分偏析;2 表面碳浓度偏高;3 在缓冷时、在化学元素贫化带中溶解的碳被排挤出 聚集到化学元素富化带中。致使化学元素富化带中的含碳量进一步增加。
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