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查看: 4996|回复: 11

[求助] 解决淬火胀大

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该用户从未签到

发表于 2009-6-5 12:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
有一工件,外径110,内孔89,高约160,材料为40cr,经850度60分钟加热后油冷,内外径均胀大约0.2mm,哪位有好的方法能减少胀大?

该用户从未签到

发表于 2009-6-5 13:43:30 | 显示全部楼层
真是正常的涨大尺寸,用亚温淬火会好一些。

签到天数: 809 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-6-5 13:57:13 | 显示全部楼层
用等温或分级试试。

该用户从未签到

发表于 2009-6-5 13:58:10 | 显示全部楼层
淬火后体积膨胀是正常的奥氏体转变马氏体体积膨胀。经回火后能收缩一些。请积累现场经验,加工淬火前把变化尺寸考虑好。

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-6-5 15:49:00 | 显示全部楼层
建议采用等温淬火油进行淬火,油温选择在80℃左右为佳。

该用户从未签到

发表于 2009-6-5 18:37:53 | 显示全部楼层
外径110,内孔89,高约160,
有效壁厚是21mm,你图纸公差是多少?下道工序是车还是磨。此工件内孔胀大也正常,但是胀大0.20mm就有点"超差"了。同类工件采用水--油双液淬火,预冷到820度,内孔最多胀大0.12mm.我做过。
建议适当缩短保温时间,减少装炉量,再试一试。

该用户从未签到

发表于 2009-6-5 18:57:04 | 显示全部楼层
如油温度是好多?

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-6-5 20:00:09 | 显示全部楼层

建议

想办法增加内孔的冷却速度。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-5 21:44:32 | 显示全部楼层
主要思路是增大热应力,减小组织应力。

上面说的水淬油冷和单纯的淬油相比,是个两者兼顾的好方法。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-6 11:21:41 | 显示全部楼层
该工件淬火设备为多用炉,油温为100度,为外来加工产品,对椭圆度要求较高,只有0.12,淬火后圆度符合要求,就是胀大有点过,目前的思路是缩短保温时间,减少一些组织转变,或许有点效果。

签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-6-6 12:35:50 | 显示全部楼层
看尺寸应该是做气缸的,调质后要氮化,这变形最好通过调整机加来处理。

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-6-7 22:07:35 | 显示全部楼层
变形量不好控制 用分级淬火怎么样  氮化可以吗
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