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[讨论] 渗碳热处理后变形较严重

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该用户从未签到

发表于 2012-6-9 17:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 liuchen 于 2012-6-9 17:02 编辑

该产品渗碳处理完成后变形较严重,一炉装了48件,平行超差就有30多件,装炉方式如照片样子摆放三层,(工艺要求变形量0.3mm,现在变形基本在0.6mm,变形都是如第二张附件所示形式两端上翘),是不是工件上孔太多造成的吗?,工件热处理工艺为:强渗:925 CP1。1% 270min;扩散:925 CP0.95% 140min  淬火:850 CP0.85%  40min    材料为:20CrMnTi  热处理设备:汇森多用炉,淬火介质:KR228  油温:40  淬火后进行清洗,低温回火。

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签到天数: 504 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-6-9 17:46:19 | 显示全部楼层
也许我的理解能力不够,没能看明白你的装炉方式,到底是竖装的还是横装的,你的这个工件受结构形状和工艺孔的影响会容易变形。不知你的毛胚的成型方式,锻件?圆钢?工件尺寸大小?
如果是锻件毛坯充分正火,精加工后去应力,(如果那些孔不需要渗碳的话最好渗碳后在加工,然后淬火)降低渗碳温度,制作工装装炉方式采用竖装,降低淬火温度,提高油温,降低搅拌。变形应该可以减小。

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[LV.6]常住居民II

发表于 2012-6-9 18:35:01 | 显示全部楼层
除了楼上高工提到的以外,我觉得此件应该需要竖放为好,同时如果工件上的孔可以堵死那么最好堵了!淬火温度可以降低至800-820度,淬火油如果不能更改,那么可以提高油温至80---90度,搅拌不开淬火!
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该用户从未签到

发表于 2012-6-9 20:03:18 | 显示全部楼层
科润的228低温阶段冷速太快了。建议升高油温至80°C。
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-6-14 20:28:27 | 显示全部楼层
  个人感觉是零件结构因素造成这样的扭曲,与上翘。长宽比大,且中间是凹的。想想办法,应该是可以克服的。不行就校正了。
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 楼主| 发表于 2012-6-18 01:11:20 | 显示全部楼层
bush.xu 发表于 2012-6-9 20:03
科润的228低温阶段冷速太快了。建议升高油温至80°C。

现在油温已提高到60度,但此类变形产品还未进行试验。那只能是等待了。
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 楼主| 发表于 2012-6-18 01:13:04 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-6-14 20:28
个人感觉是零件结构因素造成这样的扭曲,与上翘。长宽比大,且中间是凹的。想想办法,应该是可以克服的。 ...

已经淬火的产品只能校直了,但容易在孔处开裂,力度不好控制。
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签到天数: 1133 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-6-25 18:40:18 | 显示全部楼层
用螺旋压力机,百分表,带温(油热180度)校正,加温度定形。
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[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-6-29 20:07:30 | 显示全部楼层
行吗,我是凭感觉,不敢肯定
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签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-7-6 19:46:16 | 显示全部楼层
楼主是郑州纺院的,老是把你当成郑州纺院的
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 楼主| 发表于 2012-7-8 14:27:55 | 显示全部楼层
gengdongfeng 发表于 2012-7-6 19:46
楼主是郑州纺院的,老是把你当成郑州纺院的

不是,我只是一名现工作于一线的普通热处理工。
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该用户从未签到

发表于 2012-7-8 19:00:13 | 显示全部楼层
装料采取垂直吊装,淬火830度,油温80-90度,应该合格。你试试吧。
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签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-7-10 11:16:54 | 显示全部楼层
建议更换油品及排料方法
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 楼主| 发表于 2012-7-10 13:58:07 | 显示全部楼层
黄老邪 发表于 2012-7-10 11:16
建议更换油品及排料方法

我们现在使用的是冷油,想再次试验用热油。效果应该会好吧。
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发表于 2012-7-10 17:40:09 | 显示全部楼层
bush.xu 发表于 2012-6-9 20:03
科润的228低温阶段冷速太快了。建议升高油温至80°C。

我个人认为即使使用冷速慢的等温分级油,也难以达到变形的要求,主要是受零件结构的影响。如果可以竖着淬火或许能达到技术要求,否则比较难。
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发表于 2012-7-17 08:29:35 | 显示全部楼层
zhang10wei25 发表于 2012-7-10 17:40
我个人认为即使使用冷速慢的等温分级油,也难以达到变形的要求,主要是受零件结构的影响。如果可以竖着淬 ...

你说的对,竖着放要比横着放好的多。
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发表于 2012-7-17 09:05:00 | 显示全部楼层
**装料方式采用吊装!
** 如此多的孔,进炉前做个去应力,同时渗碳之前加预热;
** 淬火最好采用高温油试试(120度或150度),至于减小搅拌,升高油温 ,这两种方式对于你这种产品意义不大,并不能较小冷速多少!
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发表于 2012-7-17 10:04:35 | 显示全部楼层
前来学习了,我们也遇到热处理后有变形的产品
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发表于 2012-7-17 11:35:13 | 显示全部楼层
竖直挂装,两端固定在料具上,孔上螺钉或石棉堵塞对渗碳淬火后工件变形应该有改善。
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该用户从未签到

发表于 2012-7-17 13:40:18 | 显示全部楼层
竖装,提高油温或用高温油淬火,降低淬火温度,孔内无渗碳要求最好堵孔。这些都是可以很容易做到的,而且有效的减小变形,热后加上校正,变形满足图纸的要求绝对的OK。

还有楼主最好可以拍个整筐装好的料的图片上来,对于变形的影响因素共八种。
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