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[求助] 2A12的机加过程变形问题!

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-5-27 14:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
2A12的铝板厚12mm,在290℃保温3-4小时退火以后,在机加过程中产生变形,有人说是我的退火温度低了,要提高到340℃,虽然提高温度退火能较好的消除应力,但是对铝板的力学性能肯定有影响,因为铝板本身是T4状态的。

该用户从未签到

发表于 2009-5-27 20:05:35 | 显示全部楼层
铝合金加工变形是一个综合因素的影响,坚决不能依靠提高退火温度或消除应力(时效)温度来降低应力,减少变形。
铝合金变形控制还要依靠工序间合理安排,选用合理的消除应力制度,合理的加工方案,来保证。
我也正准备搞一些铝合金多种消除应力方法的优化研究,希望交流沟通!

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该用户从未签到

发表于 2009-5-28 08:43:09 | 显示全部楼层
我怎么看不明白,机加工变形和退火温度低的关系不是很大吧?
也许,说不定是轧制时的变形温度低了,且道次变形量太大,产生太大的内应力而出现的结果吧?
好好考虑考虑。
很多时候,从原材料着手,并且多试验,多总结,才会有提高。
不要人云亦云!
谢谢!

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2009-5-29 15:20:56 | 显示全部楼层
好的,谢谢啦,大家的意见
有机会可以多交流一下啊,另外你研究的进展情况希望能和我分享一下!

该用户从未签到

发表于 2009-6-20 20:46:57 | 显示全部楼层
2A12铝板T4状态加工时变形肯定要大一些。我们以前采用的方法是粗加工留量0.5mm左右,进行校正,然后采用280度时效处理。半精加工,再时效,最后进行精加工。比较好地消除了变形。在280度时效后,进行了拉力试验,基本上还能满足T4的强度要求,但已经接近下限了。

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