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[讨论] 42CrMo的回火问题

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签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-10-15 20:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
多年前遇到的问题又让我碰到了:
1、材料:石钢产42CrMo,70直径400长的棒料,对原材料受入检查,化学成分除Si偏高外,其余符合3077标准,结晶粒度6.5级,低倍和非金属夹杂物均小于1.5级,检查结果和材料质保书相符;
2、要求:棒料调质285-352HB;
3、热处理工艺:860℃保温100min,10%盐水-油冷,淬火硬度52-56HRC,无淬火裂纹;
   第一次回火580℃,保温3H,这是正常工艺,但硬度42-45HRC;
      马上升温到640℃,保温3H,硬度39-41HRC;
      再升到680℃(这已经是退火温度了!),保温3H,硬度35-37HRC,终于合格。
4、一周前,省计量局刚对热工仪表、有效加热区和硬度计检定,合格,并且我们每天都有设备点检,因此,排除设备和检验因素;
5、多年前我在以前的单位遇到过类似问题,淬火后的45钢回火就是不掉硬度,但我们只敢10度10度的升温,因为厂里北京的大师傅讲回火温度有拐点,在拐点硬度会突变,从实际经验看,的确存在拐点;
6、问题:以上有很高抗回火软化倾向的原因是什么?
         各位遇到过回火温度拐点吗,原因是什么?

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该用户从未签到

发表于 2009-10-15 22:07:57 | 显示全部楼层
是回火稳定性太好了
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签到天数: 176 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-10-16 00:17:27 | 显示全部楼层
跟材料的具体化学成分有一定的关系,回火硬度对合金结构钢存在硬度的拐点问题
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该用户从未签到

发表于 2009-10-16 08:18:43 | 显示全部楼层
根据淬火工艺和工件尺寸,调质后工件心部索氏体能达到2级,42CrMo抗回火性很强,使用680℃回火并不吃惊硬度突变问题一般组织形态(形状)发生了变化所致如碳化物弥散分布,组织的粒状化等。
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[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-10-16 08:31:05 | 显示全部楼层
这就是多年前利用的的低、高温回火,提高材料的热稳定性工艺
低、高温回火提高材料的回火稳定性,
一次回火后消除了一部分相变的驱动力,使组织转变相对困难
该工艺对高速钢等高合金钢效果相当明显,对合金钢效果明显

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[LV.7]常住居民III

发表于 2009-10-16 09:39:26 | 显示全部楼层
回楼主:
42CrMo调质,回火温度的波动也是我们常碰到的问题,280-320HB要求,回火温度的波动范围在50-70度左右,有时540回火免强合格,有时610度回火还在中上限,而且干此类调质件特别小心,基本上每批加热、回火所用的炉子不变,加热及淬火数量不变,淬火方式不变,淬火液温度控制在30度上下,其中有一批540回,硬度340-350HB,560回,硬度335HB左右,580回,290HB左右。更可恨的一次560回火,硬度居然只有240-260HB,返工重淬,仍用560回火,结果硬度打下来两面6个点,每点三针,均在300左右,而且出其的均匀,差值不到8个HB,真是纳闷。

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签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-10-16 09:50:07 | 显示全部楼层
含Si量超高还是42CrMo吗?  Si 这种合金元素能不能增加回火稳定性不是很了解。
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该用户从未签到

发表于 2009-10-16 10:54:52 | 显示全部楼层
我们公司的42CrMnMo一般用610左右回火,保温三个小时,出来的布氏硬度一般在285-341之间
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[LV.5]常住居民I

发表于 2009-10-16 11:00:22 | 显示全部楼层
我也遇到过各位所说的情况,可是怎么跟领导都解释不清楚.反正产品一次性不合格,领导就要对工人进行经济处罚.弄的工人怨声载道.
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[LV.7]常住居民III

发表于 2009-10-16 12:12:04 | 显示全部楼层
可以肯定的说,是由于钢的化学成份造成的。由于目前钢厂大多使用废钢回炉,但对废钢的化学成份是无法控制的!钢厂炼钢只按GB检验和控制几个常规的化学元素。在个别炉号的钢中就可能会出现残余元素(也有说是微量元素)过多。而这些元素常规检测是检不到的,但对热处理组织转变却有很大影响。国内钢厂出现这种问题颇多,我以前在生产中也遇到过。要想避免这种问题,就只能与钢厂签订自己的技术,对一些相关元素进行控制。但这会提高钢的购买价格,估计没有几个使用钢棒的企业愿意这么做。这种做法害处很大,一是造成产品质量无法控制提高,二是钢厂也没有压力提高炼钢技术,造成钢棒质量不高。让Made in China成为粗糙产品的代名词!无奈!

