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[求助] 内孔开裂问题

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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-2-15 16:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
35CrMo圆钢,钻孔后调质,内孔开裂(纵向裂纹,深度约5mm),裂纹分布无规律
尺寸:外圆:170mm;内孔:58mm;长度:1000mm
调质工艺:800°C保2.5h下水,560°C回火
请高手帮忙分析一下开裂原因,如何避免?(质管部对调后产品做低倍,合格)

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-2-15 16:34:40 | 显示全部楼层
850度100分钟,油淬试一下。

该用户从未签到

发表于 2011-2-15 18:37:36 | 显示全部楼层
1、可考虑用水溶性淬火介质。
2、出液10秒工件温度150~200℃之间。

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
周建国 + 5 赞同

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签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-2-16 16:54:24 | 显示全部楼层
白水低温时的冷却速度过快,容易产生淬火裂纹。可采用淬火介质冷却,效果要比白水好且不易开裂。

该用户从未签到

发表于 2011-2-16 17:26:45 | 显示全部楼层
类似于钻杆接头,材料正火处理过么?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-2-16 21:21:40 | 显示全部楼层
回复 5# shaod


    圆钢钻孔,未经正火。另外,内孔的成品尺寸为63mm,调前余量是否太小,心部疏松+余量过小,是否为内孔开裂的主要原因?

签到天数: 48 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-2-16 21:39:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 tlx322 于 2011-2-16 21:40 编辑

不认为是工艺的问题,但此工艺不能称好。建议分析带状、夹杂等。

该用户从未签到

发表于 2011-2-19 23:21:54 | 显示全部楼层
注意工件入淬火液的摆放,最好是垂直入淬火液

该用户从未签到

发表于 2011-2-22 10:23:22 | 显示全部楼层
不知有没有预冷,预冷把握好的话没问题的

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-2-22 11:07:15 | 显示全部楼层
为什么要钻完孔淬火?难道孔内还要硬度吗?

该用户从未签到

发表于 2015-8-31 22:02:05 | 显示全部楼层
我们也遇到过这样的问题,内孔大量细小裂纹,做金相来看,内孔表面存在过热组织
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-9-1 20:37:38 | 显示全部楼层
单边厚56mm的管件了,下水时你应该从应力方面的分析,外面的冷速肯定比孔里面快,里面出现裂纹我觉得不奇怪何况你下的是水。改用淬火剂的同时增加水速,最好有淬火液在内孔快速穿过,出水温度150-200,及时回火。纯属个人看法,不足之处请前辈指正。
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