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[求助] 为什么会出现这种情况?

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签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-11-28 10:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
1.5兆瓦的42CrMo4风机主轴,粗加工超声波探伤合格,调质后半精加工探伤超标,这是为什么呢

该用户从未签到

发表于 2011-11-28 21:22:59 | 显示全部楼层
调质时淬裂了?
淬火介质过冷度太大?
工件太小?

签到天数: 296 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-11-28 22:19:25 | 显示全部楼层
这需要和探伤人员共同探讨啊,比如前后检测是否是同一位操作人员,检测时仪器的精度、检测到的缺陷等各方面的情况都要了解一下,才能确定。

该用户从未签到

发表于 2011-11-29 09:05:52 | 显示全部楼层
什么(内容、指标)超标?

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-11-29 10:00:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-29 09:05
什么(内容、指标)超标?

主要反映在超声波探伤检测上,锻件粗加工探伤检测没发现有缺陷,调质后再做探伤检测,发现中心存在密集缺陷,报废。
这种情况很少遇到,正常情况下只要粗加工探伤合格,调质后也是合格的。这种风机主轴我们做了很多,从来没出现过这种情况,感到有些纳闷,不知哪个环节出现问题?

该用户从未签到

发表于 2011-11-29 10:02:05 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2011-11-29 10:00
主要反映在超声波探伤检测上,锻件粗加工探伤检测没发现有缺陷,调质后再做探伤检测,发现中心存在密集缺 ...

既然已经报废,是否进行过破坏性的剖切进行进一步的检测?结果如何?

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-11-29 10:40:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-29 10:02
既然已经报废,是否进行过破坏性的剖切进行进一步的检测?结果如何?

出现这种状况,哪个环节的可能性要大些?锻件内部质量还是热处理?

该用户从未签到

发表于 2011-11-29 11:29:34 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2011-11-29 10:40
出现这种状况,哪个环节的可能性要大些?锻件内部质量还是热处理?

做剖面失效分析撒...................

该用户从未签到

发表于 2011-11-29 15:44:23 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2011-11-29 10:40
出现这种状况,哪个环节的可能性要大些?锻件内部质量还是热处理?

不做进一步检测,怎么判断它的形成原因?

该用户从未签到

发表于 2011-11-29 17:51:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 搬运工 于 2011-11-29 17:52 编辑
fengdl119 发表于 2011-11-29 10:40
出现这种状况,哪个环节的可能性要大些?锻件内部质量还是热处理?


我在消息栏中给你个号码,你询问一下。
并请做进一步检测。
热处理的可能性大。
主轴心部热应力很大的哟。线切割取样零件或许会裂开的
望告结果,

签到天数: 93 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-11-30 11:18:48 | 显示全部楼层
定性为密度缺陷,热处理能改变密度吗。除非发现内部裂纹,否则只一个解释就是热前漏检。

签到天数: 81 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-11-30 14:19:01 | 显示全部楼层
从来没有碰到过这种情况

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-12-16 17:11:23 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2011-11-29 17:51
我在消息栏中给你个号码,你询问一下。
并请做进一步检测。
热处理的可能性大。

你的分析没错,锯开之后发现中心已经开裂

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-12-17 21:34:54 | 显示全部楼层
我也是干大锻件的,谈谈个人意见:
对大锻件而言,锻造的任务主要有两个:
一是成形:即将钢锭经济地锻制到接近零件的形状。
二是改善锻件内部质量。即破碎铸态组织,细化组织、均匀组织;锻合缩孔、气孔和疏松等缺陷。
锻造效果对内部疏松、空洞、锻合和影响,你们的缺陷应该是疏松或者空洞所致,这些缺陷在锻造后没有完全锻合,遗留到了热处理工序,因为通常的探伤是有当量的,在不超过该当量是就属于正常,所以没有检出。导致热处理吃了哑巴亏!对于大锻件的制造质量来说,锻造效果起着非常的作用。
锻造效果包括钢锭铸态结构冶金质量的改善和对内部疏松、空洞的锻合而消除。
对钢锭内的粗大的柱状晶、树枝状晶、化学成分和碳化物偏析等,由于钢锭凝固特性带来的问题,可以通过通过充分地锻造加热、一定的锻比和合理的工序搭配,达到纤维偏析的扩散、再结晶使晶粒细化和消除加工硬化,沿变形方向形成纤维组织等改善冶金质量的目的。而对钢锭内部疏松、空洞的锻合,则依靠锻造过程中产生的变形(或等效应变)和有效应力(或静水压力)的作用。前者有助于空洞的闭合,后者有助于压实、组织致密。而达到这种锻造效果的操作有镦粗和拔长。
可以猜想您说的缺陷属于内裂,请不要说热处理冷却时间长导致的裂纹,在热处理裂纹里,如果有可以让工件心部内裂的工艺,可以让大家学习学习!

评分

参与人数 2热处理币 +10 贡献值 +20 收起 理由
所以因为 + 20 我很赞同!
追求卓越 + 10 感谢支持!

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签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-12-17 21:41:04 | 显示全部楼层
不好意思没有打完,提两点建议,努力改变钢锭的纯净度,要知道这么大的钢锭存在很大的V型偏析区,钢锭的很大一部分缺陷都在钢锭中心、水口处。在锻造时水口是否去除得当?锻造的火次,锻比可够?锻比请不要看整体锻比,风机轴的法兰盘的局部锻比合适吗?终锻温度真正的按规范办了吗?
为什么一出事就是热处理遭殃啊?难道锻造、冶炼工程师们不懂科学吗?
言辞过激,请大家见谅!

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-12-18 11:29:43 | 显示全部楼层
故乡的云 发表于 2011-12-17 21:34
我也是干大锻件的,谈谈个人意见:
对大锻件而言,锻造的任务主要有两个:
一是成形:即将钢锭经济地锻制 ...

你的意见可以参考,具体原因正在分析

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-12-18 13:40:46 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2011-12-18 11:29
你的意见可以参考,具体原因正在分析

要用科学的态度去看待问题,不能只看现象不谈科学。这种事都不愿意发生,只要把问题解决了就是好事!可以传几张风机轴锯开后的相片吗?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-12-18 13:44:07 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2011-12-18 11:29
你的意见可以参考,具体原因正在分析

这个1.5MW的是42CrMo4的还是34CrNiMo6的?

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2011-12-19 11:39:13 | 显示全部楼层
故乡的云 发表于 2011-12-18 13:40
要用科学的态度去看待问题,不能只看现象不谈科学。这种事都不愿意发生,只要把问题解决了就是好事!可以 ...

nothing is impossible  具体问题具体分析,泛泛而谈太空洞

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-1-10 09:48:48 | 显示全部楼层
该产品的调质处理采用的时水淬油冷,轴身直径约650mm,在淬火过程中组织应力和温度应力使轴身中心处于拉应力状态,造成心部开裂
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