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查看: 6941|回复: 11

[讨论] 产品表面退火

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签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-9-3 20:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
40cr材料,直径30mm表面淬火后,因冷却不好,表面硬度30HRC一毫米内。两毫米处就有55HRC,请问各位这是为何呀?

签到天数: 1891 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-9-3 20:38:27 | 显示全部楼层
1、表面淬火深度要求多少?实际检查多少(表面以下45HRC处)?
2、加热功率、时间、、冷却水压、冷却时间?
3、回火没有?温度?

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2010-9-4 08:30:48 | 显示全部楼层
要求2-4mm。实际3mm。加热功率130KW,冷却压力2兆帕。时间3s.没有回火。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2010-9-4 08:34:29 | 显示全部楼层
按常规来说应该表面冷却要比心部快呀。为何表面退火而里面没有退火呢?劳驾各位

签到天数: 79 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-9-4 08:36:41 | 显示全部楼层
是表面有脱碳层吧

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-9-4 10:06:04 | 显示全部楼层
调质了没,调了的话,说明调质前余量少,没有把氧化层车掉``

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-9-4 10:44:22 | 显示全部楼层
还是觉得调质的时候表面可能脱碳。要不就是没有喷冷却介质!表面余热自回了。

签到天数: 1891 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-9-4 11:46:56 | 显示全部楼层
回复 7# wkee


    基本同意7楼意见。
  主要是冷却时间太短,可延长至5-6秒试试,如无效果则可能调质时表面脱碳。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-9-4 15:19:46 | 显示全部楼层
硬度测量方式是不是有问题,你是沿轴线剖切后打的1mm内的洛氏硬度?那就有可能硬度测量不准确。如果只要看看表面硬度有出入没,建议直接打圆柱表面加个修正值,如果要剖切,建议用表面洛氏硬度计或维氏硬度计测量

该用户从未签到

发表于 2010-9-4 19:20:09 | 显示全部楼层
可能原因是1、检测时表面脱碳层没打磨干净。
          2、淬火后发生自回火现象导致硬度降低。

该用户从未签到

发表于 2010-9-4 21:13:55 | 显示全部楼层
回复 1# 王庆贺


    是对淬火件进行表面退火吗?

该用户从未签到

发表于 2010-9-4 21:19:25 | 显示全部楼层
首先看表面氧化脱碳情况,如果没有,就应该提高电流频率,并加强冷却,加快工件移动速度
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