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[求助] 求助,消除网状碳化物

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该用户从未签到

发表于 2007-7-5 14:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
求助

各位高工,我这里锻造了一批产品(材料为轴承钢),因为锻造后配套单位只是检查退火组织,当时未发现有网状碳化物的问题(可能没注意),而后在后续车加工结束,安排淬火、回火热处理后,检查发现有网状碳化物, 致使共计8个新型号的小批量样品不能投入生产,而该产品进度又非常急,如果重新投料,时间来不及,而因为网状碳化物会引起其他问题,所以也不敢往下流通, 请教各位高工,有没有什么方法能够修复呢 ?
  正火,因为车加工完毕,余量比较小,担心氧化、脱碳,

[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-9-9 17:19 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2007-7-5 14:44:02 | 显示全部楼层
正火可以消除网状碳化物。如果担心氧化、脱碳,你可以采取某些预防措施。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-7-5 14:53:41 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,我想请教一下,有怎样较好的工艺,可以预防氧化、脱贫碳呢,因为这个产品是给国外汽车客户的,需要保证零脱碳的,还请赐教

签到天数: 207 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-7-5 15:48:47 | 显示全部楼层
你用900℃淬火,可以消除网状碳化物.

该用户从未签到

发表于 2007-7-5 16:08:26 | 显示全部楼层
因为锻造后配套单位查的是退火组织,当时未发现问题。。。。。。

把责任推给他们,网状碳化物,球划退火后应该可以检查出来的。如果球划时候没有网络状碳化物,那就不是你锻造的问题。
如果有,那时他们没有检查出来。抽样上的问题。哈哈

该用户从未签到

发表于 2007-7-5 16:50:27 | 显示全部楼层

回复 #1 zxm9999 的帖子

可用等温炉做,N气保护,他们比较齐全.可解决.

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签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-7-5 18:53:09 | 显示全部楼层
在表面涂涂料可以减缓你在重新正火过程中的氧化脱碳,但是你得考虑重新淬火的变形量

该用户从未签到

发表于 2007-7-5 18:58:49 | 显示全部楼层

回复 #4 lyjpeer 的帖子

你说的对,
可用高温淬火然后进行高温回火,即让碳化物全部溶解到奥氏体中,淬火,再高温回火,就可以了

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-7-5 20:44:02 | 显示全部楼层
楼上说的是有道理,但是多次淬火后变形问题怎么解决?

该用户从未签到

发表于 2007-7-5 20:58:51 | 显示全部楼层

回复 #9 yan2000531 的帖子

谢谢指正了
只考虑了除碳化物网,而忘了是在车后的

考虑不周,请大家见谅
看样还得正火后加高温回火了

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2007-7-6 08:06:26 | 显示全部楼层
谢谢各位高工的指导, 我会让热处理试试工艺看,是否可以挽救,各位还有什么好的方法还请不要保留阿,

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-9-8 16:01:59 | 显示全部楼层

求助,消除网状碳化物

你可用铸铁沫子加以保护正火.

签到天数: 46 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-11-20 15:10:13 | 显示全部楼层
原帖由 CEWY 于 2007-9-8 16:01 发表
你可用铸铁沫子加以保护正火.

铸铁沫子的方法是肯定不可行的.

签到天数: 30 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-11-20 17:33:46 | 显示全部楼层
这种问题只能通过正火来改善网状,然后重新热处理。
其中正火过程你可以采用保护气氛加热,然后采用密封的室温氮气保护冷却。
其他热处理过程采用保护气氛处理就可以了,应该很容易做到的。

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签到天数: 132 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-11-20 18:28:01 | 显示全部楼层

我来说说

试试真空气淬炉,我们以前遇到过这样的问题,用气淬炉调一下气体流量,不要真的淬上,用这个设备成本有些高的看值不值吧

签到天数: 367 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-11-23 07:53:04 | 显示全部楼层
用保护气氛加热920正火,保温1小时,然后700高温回火保温1.5小时,然后再进行淬火,都要在保护气氛当中进行.

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-11-23 10:57:25 | 显示全部楼层
如果是锻造过程中产生的很难消除了

该用户从未签到

发表于 2008-9-6 09:37:18 | 显示全部楼层
你可以高温淬火,加750度高温回火,就可以了,但是要采用保护气氛加热。以免在加热时氧化。

该用户从未签到

发表于 2008-9-6 22:43:47 | 显示全部楼层
楼主已经提到了,留量问题,虽然解决碳化物网的办法很简单,但应付尺寸变化就很困难了。
淬火后的轴承套圈,去做正火处理,然后退火,淬火,尺寸是变化的,如果是自由淬火,尺寸变化的很大,单边的磨量都没有了或很小。
在进行消除碳化物返修淬火后,你检查一下尺寸,发上来告诉大家!!
在返修产品时,有几种情况是不可以做的
1、挽救废品的费用要比购买材料的费用高很多或几倍。
2、组织、硬度搞合格了,但尺寸留量没有了。
3、明知道返修还会存在隐患。
4、
5、
。。。。。

[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-9-6 22:50 编辑 ]

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该用户从未签到

发表于 2008-9-6 22:55:23 | 显示全部楼层
最好是在消除网状碳化物后,还没有进行重新淬火前将尺寸留量还剩余多少告诉大家,再看看采用什么淬火办法来补救尺寸留量问题。
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