热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 7559|回复: 21

[求助] 20Cr渗碳问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-6-14 15:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我有一批20cr的导柱要渗碳处理,为什么搞出来之后老是表面硬度不够 而磨深一点硬度就达到60HRC以上

[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-6-15 10:10 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2009-6-14 15:27:24 | 显示全部楼层

渗碳处理

表面脱碳了。

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
玉米清阁 + 5 感谢参与!

查看全部评分

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-14 15:27:31 | 显示全部楼层
1、可能淬火加热时脱碳
2、可能渗层碳浓度高、加热温度也高,表面残奥过多降低了硬度
3、表层非马组织严重,降低了硬度。

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
玉米清阁 + 5 有效答疑!

查看全部评分

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-14 16:45:14 | 显示全部楼层
楼上专家分析的很全面,建议楼主取样分析一下金相组织。

该用户从未签到

发表于 2009-6-14 16:55:03 | 显示全部楼层
建议你把热处理的工艺发上来大家共同给你讨论,看问题是出在哪个地方!

[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-7-5 22:25 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2009-6-14 17:41:27 | 显示全部楼层
你磨了多少呢。你用的热处理是什么设备,是否和渗碳气氛有关系呢。

签到天数: 2418 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-6-14 23:31:55 | 显示全部楼层
曾经有类似情况,由于渗碳过程控制不当,表面碳浓度过高,淬火后残余奧氏体量偏多,因此硬度反而偏低。经表面适量磨削后硬度恢复正常值。
    又如二次加热淬火表面产生脱碳,也会使硬度降低。

该用户从未签到

发表于 2009-6-15 09:38:57 | 显示全部楼层
请把工艺及技术要求 发上来大家共同讨论

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-15 16:19:44 | 显示全部楼层

20Cr渗碳问题

可控气氛井氏炉渗碳930°强渗3小时再扩散
最后降温840°淬火
谢谢  请指教!

评分

参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 难道不做金相?

查看全部评分

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-6-15 18:34:17 | 显示全部楼层

回复 9# 热处理学徒1 的帖子

请问你的强渗碳势和扩散碳势以及降温保温的碳势又是多少呢?840度的淬火温度应该在范围之内,就是你的产品的最终表面碳浓度是否会过高和过低啊?

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-6-15 19:15:59 | 显示全部楼层
还有不知楼主出炉到入油用了多长时间,这也是一个原因。

该用户从未签到

发表于 2009-6-15 19:58:01 | 显示全部楼层
1表面残奥超级
2非马组织
3贫碳

签到天数: 659 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-6-15 20:10:25 | 显示全部楼层
一般来说有以下几种可能:
1.你的扩散和淬火的碳势没有控制好,零件表面出现贫碳现像,用显微硬度计测试后的硬度曲线有低头.
2.淬火冷却速度不够,表层的非马组织影响.
3.淬火的碳势高,淬火的温度高,造成淬火的马氏体粗大,表面残余奥氏体量多.
仅供参考.

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-27 09:02:38 | 显示全部楼层
取样做金相检验,看组织形态应该就能判断出产生的原因了

签到天数: 582 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-6-27 16:57:25 | 显示全部楼层
我个人认为
1表面脱碳(淬火的时候没有加保护气氛)
2表面有氧化
3表面有残余奥氏体
4表面的光洁度差

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-7-5 20:57:54 | 显示全部楼层
1.检查炉子的密封性 2..表面可能脱碳严重3.零件表面粗糙度怎么样3.建议打硬度的时候表面做抛光处理

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-7-5 21:07:01 | 显示全部楼层
降温过程脱碳了炉子密封性不好

该用户从未签到

发表于 2009-7-5 22:54:28 | 显示全部楼层
最后降温840°在这个过程中碳势低了,出炉淬火前时间长了,脱碳了,一般来说,脱碳的情况就是你说的那样,磨掉一层后硬度反而更高,就是后期的碳势低及出来时使表面脱了一点碳,或氧化。而内层反而碳含量比较高(由于强渗时碳势高)。如果比较严重,要补碳。

[ 本帖最后由 zxr78 于 2009-7-5 22:58 编辑 ]

签到天数: 238 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-7-6 09:32:39 | 显示全部楼层
对于降温淬火的零件,后期扩散碳势控制不好是造成表面硬度低的主要原因,提高后期扩散碳势,适当调整强渗-扩散的周期比,后期碳势控制在0.8~1.0c%

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-11-8 13:31:18 | 显示全部楼层
出炉碳势底、或淬火前等待时间过长
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-19 03:43 , Processed in 0.061440 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表