热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5923|回复: 8

[求助] 液体软氮化后如何退氮?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-4-12 10:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
SPCC材质在经过液体软氮化后,工件的脆性很大(该工件料厚为1mm),经过回火后脆性没有改善,现想进行退氮处理,请问各位专家,该用什么工艺来进行退氮处理。谢谢

该用户从未签到

发表于 2010-4-14 23:33:16 | 显示全部楼层
这是个新问题,值得讨论,希望周老前辈能够回答!

签到天数: 2502 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-4-15 02:29:06 | 显示全部楼层
无法退氮。SK7、SPCC钢制的要求有一定弹性的电器开关、接触器零件,经渗氮后立即水冷会有脆性,应预冷约5min以保证硬度避免脆性。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-4-16 13:00:21 | 显示全部楼层
为什么不能退氮呢?我经常做一些431qpq的材料进行退氮处理,要不然那只能报废了。我推荐一个退氮工艺供参考800度保温2小时空冷随炉冷也行

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-4-16 13:18:22 | 显示全部楼层
小弟我没有做过液体软氮化,但是楼上所说的800度, 是否正确?

该用户从未签到

发表于 2010-4-16 20:12:57 | 显示全部楼层
这个工艺是成熟的工艺为什么要怀疑呢

该用户从未签到

发表于 2010-4-18 13:21:34 | 显示全部楼层
6# esthga
    请先弄清“退氮”的两个不同内涵
    1.退氮:为了从渗氮件表层除去过多的氮而进行的工艺过程。
    2.退氮处理  (1)在纯氨渗氮中,工件表面往往有较高的脆性,而在渗氮最后阶段,将氨分解率提高到80%以上,保持2h左右,使表面退氮;(2)1Cr18Ni9Ti之类的不锈钢制渗氮炉罐、导风套、及炉具等,由于强烈的触媒作用,使炉内氨分解率不断提高,为使炉内气氛保持相对稳定状态,即保证氨分解率始终处于工艺设定的范围,就必须不断增加氨气的输入量,这不仅造成了极大的浪费,还导致工艺过程受控能力降低。为了解决这个问题,在800~850℃对炉罐、风套及炉具等进行干烧(不通任何保护气体)2~6h,可以使炉子工作状态得到一定恢复,这种处理办法叫退氮处理。
     楼主的题意显然是指(1)中的情况,所以,你的退氮偏离主题。

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-4-18 18:55:55 | 显示全部楼层
4楼的朋友说的有一定道理(我们对一般的工模具的退氮也用到760度左右)但对楼主的零件不一定可行(楼主的工件厚为1mm),估计变形就是个问题。由于楼主未描述具体脆性原因,不知是渗层太厚、硬度太高还是零件有易应力集中的转角?通过“回火”的温度又是多少?不好随便提出建议(本来SPCC不过是冷轧低碳薄板,氮化后的脆性应该不大,如果要消除氮化后的应力用450度左右回火即可)。

该用户从未签到

发表于 2010-5-2 17:18:38 | 显示全部楼层
楼主的冷轧碳素钢零件,厚度仅仅1mm,如果工艺不当,会造成深层过深,失去一定的韧性,使脆性增加。液体氮化是不会产生这么大的脆性的。不知道你的工艺如何?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-19 09:27 , Processed in 0.050217 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表