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查看: 18006|回复: 51

[讨论] 20CrMnTi磨齿出现烧伤和裂纹

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该用户从未签到

发表于 2010-5-5 21:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 suimail 于 2010-6-18 06:53 编辑

20crmnti,880催渗渗碳,降温850并保温半小时后直接淬火,190度回火3小时。磨齿出现烧伤和裂纹。以前都是从热处理方向找原因,请大侠们伸伸援手!
模数=5,z=26,齿宽60;拖拉机齿轮。
M':1级;Ar:2级;碳化物1级。

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签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-5 21:14:08 | 显示全部楼层
凭什么 说是我们热处理的责任?我觉得磨齿的责任占90%以上,具体点可以吗?

该用户从未签到

发表于 2010-5-5 21:25:57 | 显示全部楼层
还请楼主做一金相看看,是磨削产生裂纹还是热处理组织不良,是否曲直自然分晓

该用户从未签到

发表于 2010-5-5 21:27:24 | 显示全部楼层
可能是直接淬火的问题,缓冷到600度左右在淬火看看情况。

签到天数: 48 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-5-5 21:32:32 | 显示全部楼层
处理后打硬度了没?是多少,金相如何。是否是炉温过高,残奥过多所致

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-5-5 22:14:40 | 显示全部楼层
碳化物级别是多少?

该用户从未签到

发表于 2010-5-5 22:25:15 | 显示全部楼层
应该是磨齿的事,怎么能说是热处理的事呢。磨齿前回过火了吗?磨削量不要太大。

该用户从未签到

发表于 2010-5-5 22:35:09 | 显示全部楼层
未必是热处理的问题,多数是前道机械加工引起的。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-5-5 23:57:11 | 显示全部楼层
有烧伤就说明磨削有问题.    再看一下裂纹是刚磨完就裂还是放置一段时间(五、六个小时)后才裂,若是刚磨完就裂那肯定是磨削问题;若是放置一段时间(五、六个小时)后才裂就是金相组织(残余奥氏体)也有问题。

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参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 我很赞同

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签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-5-6 00:01:37 | 显示全部楼层
呵呵!怎么确定是热处理的问题呢!还没有查清楚,自己就心虚了,是不是自己已经知道问题出在那里了?

该用户从未签到

发表于 2010-5-6 09:00:41 | 显示全部楼层
因为领导不懂热处理技术,热处理后出现了问题全部算在热处理头上,很多企业是这样的。

该用户从未签到

发表于 2010-5-6 09:05:35 | 显示全部楼层
磨削烧伤了 很明显就是磨削量过大造成了 还需要查么?  你让他们磨削量小一点 看看效果!!分几次磨!!现在主要是查原因!!自己千万别闷!!要不不是你的责任都成你的责任了!!

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-5-6 09:06:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhang 于 2010-5-6 09:12 编辑

5模数齿轮,20CrMnTi材料,880渗碳,降温850淬火,淬火温度是否有点高啊!磨齿已出现烧伤,那磨齿是脱不了干系的。

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-6 11:33:12 | 显示全部楼层
如果渗碳产品的金相组织合格,(M,K,A残)回火的时间充足,那么很大的一部分原因在磨齿的工艺的掌握上(磨削量,冷却程度,磨削砂轮的锋利程度等有直接的影响)。

签到天数: 235 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-5-6 12:58:39 | 显示全部楼层
如果多次发生就要采取措施,
避免措施:
1、减少磨削吃削量,更换砂轮粒度
2、降低淬火温度,可以采用830~840 度淬火,并快速搅拌
3、增加一次回火工序

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参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持

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该用户从未签到

发表于 2010-5-6 13:02:23 | 显示全部楼层
即可能是磨削量过大.二次淬火所致

该用户从未签到

发表于 2010-5-6 14:39:09 | 显示全部楼层
增加一道附加回火工序。

该用户从未签到

发表于 2010-5-6 15:40:34 | 显示全部楼层
也有可能是回火不及时,还是回火不充分所致!!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-5-6 20:27:29 | 显示全部楼层
190度回火3H,表面60HRC,心部40HRC.R.A1级;网碳1级。我觉得都正常啊。我们的多用炉无法换冷。磨削轮60#。都武断评断是热处理的责任!没办法,只有郁闷。谢谢大家!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-5-6 20:29:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 suimail 于 2010-5-12 21:26 编辑

高工,不是我心虚,我不认为是HT原因,但前几次都这样断的案。
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