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探讨:气动工具风炮的打击轴的热处理.

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该用户从未签到

发表于 2007-10-4 14:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
气动工具风炮的打击轴,是风炮的产品的关键零件.我们用的材料:20CrMnTiH.渗碳淬火处理.渗碳层深度0.80~1.05mm.表面硬度58~63HRc.一样的渗碳淬火处理,渗碳层深度和表面硬度都合格.结果在试验台上,好的打上万次.不好的只打一,二千次.
不知道为什么?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-10-4 14:58:06 | 显示全部楼层

探讨:气动工具风炮的打击轴的热处理.

听说:美国英格索兰的风炮能连续打击25000次以上.差距怎么大?

签到天数: 365 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-10-4 15:12:24 | 显示全部楼层

回复 #1 CEYSS 的帖子

把使用寿命长的打击轴,进行分析,确定热处理工艺。对国外的产品进行材料分析,根据实物金相进行热处理,并与国外比较。有的时候是材质的问题,国产材料与国外差距大。同样的热处理工艺,在金相相同的情况下,但随后的冷加工不同使用寿命差别也很大。热处理很重要,但随后的加工也很重要。

签到天数: 32 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-10-6 17:04:11 | 显示全部楼层
对于这样的问题,一是要分析控制热处理前零件加工质量,二是要控制热处理过程本身质量.差异常常产生于这两方面.

该用户从未签到

发表于 2007-10-6 17:11:39 | 显示全部楼层
仔细对比原材料的差别,我们有种材料,也是进行渗碳淬火回火,采用国外进口材料300度回火不降表面硬度(大于HRC60),而采用国产化的材料超过206度回火表面硬度应经低于HRC55,材料的差异,中国的冶金技术还欠火候啊!

该用户从未签到

发表于 2007-10-6 17:48:19 | 显示全部楼层
控制金相组织级别。控制碳势。
失效的具体表现是什么,剥落? 开裂?过度磨损?
找出原因,然后再对症下药。
照人家仿制都仿不好?
我测试过国产气动工具零配件,内在质量基本不控制。组织一塌糊涂。
好的上万次,差的几千次。估计就是在热处理质量上的差距。
找个失效分析的行家给你们把把脉,把工艺试验做成功了,再批量生产。

该用户从未签到

发表于 2007-10-7 08:42:45 | 显示全部楼层
赞同上楼的观点
首先要找到原因,剥落? 开裂?过度磨损?
根据这几种现象分析其原因.
如是过度磨损,是否又是局部,还是整体面呢?

签到天数: 223 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-7 13:54:44 | 显示全部楼层
原帖由 CEYSS 于 2007-10-4 14:48 发表
气动工具风炮的打击轴,是风炮的产品的关键零件.我们用的材料:20CrMnTiH.渗碳淬火处理.渗碳层深度0.80~1.05mm.表面硬度58~63HRc.一样的渗碳淬火处理,渗碳层深度和表面硬度都合格.结果在试验台上,好的打上万次.不好的 ...



1。20CrMnTiH预先热处理作好;
2。渗碳控制碳势,获得淬火板条马氏体;
3。作好失效分析工作,有的放矢!

签到天数: 223 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-10-8 23:06:20 | 显示全部楼层
原帖由 CEYSS 于 2007-10-4 14:48 发表
气动工具风炮的打击轴,是风炮的产品的关键零件.我们用的材料:20CrMnTiH.渗碳淬火处理.渗碳层深度0.80~1.05mm.表面硬度58~63HRc.一样的渗碳淬火处理,渗碳层深度和表面硬度都合格.结果在试验台上,好的打上万次.不好的 ...



看来是素质不好!选冶炼好的钢厂材料!

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2007-10-9 08:20:09 | 显示全部楼层

回复 #9 wangqinghua196 的帖子

主要与原材料组织以及锻打后的组织不均匀有关

该用户从未签到

发表于 2008-10-15 13:22:05 | 显示全部楼层

打击轴;打击块

打击轴;打击块等受力部分磨损;断裂等原因,易导致工具不转或转动无力,
其主要原因有3:
1.原材料的选用                国外选用 8620 (20CrNiMo)还有比这个好点的 材料 含镍成分高点 好
2.成型工艺的选用            国外全部选用冷挤压成型  这点我很清楚  两个产品的冷挤压研发和量产是我设计 寿命在 10小时以上                                        的撞击次数
3.热处理的工艺                 国外的渗透层在0.9-1.05,并使用深冷技术,使残余奥氏体控制在5%以内

联系邮箱 china-forge@163.com  注明 (打击轴;打击块)

该用户从未签到

发表于 2008-10-15 16:07:11 | 显示全部楼层
整体调质,头部中频,磨损后重新再来

签到天数: 809 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-10-15 21:28:01 | 显示全部楼层
好像你选的材料不对,是不是应该用20Cr2Ni4?

该用户从未签到

发表于 2009-5-28 08:41:59 | 显示全部楼层
除了关注热处理,还要关注零件机加工的情况,零件表面是否存在应力集中的缺陷(倒角,毛刺,粗糙度...)

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-5-28 23:15:16 | 显示全部楼层
原帖由 wang1981 于 2007-10-6 17:11 发表
仔细对比原材料的差别,我们有种材料,也是进行渗碳淬火回火,采用国外进口材料300度回火不降表面硬度(大于HRC60),而采用国产化的材料超过206度回火表面硬度应经低于HRC55,材料的差异,中国的冶金技术还欠火候啊!


能说一下是什么材料的吗?
我怎么感觉是没渗上碳造成的不抗回。

合金元素不够?偏析?这两种情况在进厂检验都应该检出来吧,没退货说明还能用。

再说206度回火HRC55,含碳量到0.5%就行啦,一点合金元素不要也能行啊。

其他还会有什么原因吗?请高手不吝赐教。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-5-28 23:18:06 | 显示全部楼层
回复楼主:
你渗碳后采用的哪一种淬火方式?
失效形式统计数据?

该用户从未签到

发表于 2009-5-29 09:25:49 | 显示全部楼层
11#的回复非常到位。冷挤压+适合的碳含量+低温处理=长寿命,谢谢了,学习了!

该用户从未签到

发表于 2009-5-29 10:14:43 | 显示全部楼层
我曾见到过气动工具风炮的打击轴寿命短的实物,不是磨损导致失效主要还是整体抗冲击能力不够,总的来说就是强度不够。由于受材料价格因素和加工能力左右没有采用高性能钢种,实际上在相同硬度状态下含Ni钢强度是比较高。如果嫌含Ni钢贵又不好加工的话,建议采用含C高些的钢这样适当增高心部硬度提高强度,如30CrMo,35CrMo等试试。

该用户从未签到

发表于 2009-5-30 19:05:34 | 显示全部楼层
18#说得很有道理,心部硬度楼主测过是多少?20CrMnTi也高不到什么程度。建议选择含碳量高一点的材料。

该用户从未签到

发表于 2009-5-30 21:04:06 | 显示全部楼层
以前给一客户做过气动工具风炮的打击轴,不过对方用的是50#钢的材料,硬度要求是头部HRC55,柄部35,(参考)
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