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[求助] 38CrMoAl钢注塑机螺杆工艺改进探讨

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该用户从未签到

发表于 2010-3-22 11:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
各位大侠,重要求助:
注塑机螺杆
材料:38CrMoAl钢
   长度7500mm,直径Φ250, 用Φ280 圆钢加工成毛坯,预留5mm加工余量(Φ260),调质处理后切削加工至尺寸。
调质处理:  940℃油冷 ,650 ℃回火,硬度
26~30HRC用压力机校直后去应力退火:
550 ℃ 6小时,加工至成品尺寸。
渗氮处理:第一阶段,510到520摄氏度,氨分解率18到25%,20个小时,
第二阶段,550到560摄氏度,氨分解率40到60%,30个小时,
退氮2小时,560到570摄氏度,退氮大于80%,
低于200摄氏度出炉。
装炉方法:在螺杆端部长度方向预留250mm余
量,在离端面120mm处加工一个
Φ100mm孔,供吊挂工件用(该孔在调之前就已加工好),渗氮之后将多余的长度切除,使螺杆符合成品尺寸。
    渗氮后产生畸变(弯曲变形)。
    校直后直接装配。

上述注塑机螺杆的加工和热处理方案中那些是合理的?存在什么问题?热处理及螺杆加工流程应作那些改进?
提示:38CrMoAl油淬的临界淬透
直径约50mm

纯理论的也行,字数多点好,小弟拜托了。。。

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-3-22 12:59:21 | 显示全部楼层
个人意见:(只说不合理之处)
1、对于38CrMoAl这钢来说,该钢有形成上贝氏体的趋向,建议在调质前增加锻造+高温回火(退火或正火)。(注意冷却方式:水)
   (感觉你的这个工序有点乱),正解:锻造-高温回火-粗加-调质-半精加-去应力处理-精加-N化-精磨-装配。
2、注意:该工件体积较大,控制装炉温度(小于200度),在升温过程中应分段升温(每升高100度保温2H),使工件表与心部的温度差不至太大,有利减小工件变形。

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该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-3-22 13:26:34 | 显示全部楼层
回复 2# 离哥

多谢大侠,小弟还有个请教:
    “渗氮后产生畸变(弯曲变形)。校直后直接装配。”
这个畸变问题怎么解决?纯理论的也行,请多指教

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-3-23 01:06:30 | 显示全部楼层
变形不大,2丝左右而已。

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-3-23 08:16:33 | 显示全部楼层
回复 3# 村长


    校直后,用低温回火就行了。回火温度160-180度,保温时间3H。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-3-23 20:04:19 | 显示全部楼层
回复 4# LCW


    变形这么小啊,哈哈,兄弟是不是看错尺寸了啊,那么长的螺杆啊。。。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-3-23 20:05:48 | 显示全部楼层
回复 5# 离哥


    兄弟,对其中的渗氮工艺是否能指教一二。。。

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-3-24 14:28:28 | 显示全部楼层
楼主严重了。
其实小弟对N化也不是很了解,大多的东西都是从书本上了解到的,运用到实际的工件中还有很多的不足。大家互相讨论是可以的,“指教”实在是在太严重了。
我之前已经说过了,我对这个N化工艺觉得没有什么大问题,就是在二段的时候和我想的略有一点点偏高,氨分解率在40-60%,个人认为在中间偏下一点好一些。还有就是升温过程注意一下。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-3-24 17:56:04 | 显示全部楼层
回复 8# 离哥


谢了兄弟。。。

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-3-26 20:29:22 | 显示全部楼层
对氮化件来说,应该采用加热后校直,否则,表面极易产生微裂纹。

该用户从未签到

发表于 2010-3-27 06:15:12 | 显示全部楼层
提供个人议建仅供参考.我曾经参观过广东江门一家专门生产挤塑机螺杆的德资工厂。他所采用的是硬氮化工艺和随炉冷到100度出炉.个人感觉你的工艺。既不是硬氮化又不是软氮化的确需要改进

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-3-27 19:27:31 | 显示全部楼层
回复 10# LCW


    非常感谢,多多益善。。。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-3-27 19:29:20 | 显示全部楼层
回复 11# esthga


    那前辈能否说的详细点,因为小弟我没接触过氮化,所以温度啊,氨分解啦,时间啊等等,不吝赐教!

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-3-27 20:35:31 | 显示全部楼层
1、400度预热120min。
2、氮化后出炉温度越低越好。

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-3-28 23:40:24 | 显示全部楼层
如果要求表面颜色的活,400度太高。

该用户从未签到

发表于 2010-3-29 14:09:04 | 显示全部楼层
渗氮第一段似乎时间太长!

该用户从未签到

发表于 2010-3-30 05:54:36 | 显示全部楼层
指教不敢当我建议你将二段N化温降低到530-550试试退氮温度也降下来

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-5-2 19:01:59 | 显示全部楼层
关于减少畸变的综合建议:
要想减小畸变,关键是减小调质过程的残余应力。具体做法是:淬火用水冷或水淬油冷,保证尽量好的淬火效果;测淬火硬度后用较低回火温度初步回火,比如用你讲的去应力的回火温度560度;然后测量硬度和变形,校直,再用你讲的调质回火温度(650度)进行最终回火,主要作用是准确调整硬度和充分消除应力;接下来是半精加工,预留微小的磨量,氮化后精磨保证尺寸精度。关于氮化过程,因为是本人的弱项,不敢妄言。关于校直和减小畸变的具体讨论,还可以参考以下链接http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=35542&fromuid=12726
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