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发表于 2009-10-16 15:23:55 | 显示全部楼层
10楼说的情况确实存在,42CRMO或35CRMO这类钢调质钢不仅是因微量难以检测,就是检测了也无标准判定是否合格。就是在正常范围的上下限波动对调质性能的影响也很大。所以不仅是要对原材料加强检验,就是合格的料也要针对具钵的成分调整工艺,尤其是回火温度。我国目前的冶炼技术就是如此,我们热处理技术人员只能在工艺制定时多费心了。我们的产品最小的轴一支也是价值几万元,大的几十万。我们是每件都要分析后再下回火工艺的,返工不起更废不起。另外,有情况还是要向钢厂反映,以利钢厂改进质量。

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[LV.5]常住居民I

发表于 2009-10-17 12:07:09 | 显示全部楼层
我觉得有条件的话首先检验下Mo、V、Ti、Al的含量吧。另外楼主是拿什么硬度计打的,工厂常用的那种里氏硬度计一般都偏高的,最好拿压入式的布氏硬度计来打。
楼主采用的盐水淬油冷的方法很值得学习,我这里没有盐水池,我采用水淬油冷出来硬度为50HRC左右,要回到30~37需要用到590~600(炉温还冲高10℃左右)。
个人感觉楼主材料是有问题的,680℃冲的有点高了~~
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该用户从未签到

发表于 2009-10-17 15:08:32 | 显示全部楼层
各人觉得如果硬度打得准确的话,应该是材料成分出了问题,可能是不均匀,或者是某些元素你们没检查到,
淬火没问题,不管哪种方法,只要大于临界冷速,得到的都是马氏体,都能通过回火转变成回火组织,
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该用户从未签到

发表于 2009-10-19 21:10:50 | 显示全部楼层
我个人认为可能跟设备如炉温有关,炉子的仪表指示温度高于实际温度,或仪表有问题

Si提高会增加M分解的抗力,提高回火稳定性
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该用户从未签到

发表于 2009-10-20 11:01:25 | 显示全部楼层
先正火后调质硬度均匀性好一些。
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该用户从未签到

发表于 2009-10-20 13:25:28 | 显示全部楼层
觉得跟回火炉有点关系
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该用户从未签到

发表于 2009-10-21 10:47:30 | 显示全部楼层
可以肯定的说,增加一道高温正火可以有效消除这个现象,回火温度立马下降。前提是成分合适。
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该用户从未签到

发表于 2009-10-24 11:46:24 | 显示全部楼层
应该是其它合金残留量高引起的,我们曾遇到过45钢调质,670回火硬度才降到HB265,化验铜含量0.23%,其它正常。
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签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-10-24 16:25:40 | 显示全部楼层
可能含钒吧
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[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2009-10-25 21:50:27 | 显示全部楼层
承蒙各位业内人士关爱。
我们对出现问题的原材料进行了金相、硬度检查,金相组织如下图091016的两张图片,分别是100x和400x,表面和心部硬度均为30-31HRC;
对有问题材料调质后的组织(约35HRC)也进行了检查,金相组织如下图091020的两张图片,分别是100x和400x;
对以上材料我们进行了第二次调质,工艺860℃水淬油冷,580℃回火3H,检查硬度32-33HRC,组织如图5所示。
我的观点:
1、这极可能是非调钢,或者是成分偏析;
2、第一次的调质为第二次的淬火做组织准备,因此第二次按正常工艺进行的调质达到了规定硬度;
3、由于成本原因,对调质前做正火是不可能的;
4、有更好的办法吗?

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